东坪水电厂技术供水系统改造实践
2017-10-21胡阆
胡阆
摘要:东坪水电厂从投产至今已运行十余年,机组技术供水系统取水管为预埋件,管道内堵塞严重,水量、水压在汛期内不能完全满足技术供水要求。对此,电厂通过增加一台技术供水泵以满足技术供水冗余需求,并对原有技术供水系统PLC程序逻辑进行修改,满足新泵远程自动控制启停功能。实践证明,此次改造提高了电厂的技术供水可靠性,保障了机组安全运行水平,为其他电厂技术供水在线改造提供了参考经验。
关键词:技术供水系统;PLC程序;远程自动控制
东坪水电厂装有4台灯泡贯流式机组,单机容量18MW。机组技术供水设计采用上游坝前取水、水泵增压方式供水。技术供水系统配置有4台单级单吸离心管道泵,每台水泵设取水口、设备、管道及控制系统,独立运行。技术供水系统供给机组轴承油冷却系统用水、发电机空冷器冷却用水、主厂房通风机冷却用水以及其他用水。技术供水系统经过多年的运行使用,存在管道锈蚀严重、异物堵塞现象,利用水下疏通取水口、反冲洗等方式,效果不佳,造成水泵供水效率下降,系统母管供水流量、压力等不能满足机组安全运行的需要,系统母管压力频繁低报警,因此新增一台技术供水泵,技术供水母管压力低时,自动投入运行以满足生产运行需要。
原技术供水泵采用DFG65-160CDA/2型单级离心泵,流量45 m3/h,扬程28 m,DN100。技术供水控制系统PLC采用施耐德Twido系列产品,CPU型号为TWDLMAD40DTK,PLC程序为Twidosoft软件编写。
1 技术供水改造必要性和可行性
技术供水系统供给机组轴承油冷却系统等设备用水,若技术供水水量及水压不足将会导致机组轴承油温上升,发电机风洞内温度上升,严重威胁机组安全运行。根据相关资料研究表明从灯泡头抗压盖板下取水是可行的,从机组抗压盖板下取水,取水系统是相对独立,不改变原有取水系统,在技术供水系统母管增加进水来源,更好满足技术供水系统的需要。
2 技术供水改造机械部分实施
2.1 取水口位置的确定
在4号机组灯泡头机组抗压盖板上选取位置,为了避免图中1和2位置空腔导流板位置对开孔及管路布置造成影响,选取图中3位置作为取水口位置,图3所示位置以进人孔位置为基点面向下游向左侧平移一个单元格,向下游侧平移一个单元格定位。
对取水口位置所在单元格上方的盖板进行加工,根据现场管道布置的位置画出直径160mm圆孔并做好标记,通过气割工具制作上述孔径大小圆孔,圆孔打磨圆滑不得有毛刺、卡管等现象,以便于管道通过盖板。
2.2 取水设备的制作
水下取水采用DN150不锈钢管(外径159mm),考虑管道过长一方面影响过水流态,另一方面管道加长,受力面积加大,管道本身受力将较为明显,为防止管道与法兰焊缝及本体长时间受力产生破坏,同时避开水流上层浮渣,采用长度1.4m。取水濾网采用底部以上400mm高度区域做进水滤网,孔径15-20mm,底部采用弧形网形式。上层法兰部分购置特种法兰,法兰厚度70mm,在法兰上按照DN150标准法兰尺寸进行钻孔攻丝,钻孔深度50mm,钻孔数量一般为8个。为便于管路进入导流板空腔区域滤网与管道封焊在空腔区域内,采取现场验收,确保焊缝工艺及质量优良。同时为加固水下取水管和取水滤网结合强度,设置4条纵向支撑。
上半部分检修前加工制作成型,检修时进行安装,DN150阀门采用304不锈钢球阀。灯泡头抗压上层盖板上选取合适位置安装管卡,对管路进行支撑与固定。下半部分安装完毕,将加工制作好的上半部分按照图示对接。
2.3 管路及相关设备布局
水泵层走架空管路,转接入水泵层下游侧墙壁布置取水母管,连接现有1号机处取水母管,抗压盖板上来的管路与现有4号机右侧取水母管相连,长度90m。滤水器排污管采用DN80不锈钢管30m。在原技术供水系统位置新增一套技术供水系统,包含水泵、电机、滤水器等,接至新安装的技术供水系统,出水管路走地面沿墙布置接至4号机侧技术供水母管。
3 技术供水改造项目电气部分实施
3.1 电气元器件的选择
控制部分电气元器件选型依据水泵相关额定参数选型,如表1所示。
3.2 装置配线
