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β-甲基萘醌废液制备氧化铬绿工艺研究

2017-12-11董明甫李逢彬黄玉西袁小超

无机盐工业 2017年12期
关键词:氧化钙废液甲基

陈 宁 ,董明甫 ,李逢彬 ,黄玉西 ,唐 莉 ,袁小超

(1.四川省银河化学股份有限公司,四川绵阳622656;2.绵阳出入境检验检疫局)

β-甲基萘醌废液制备氧化铬绿工艺研究

陈 宁1,董明甫1,李逢彬1,黄玉西1,唐 莉2,袁小超1

(1.四川省银河化学股份有限公司,四川绵阳622656;2.绵阳出入境检验检疫局)

β-甲基萘醌生产过程产生大量含铬废液,传统方法是将其制成铬粉,但由于铬粉市场疲软因而限制了该方法的生产,同时影响了β-甲基萘醌的生产。研究了β-甲基萘醌废液制备氧化铬绿的工艺,主要包括还原、除酸、洗涤、煅烧等工序,对比了还原剂加入量、除酸量、洗涤次数对产品质量及成本的影响。结果表明:β-甲基萘醌废液与葡萄糖在110℃反应,用氧化钙除酸至pH=3,所得氢氧化铬经7次洗涤再经煅烧,制得的氧化铬绿产品三氧化二铬质量分数>99%,其余各项指标均符合GB/T 20785—2006《氧化铬绿颜料》的要求。

β-甲基萘醌;三氧化二铬;葡萄糖

2-甲基-1,4-萘醌又称β-甲基萘醌,存在于自然界绿色植物中,可作为电子传递者参与生物氧化磷酸化过程和光合作用[1-2]。并且β-甲基萘醌是合成Vk类化合物的重要中间体。以β-甲基萘为原料经铬酐氧化制取β-甲基萘醌,因原料易得、工艺相对成熟,成为当前主要的生产工艺[3]。在合成β-甲基萘醌过程中会产生大量的含铬废液,且该废液浓度及pH均较低。原有技术是将含铬废液制成铬粉,但由于目前铬粉市场疲软致使残液制备铬粉的生产受到限制,进而影响了β-甲基萘醌的生产。基于上述原因,笔者研究了β-甲基萘醌废液制备氧化铬绿的工艺。采用该工艺制备的氧化铬绿产品,其Cr2O3质量分数≥99.0%,其余各项指标均符合GB/T 20785—2006《氧化铬绿颜料》的要求。

1 实验部分

1.1 反应原理

β-甲基萘醌废液含有少量的重铬酸钠,需经葡萄糖还原形成硫酸铬,再加入氧化钙除去SO42-,然后用 NaOH 调节 pH 至 6.5 形成 Cr(OH)3,Cr(OH)3经高温煅烧生成Cr2O3。反应方程式:

1.2 实验仪器及原料

仪器:集热式恒温加热磁力搅拌器,电热式鼓风干燥箱,真空管式气氛炉。

原料:β-甲基萘醌废液,由四川省银河化学股份有限公司提供,其主要成分有硫酸(250 g/L)、红矾钠(25 g/L)、总铬(170 g/L),还含有少量 β-甲基萘醌、β-甲基萘、乳化剂和其他有机副产物;工业葡萄糖(纯度为99%),工业氧化钙,NaOH(分析纯)。

1.3 实验方法

将1 000 mL β-甲基萘醌废液加入3 000 mL烧杯中,置于集热式恒温加热磁力搅拌器中,加热至沸腾(约110℃),少量多次地加入葡萄糖进行反应。还原反应完成后,加入氧化钙调节pH,有CaSO4沉淀生成,过滤得滤液(滤渣可生产CaSO4副产品)。加入NaOH 调节滤液 pH 至 6.5,过滤得 Cr(OH)3。 Cr(OH)3经洗涤、煅烧制得氧化铬绿产品。对葡萄糖加入量、氧化钙加入量、洗涤次数3个因素进行实验,得出最优条件。在最优条件下,制得氧化铬绿产品,对产品进行分析,并与国家标准对比。

β-甲基萘醌废液与葡萄糖的氧化还原反应属于放热反应,在沸腾下加入葡萄糖会瞬间放出大量的热量,采用缓慢滴加的方式可以有效地控制反应的进行,避免爆沸。因β-甲基萘醌废液中含有大量的酸,若直接采用NaOH中和会消耗大量的NaOH,使得生产成本大大增加,而先加入氧化钙调节pH,可减少NaOH的使用量,同时得到CaSO4副产品,可降低生产成本。

2 实验结果及讨论

2.1 实验条件的确定

2.1.1 葡萄糖加入量

图1为葡萄糖加入量对反应后料液中六价铬质量浓度的影响。由图1看出,随葡萄糖加入量增加,反应后的料液中六价铬质量浓度降低。当葡萄糖加入量为2.8g时,料液中六价铬质量浓度为1 000 mg/L;当葡萄糖加入量增加至3.1 g后,料液中的六价铬被完全还原。因此选择葡萄糖加入量为3.1 g。

图1 葡萄糖加入量对料液中六价铬含量的影响

2.1.2 氧化钙加入量

加入氧化钙的目的是中和过量酸,即要保证钙离子能高效地分离出去,又不会影响氧化铬绿产品的质量。CaSO4的最佳分离pH是3.0,而Cr3+开始沉淀时的pH为 4.6[4],因此可以利用不同沉淀 pH对CaSO4进行分离。葡萄糖加入量为3.1 g,考察氧化钙加入量对料液中钙离子浓度的影响,实验结果见表1。由表1看出,当pH为1时,溶液中的钙离子浓度高达0.06 mol/L;当pH为2时,溶液中的钙离子浓度为3.54×10-4mol/L;当pH为3时,溶液中的钙离子浓度为5.42×10-6mol/L,已不会对产品造成影响。若再升高pH会有微量三价铬沉淀,不利于硫酸钙后续的使用。所以选择pH为3时对硫酸钙进行分离,此时氧化钙的加入量为130.6 g。

