CCS水电站引水隧洞TBM断层带卡机脱困技术
2017-09-16杨继华杨风威
杨继华,杨风威,姚 阳,苗 栋
(黄河勘测规划设计有限公司,河南 郑州 450003)
CCS水电站引水隧洞TBM断层带卡机脱困技术
杨继华,杨风威,姚 阳,苗 栋
(黄河勘测规划设计有限公司,河南 郑州 450003)
厄瓜多尔CCS水电站引水隧洞采用大直径双护盾TBM施工,开挖洞径9.11 m,在掘进至桩号K16+127.0 m时,由于断层破碎带围岩塌方掩埋及堵塞刀盘造成卡机事故。在分析地震法物探成果和钻孔岩芯的基础上,确定断层破碎带及影响带宽度约70 m,围岩稳定性差,以Ⅳ类为主,局部Ⅴ类。拆除刀盘后方16.26 m处管片的上半部分后,沿洞壁两侧开挖旁洞,至刀盘后沿引水隧洞轴线进行导洞顶拱扩挖直至通过断层破碎带,导洞开挖前采用超前锚杆、固结灌浆等超前支护措施,开挖后采用钢拱架、系统锚杆、挂网喷射混凝土支护措施;支护完成的导洞防止了TBM掘进时的洞顶塌方,TBM在断层破碎带内掘进时,每环掘进前均对掌子面前方围岩进行固结灌浆以防掌子面围岩塌方;采用以上技术措施后,TBM成功脱困并穿过了断层破碎带。
CCS水电站;引水隧洞;双护盾隧洞掘进机;断层破碎带;卡机;脱困技术;厄瓜多尔
TBM隧洞施工具有掘进速度高、成洞质量好、对围岩扰动小、人员和设备安全性高及对环境保护好的技术特点,已在国内外的水利水电工程隧洞、铁路隧道、公路隧道、城市地铁隧道等领域得到了广泛的应用[1-4]。
TBM设备庞大,对地质条件的适应性远没有钻爆法灵活,尤其是对不良地质条件适应性差,在不良地质条件下如果操作不当,容易发生卡机事故,如云南昆明上公山引水隧洞[5-7]、辽宁大伙房输水隧洞[8]、台湾坪林公路隧道[9]、印度Dul Hasti水电工程引水隧洞[10]等,这些隧洞的卡机脱困处理少则3~5个月,多则数年,甚至个别隧洞中TBM被埋或者严重损坏,导致TBM被拆除、工期延误数年,造成巨大的经济损失[6]。
一旦发生卡机TBM事故,采取合适的处理措施与技术使TBM尽快脱困就成为一项重要的工作。目前根据卡机原因,卡机一般可分为卡刀盘、卡护盾及刀盘和护盾同时被卡3种类型[11],不同类型的卡机事故采取的脱困措施也各不相同,如固结灌浆、侧壁导坑等。本文就厄瓜多尔CCS水电站引水隧洞大直径双护盾TBM卡机事故,在分析卡机原因的基础上,有针对性地提出了脱困处理措施及技术方法,可为类似工程的双护盾TBM脱困提供参考。
1 工程概况
1.1 工程背景
厄瓜多尔CCS水电站工程[12-14]位于Napo省和Sucumbios省境内的Coca河中游,为一座引水式电站。电站在首部枢纽建坝拦蓄河水,通过1条引水隧洞将库水引至调蓄水库,再由引水发电洞引水至地下厂房,利用调蓄水库与地下厂房之间530 m的水头差发电。工程平面布置如图1所示,电站总装机容量1 500 MW。
图1 CCS水电站工程平面布置示意图
CCS水电站引水隧洞全长约24.8 km,采用2台双护盾TBM和钻爆法联合施工,其中TBM1由位于隧洞中部的2号施工支洞向隧洞进水口方向掘进,掘进总长度约10.0 km,TBM2由隧洞出水口向2号施工支洞方向掘进,掘进总长度约13.8 km。引水隧洞洞身断面为圆形,开挖洞径9.11 m,为大直径隧洞,设计流量222 m3/s,进水口洞底高程1 250.00 m,出水口洞底高程1 204.50 m,纵坡0.173%。
1.2 工程设计概况
CCS水电站引水隧洞为无压明流隧洞,其中TBM施工段采用预制钢筋混凝土管片衬砌,衬砌后洞径8.20 m,管片与洞壁之间采用豆砾石回填灌浆。每环管片由7块组成,管片厚度30 cm,每环管片纵向长度1.80 m,对应的TBM每循环掘进进尺也为1.80 m。共设计了3种型号的管片,即B、C、D型,其中B型管片适用于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类围岩,C型管片适用于Ⅳ类围岩,D型管片适用于Ⅴ类围岩,在实际施工过程中,根据揭露的围岩条件选用对应的管片。3种型号的管片外形尺寸完全相同,但管片的配筋量和混凝土等级逐渐增加。
1.3 工程地质条件
CCS水电站引水隧洞沿线地形起伏较大,地势总体呈西高东低,最高点海拔1 998 m,最低点海拔1 205 m,隧洞埋深一般洞段为300~600 m,局部洞段超过700 m。
隧洞沿线穿过的地层主要为侏罗纪~白垩纪Misahualli地层(JKm)安山岩、凝灰岩,白垩纪下统Hollin地层(Kh)砂、页岩,局部分布有花岗岩侵入体(Gd)。隧洞区为一单斜地层,沿线共发育有不同规模的断层33条,断层宽度多小于2 m,少量断层及破碎带宽度大于10 m,断层产状多陡倾,与洞轴线大角度相交。区内地应力为中至低地应力水平,最大主应力8 ~10 MPa,方向为315°~340°。区内隧洞地下水类型主要是Hollin地层及Misahualli地层的基岩裂隙水,补给来源主要是大气降水、地表水及相邻含水层的越流补给,由于工程区多年平均降雨量在5 000 mm以上,地表补给充足,初步估计隧洞会出现0.5~1.0 m3/s的集中涌水。
