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红浅稠油处理站原油串气影响脱水的解决方案

2017-10-13许海涛吴伟龙慎娜娜克拉玛依市天明化工有限责任公司新疆克拉玛依834007

化工管理 2017年26期
关键词:药量含水稠油

许海涛 吴伟龙 慎娜娜(克拉玛依市天明化工有限责任公司,新疆克拉玛依834007)

红浅稠油处理站原油串气影响脱水的解决方案

许海涛 吴伟龙 慎娜娜(克拉玛依市天明化工有限责任公司,新疆克拉玛依834007)

在稠油处理的过程之中,如果出现原油串气的情况,很容易对脱水带来严重的影响,为了能解决原油串气对脱水带来的影响,在文中结合实际工作,提出了一种解决稠油原油串气对脱水带来的影响的方案,以期可以更好的做好稠油原油脱水工作。

稠油处理;原油;串气;脱水

1 目的

针对近期采油一厂稠油处理站,2017年3月26日来液管线出现严重的串气现象,导致一段沉降罐含水率数据持续升高现象的出现,同时还导致了不分层现象的出现。通过对现场生产数据的分析,与室内试验论证工作相结合,对问题原因进行了排查,以此为基础提出解决的方法,为原油生产的平稳运行提供支持。

2 现场生产运行数据及分析

2017.3.1~2017.4.10日,详细了解来液量、破乳剂加药量、沉降罐和净化罐脱水等现场相关生产数据,具体分析如下:

(1)来液量:日来液总量比较平稳。

(2)破乳剂加药量:日加药量比较平稳,在3月26日出现串气现象后加药量由原来的100mg/l提高到了140mg/l。

(3)沉降罐温度:一段4号和5号沉降罐罐温较为平稳,温度平均值为64.5℃,二段2号沉降罐温度平均值为85℃;

(4)沉降罐脱水数据:

2017.3.1~25日期间,一段4#、5#沉降罐表层含水率数据平稳,维持在2%~10%之间;二段2#沉降罐表层含水率数据平稳,维持在0.5~%3%之间;2017.3.27~4.10日期间,4#、5#沉降罐表层含水率整体升高,维持在15%~25%之间,同时,2#沉降罐含水整体升高,维持在5%~15%之间,同时罐顶油面出现大量泡沫。

(5)净化罐脱水数据:

2017.3.1~3.27日期间,净化罐脱水梯度较为明显,脱水效果比较显著,净化罐10小时1米含水在1%以下;2017.3.28日后监测数据显示,整体净化罐脱水梯度不明显,脱水速度明显减缓,原来10小时1米含水在1%以下,现在需沉降40小时才能达到。

3 破乳剂破乳性能评价试验数据及分析

3.1 试验方法

模拟大罐沉降法(热化学沉降脱水):取400ml原油置于500ml的容器中,在恒温水浴恒定温度条件下加药,用蒸馏法测量原油在不同时间的中上层含水率。

3.2 试验数据及分析

来液串气混合油样(含水率50%)

在温度85℃,加药浓度80mg/L、100mg/L、150mg/L、200mg/L条件下,测不同时间段含水率数据如下:

序号1 2 3 4 5加药浓度(mg/L) 80 100 150 200空白油面含水率(%) 24h 5.5 4.5 2.5 1.5 7.5 48h 4.5 2.75 0.8 0.7 5.5 72h 2.5 1.25 0.6 0.5 4.5

根据来液串气混合样在不同浓度放大样试验数据显示,加药浓度维持在150mg/L以上,48h中上层含水率可以达到0.8%,从数据可以看出,提高加药量可以明显提高油水分离速度,达到缩短沉降时间的目的。

4 结论与建议

4.1 结论

通过现场生产数据分析,结合室内试验论证,可以得出,来液原油由于作业区的操作原因,使得大量蒸汽参入来液,通过管线进入处理站沉降罐,造成沉降罐搅动出现强乳化现象,原油含水持续升高,出现不分层现象,延长了净化罐的脱水沉降时间。

4.2 针对现场问题,具体措施建议如下:

(1)将站内现有的一段沉降罐作为红浅来液预处理装置,结合来液温度低,游离水液量大的特点,该装置完成粗脱水、去除游离水及污染物、稳定水质、控制油水层的预处理生产目的,实施的一段预处理,充分的吸收来液能量(窜气、多元热流体冲击)、平稳出液、稳定后续脱水装置生产;

(2)将站内现有的二段沉降罐作为站内热化学脱水核心装置,作为脱水生产技术管理的核心,在生产管理上确保足够的热化学脱水条件:

①确保原油脱水温度不低于85℃,罐温均匀;

②确保足够的原油脱水沉降时间,不低于12小时;

③确保持续、稳定操控生产,不可时停时开、高进高出操作;

④确保进罐原油含水在35%左右;该装置在二段专用破乳剂的作用下,即可完全实现高效、快速、深度的热化学脱水生产运行目的。

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