表1 氧化钙加入量对料液中钙离子浓度的影响

2.1.3 Cr(OH)3洗涤次数

硫酸铬经 NaOH调节至 pH为 7[5],过滤得到Cr(OH)3沉淀。但是 Cr(OH)3中含有大量 SO42-,如果直接煅烧对设备腐蚀非常严重,并且操作环境恶劣。所以需先对SO42-进行洗涤,当Cr(OH)3中SO42-质量浓度降至0.1 g/L以下时再进行煅烧。

选择 Cr(OH)3与水的质量比为 1∶2,洗涤次数与洗液中SO42-质量浓度的关系见图2。由图2看出,随着洗涤次数的增加,洗液中SO42-质量浓度逐渐减小。第一次洗涤,滤液中SO42-质量浓度为10.7 g/L;第二次洗涤,滤液中 SO42-质量浓度为 8.39 g/L;第7次洗涤,滤液中SO42-质量浓度仅为0.08 g/L。所以选择对Cr(OH)3进行7次洗涤然后进行煅烧。铬绿煅烧是较成熟的工艺[6],所以未进一步研究。

图2 洗液中SO42-质量浓度随洗涤次数的变化

2.2 产品质量

按1.3节实验方法,在最优条件下(葡萄糖加入量为 3.1 g,氧化钙的加入量为 130.6 g,对 Cr(OH)3洗涤7次)制得85.5 g氧化铬绿产品。对产品进行分析,并与国家标准对比,结果见表2。由表2看出,氧化铬绿产品中Cr2O3质量分数为99.2%,其余各项参数均符合GB/T 20785—2006《氧化铬绿颜料》要求。

表2 氧化铬绿产品质量

3 结论

研究了β-甲基萘醌废液制备氧化铬绿的工艺,主要包括还原、除酸、洗涤、煅烧等工序,对比了还原剂加入量、除酸量、洗涤次数对产品质量及成本的影响。结果表明:β-甲基萘醌废液与葡萄糖在110℃反应,用氧化钙除酸至pH=3,所得氢氧化铬经7次洗涤再经煅烧,制得的氧化铬绿产品Cr2O3质量分数>99%,其余各项指标均符合GB/T 20785—2006《氧化铬绿颜料》的要求。

此工艺简单、生产成本低,不仅对生产β-甲基萘醌产生的废液进行了再利用,而且还制备出具有一定经济价值的氧化铬绿产品,同时也副产了硫酸钙,降低了氢氧化钠的使用量,也降低了洗水中SO42-的含量,便于后期洗水的处理,具有非常好的工业推扩价值。

[1] 郭祥群,许金钩,赵一兵,等.光化学-荧光分析法研究(Ⅸ)——现场光化学荧光分析法测定维生素K3注射液中甲萘醌含量[J].高等学校化学学报,1992,13(9):1199-1201.

[2] 陈本憨.维生素 C 和 K3的抗癌作用[J].生命的化学,1991,14(4):27.

[3] Yamaguchi S,Inoue M,Enomoto S.Oxidation of 2-methylnaphthalene to 2-methyl-1,4-naphthoquinone with hydrogen peroxide in the presence of Pd(Ⅱ)-polystyrene sulfonic acid resin[J].Chem.Lett.,1985,16(6):827-828.

[4] 丁翼,纪柱.铬化合物生产与应用[M].北京:化学工业出版社,2003.

[5] 李先荣,陈宁,董明甫,等.铬酸钠制备六水三氯化铬工艺研究[J].无机盐工业,2016,48(10):47-49.

[6] 蒋清平,陈宁,张国庆,等.尿素水热法还原萘醌含铬废液制氧化铬绿[J].无机盐工业,2013,45(4):54-55.

Research on preparation technology of chromium oxide green by 2-methyl-1,4-naphthoquinone waste liquid

Chen Ning1,Dong Mingfu1,Li Fengbin1,Huang Yuxi1,Tang Li2,Yuan Xiaochao1
(1.Sichuan Yinhe Chemical Co.,Ltd.,Mianyang 622656,China;2.Mianyang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau)

Alarge amount of chromiumcontaining waste liquor is produced in the production process of β-methylnaphthoquinone (2-methyl-1,4-naphthoquinone).The traditional method is to produce it into chromium powder.However,because of the weak market of chromium powder,the production by this method is limited and the production of β-methylnaphthoquinone is also affected.The preparation technology of chromium oxide green by β-methylnaphthoquinone waste liquor was studied.The main process included reduction,acid-removing,washing and calcination etc..The influences of reduction amount,acid removing amount and washing times on the product quality and cost were investigated and compared.Results showed when β- methylnaphthoquinone reacted with glucose at 110 ℃,removing acid by calcium oxide till ph=3 and calcined the obtained chromium hydroxide after being washed for 7 times,the chromium oxide green with mass fraction of chromium oxide≥99.0% was obtained and all the other indexes met the requirement of the Chrome Oxide Green Pigments,GB/T 20785—2006.

2-methyl-1,4-naphthoquinone;chromium oxide green;glucose

TQ136.11

A

1006-4990(2017)12-0050-03

2017-06-20

陈宁(1978— ),男,硕士,高级工程师,主要从事铬盐化工领域的研发及生产管理,已发表论文15篇,申报专利30余项。

袁小超

联系方式:29108690@qq.com

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