2 卡机事故经过
2013年12月9日凌晨,TBM掘进至桩号K16+130.0 m~K16+127.0 m洞段时,掌子面围岩破碎、稳定性差,发生了较严重塌方,掘进1环进尺(1.80 m)的出渣量相当于正常情况下2环的渣量,最终导致出渣量超过皮带机的出渣能力,皮带机被压停,后配套皮带局部倾覆,岩渣散落洞底,掩埋小火车轨道,此时被迫停机清理皮带机上与洞底的岩渣;清理完后启动TBM准备正常掘进时发现TBM刀盘水泵出现故障,不得不再次停机维修水泵。12月10日夜间,水泵修好后启动刀盘时刀盘无法转动。对刀盘检查后发现掌子面塌方体呈散体状,部分块石进入滚刀与刀盘之间的空隙,于是对掌子面前方塌方体及围岩进行化学灌浆固结,于12月12日晚间再次启动刀盘,但刀盘仍无法转动,启用TBM的脱困扭矩(最大扭矩达到了19 179 kN·m)直至主驱动电机过热报警,刀盘仍无法转动。2013年12月13日至2014年1月5日在刀盘前进行了多次化学灌浆处理,2014年1月5—6日多次尝试启动TBM都未成功。经业主、设计、监理及施工单位四方会商并征求多位TBM专家的意见后,认定本次事故为掌子面破碎岩体塌方引起的TBM刀盘被卡的卡机事故,由图2可以看出,刀盘前方围岩坍塌,散落的碎块石将刀盘掩埋,导致刀盘无法转动。
图2 引水隧洞K16+127.0 m处TBM卡机示意图(单位:m)
3 卡机段工程地质条件
根据TBM开挖揭露地质情况,在桩号K16+130.0 m~K16+127.0 m洞段出露侏罗系~白垩系Misahualli地层,岩性以青灰色、深灰色安山岩为主,岩体破碎,以碎裂结构为主,局部呈散体状,蚀变严重,岩石强度低,围岩稳定性差,岩石微风化~中等风化,洞壁干燥,基本无地下水。受TBM掘进时刀盘扰动的影响,桩号K16+130.0 m~K16+127.0 m洞段发生掌子面和洞顶塌方,初步估计塌方量为150~200 m3,塌方岩体最大粒径60~80 cm,塌方体掩埋了刀盘和部分护盾。刀盘前和伸缩护盾处的岩体见图3和图4。
图3 刀盘处散落的岩体
图4 伸缩护盾处围岩
为查明掌子面前方围岩情况,采用ISIS地震法物探设备——综合地震成像系统(integrated seismic imaging system)对掌子面前方进行探测,探测数据解译结果如图5所示。由图5可以看出,掌子前方约10 m范围内岩体反射面扭曲变形、左右不连贯且厚度较大,推测是由隧洞上部岩体松动、塌方引起的;掌子面前方约60 m范围内岩体反射面密集、厚度大,显示结构面密集发育,推测岩体破碎。
图5 K16+127.0 m掌子面前方围岩地震法探测成果示意图
为进一步确认掌子面前方围岩地质条件,在掌子面附近洞壁两侧的旁洞内向前方水平钻孔,钻孔方向与洞轴线平行。GA1钻孔位于右侧旁洞,钻孔深度61.0 m,对应隧洞桩号K16+128.7 m~K16+67.7 m;GA2钻孔位于左侧旁洞,钻孔深度50.2 m,对应隧洞桩号K16+132.6 m~K16+82.4 m。钻孔方式为回转清水钻进绳索取芯,采用“多回次,少进尺”的方法,提高岩芯采取率。对钻进岩芯现场编录,编录内容主要包括岩石的颜色、矿物成分、风化程度、坚硬程度等,并对节理、裂隙发育情况及裂隙面特征、充填胶结情况进行描述统计,计算岩芯采取率、岩石质量指标(RQD)等定量指标,评价岩体质量。钻孔部分岩芯如图6所示。
图6 钻孔部分岩芯
根据钻孔岩芯编录资料,可以看出2个钻孔岩芯破碎,岩芯RQD值较低,在破碎段一般低于20%,岩石强度低,同时结合旁洞开挖揭示的地质情况(图7),判定引水隧洞桩号K16+131.0 m~K16+61.0 m处发育有一断层。断层破碎带及影响带宽度约70 m,断层带岩性主要为深灰色安山岩,岩体破碎,呈镶嵌~碎裂~散体结构,多处可见断层泥、糜棱岩及碎裂岩,地下水不发育。断层产状10°∠78°,与引水隧洞轴线小角度相交,对隧洞稳定性不利(图8)。综合物探、钻孔岩芯及旁洞地质编录资料,认为断层破碎带及影响带按照RMR围岩分类标准以Ⅳ类围岩主,局部夹泥段为Ⅴ类,围岩自稳时间短,自稳能力差,TBM掘进时,在刀盘的扰动下,洞顶及掌子面极易塌方。
图7 左旁洞K16+130.87 m~K16+128.67 m塌方
图8 断层与洞轴线位置关系示意图
4 脱困处理措施