新安装技术供水泵控制屏柜内部配线按照图4进行。其中,交流电源取自厂用400V室抽屉开关LS05-07;从技术供水泵新屏至旧屏敷设长度为20m KVVP-2×1.5 mm2电缆,用于原技术供水泵PLC远程控制新增技术供水泵启、停;敷设长度为100m VV22-8×1.5 mm2电缆从技术供水泵新屏至中控室公用LCU屏柜,用于将新增技术供水泵启、停状态信号、电源监控、电机故障等信号上送至监控系统,便于值班人员监视新增技术供水泵运行情况。
4 新增技术供水泵远程启停功能的实现
4.1 PLC程序设计思路
考虑到机组技术供水依然主要采用原技术供水系统,新增技术供水泵只做为原技术供水泵备用或者紧急情况下投入运行。在进行PLC程序逻辑修编时,新增技术供水泵只作为原技术供水系统的备用而设计。
远程启泵:1、2号技术供水泵同时启动,技术供水母管压力低动作一定时限时,原PLC开出指令,新增技术供水泵启动;3、4号技术供水泵同时启动状态下,技术供水母管压力低动作一定时限时,原PLC开出指令,新增技术供水泵启动。
远程停泵:1、2、3、4号机全部停机时泵在停止状态;技术供水母管压力高时自动停泵。
4.2 PLC程序设计修改(如图4)
%Q0.0+%Q0.1+%M170+10S 1、2号技术供水泵运行状态,母管压力低持续10S起泵;%Q0.2+%Q0.3+%M171+10S 3、4号技术供水泵运行状态,母管压力低持续10S起泵;%M202、 %M203、%M192均为停泵条件,其中%M202、%M203分别为技术供水母管Ⅰ、Ⅱ段压力高,%M192为4台机同时在停机态。
4.3 调试
对接线进行全面检查,接线正确,端子紧固、无松动,电压回路对地绝缘摇测正常。对新屏柜装置上电检查无异常。调试过程如下:
(1)模拟正常开机。机组全停状态下,手动加1号机开机令,1号技术供水泵启动,手动开启1号机轴承油冷却水旁通阀,此时技术供水母管压力显示0.26MPa,运行正常。
(2)模拟技术供水母管压力低起备泵。手动开启2号机轴承油冷却水旁通阀,此时技术供水母管压力显示0.14MPa,压力低开关动作(动作值0.17MPa),10S后2号技术供水泵启动,技术供水母管压力显示0.26MPa,运行正常。
(3)模拟1、2号泵同时启动后压力低起新增技术供水泵。手动开启3、4号机轴承油冷却水旁通阀,此时技术供水母管压力显示0.15MPa,压力低开关动作(动作值0.17MPa),10S后新增技术供水泵启动,技术供水母管压力显示0.32MPa,运行正常。
(4)模拟压力高停泵。手动关闭3、4号机轴承油冷却水旁通阀,此时技术供水母管压力显示0.39MPa, 压力高开关动作(动作值0.38MPa),5秒后新增技术供水泵停止,压力值为0.26MPa,运行正常。
(5)模拟停机令停泵。1、2、新增技术供水泵同时运行状態下,同时手动给4台机停机令,1、2、新增技术供水泵均停止。
(6)同理模拟3、4号开、停机状态下的新增技术供水泵启、停情况正常。
5结束语
技术供水系统是供给机组轴承油冷却水的重要辅助设备,若技术供水不足将会导致机组油温上升,严重时威胁机组安全运行。通过增加一台技术供水泵作为原技术供水系统的冗余,极大提高了技术供水的可靠性。技术供水作为发电机组的重要辅助设备,在我国水电厂广泛应用,本文就技术供水改造机械安装、电气元器件选型、电气布线、PLC程序修改、调试等作了详细介绍,解决了技术供水水量、水压不能满足运行要求的难题,为出现类似问题的电厂提供一定参考。
参考文献:
[1]水电站技术供水系统设计探析[J].赵文庆 水利规划与设计.2015(12).
[2]现代电气控制及PLC应用技术(第2版) 王永华 北京航空航天大学出版社 2008-02-01.
[3]双河水电站技术供水系统改造方案[J].马波 硅谷.(21).
[4]苗尾水电站技术供水系统设计[J].周淼汛,丁丽香,钱瑭 云南水力发电.2017(S1).
(作者单位:湖南省东坪水电厂)
作者简介:胡 阆(1982-),男,湖南益阳人,工程师,主要从事水电厂发电运行及生产管理工作。