目前对于TBM刀盘被埋的卡机脱困处理一般是在护盾上方或侧壁开设1条旁洞,绕到刀盘前方,清理塌方体为刀盘解困,但CCS水电站引水隧洞洞径大,1条旁洞的处理能力有限,因此在洞壁两侧分别开挖1条旁洞。根据已查明的地质条件,刀盘前方70 m范围内为断层破碎带,围岩稳定性差,刀盘解困后利用TBM掘进,则围岩塌方导致TBM再次被卡的风险极大,因此决定用钻爆法开挖整个断层破碎带,具体措施如下:
a. 采用I16工字钢在拟开洞口高程位置(距刀盘后方16.26 m处,桩号K16+141.8 m,第4793环管片)搭建TBM保护平台,搭建平台的目的是为旁洞开挖提供工作场地,还可以为TBM后配套设备提供保护。平台上满铺10 cm厚木板,并用铅丝与平台固定,平台中部预留1.0 m×1.0 m溜渣口。平台具体布置见图9。
图9 保护平台及旁洞开口位置(单位:m)
b. 为保证已安装好管片的稳定性,对管片底部注入水泥砂浆,两侧及底拱采用豆砾石回填并灌浆。拆除4793环管片隧洞上部120°范围内相关管片的上半部分,对未拆除的4793环顶部管片和侧壁管片进行锚杆固定。
c. 从已拆除的管片开口处沿与洞轴线相垂直方向开挖旁洞,左右两侧旁洞同时开挖,旁洞为圆拱直边墙型。旁洞宽2.42 m,高2.01 m,在开挖2.05 m后转为与引水隧洞轴线平行方向,直至开挖到刀盘位置。旁洞开挖时,保持1%的纵坡以利于排水。开挖方式为人工手风钻钻孔、浅孔弱爆破、多循环、短进尺,每循环的进尺不超过1 m,人工手推车出渣。开挖前采用直径25 mm、长3.0 m、间距30 cm的自进式锚杆对旁洞顶拱进行超前加固,开挖后对于Ⅳ类围岩采用直径25 mm、长1.5 m、间距2.0 m的系统锚杆对顶拱和边墙支护,同时挂网(φ6@0.15 m×0.15 m)喷10~15 cm厚C20混凝土;对于Ⅴ类围岩,在Ⅳ类围岩支护的基础上增加钢拱架支护,钢拱架为I12工字钢,间距50~80 cm。
d. 右侧旁洞开挖至桩号K16+128.7 m,左侧旁洞开挖至桩号K16+132.6 m,待支护完成后,在旁洞掌子面上沿与主洞轴线平行方向水平钻孔,目的是查明前方地质条件。
e. 钻孔完成后,由旁洞沿径向朝中间开挖,以形成圆弧形扩大顶拱,扩大顶拱中点距原隧洞洞底11.36 m。
f. 沿洞轴线方向向前开挖扩大顶拱直至穿过整个断层破碎带。导洞分4块开挖,开挖方式为人工手风钻钻孔、浅孔弱爆破、多循环,每循环进尺控制在1.0 m以内。
g. 扩大顶拱开挖前采用直径25 mm、长6.0 m、间距35 cm的自进式锚杆对顶拱进行超前加固,同时对围岩进行固结灌浆处理。开挖后进行钢拱架支护,钢拱架为I20工字钢,纵向间距50~80 cm,采用直径25 mm、长4.0 m、间距1.0 m的系统锚杆对顶拱进行系统支护,同时挂网(φ6@0.15 m×0.15 m)喷10~15 cm厚C20混凝土。扩大顶拱开挖支护后的情况见图10。
图10 顶拱扩挖支护后情况
h. 扩大开挖支护完成后,在导洞顶拱中心线120°范围内布孔进行围岩固结灌浆处理;左右拱脚各安装2根直径25 mm、长4.5 m锁脚锚杆,1根水平,1根与水平呈40°~60°夹角斜向下。安装锚杆前对拱脚部位围岩进行固结灌浆处理。
i. 扩大顶拱下部的围岩未进行人工开挖,待清理掉刀盘前方的散落体使刀盘解困后,启动TBM刀盘进行掘进出渣。掘进过程中,为防止掌子面围岩塌方,在每环掘进前均对掌子面前方围岩进行固结灌浆处理,待围岩稳定后方可掘进。
j. TBM掘进出渣的同时安装管片,管片与扩大顶拱之间的空腔采用混凝土回填。TBM启动后,第一环管片安装完成后开始洞室下部的豆砾石回填,安装一环回填一环,直到第5环安装完成,开始进行第1环的上部混凝土回填,循环进行,直至通过整个断层破碎带。
k. 待TBM通过整个断层破碎带后,对旁洞采用混凝土回填,对断层破碎带的围岩进行系统的固结灌浆处理,灌浆深度为5.0 m。
采用开挖扩大顶拱并加强支护的措施后,顶拱围岩在掘进过程中,未出现较大的变形,支护措施满足了围岩稳定性的要求。TBM在断层破碎带内掘进时,顶拱围岩不再塌方,仅掌子面出现了少量的塌方,但对掘进影响较小。从卡机到恢复正常掘进,共历时173 d。
5 结 语
断层破碎带塌方是造成CCS水电站引水隧K16+127.0 m处双护盾TBM卡机的主要原因,通过地质分析、物探及水平钻孔的方法查明了卡机处掌子面前方的地质条件。采用了拆除管片、人工开挖两侧旁洞至掌子面前方,然后开挖扩大顶拱的方法通过断层破碎带。人工开挖过程中,为保证顶拱围岩的稳定,采用了超前锚杆、固结灌浆等超前支护措施,开挖后采用钢拱架、系统锚杆、挂网喷射混凝土支护措施。TBM在断层破碎带内掘进时,对掌子面前围岩进行固结灌浆处理,以防止围岩大量塌方。采用以上技术措施后,TBM成功脱困并通过了断层破碎带。
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TechnologyforTBMunblockinginafaultzoneatCCSHydropowerStationheadracetunnel
YANG Jihua, YANG Fengwei, YAO Yang, MIAO Dong
(YellowRiverEngineeringConsultingCo.,Ltd.,Zhengzhou450003,China)
The CCS Hydropower Station headrace tunnel in Ecuador was constructed by a large diameter double-shields tunnel-boring machine (TBM) with an excavation diameter 9.11 m. The cutterhead was blocked due to the collapse of the surrounding rock in a fault fracture zone when it reached K16+127.0 m. Based on the results of geophysical prospecting by seismic method along with borehole core analysis, the width of the fault fracture zone and its influencing zone was determined to be about 70 m. The main composition of the surrounding rock was graded as class Ⅳ and class Ⅴ locally, indicating a very poor stability. The upper part of the segment 16.26 m behind the cutterhead was removed to excavate flank tunnels along the two sides of the main tunnel wall. When the flank tunnels reached the cutterhead, the pilot tunnel was enlarged along the headrace tunnel axis as far as it passed through the fault fracture zone. The advanced anchor bolts and consolidation grouting were used for advanced support before the pilot tunnel excavation. Steel arch, system anchor bolts, hanging net and shotcrete were used for system support after the pilot tunnel excavation. With these support methods, top arch collapse of the pilot tunnel could be prevented during TBM tunneling. When TBM tunneling in fracture zones, the consolidation grouting to the surrounding rock ahead of the tunnel face should be performed at every tunnel cycle to prevent rock collapse. With the employment of above technologies, the TBM was back in normal operation and it successfully passed through the fault fracture zone.
CCS Hydropower Station; headrace tunnel; double-shields TBM; fault fracture zone; TBM blocked; unblocking technology; Ecuador
杨继华(1980—),男,高级工程师,博士,主要从事隧洞与地下工程勘察与设计工作。E-mail:yangjihua68@sohu.com
10.3880/j.issn.1006-7647.2017.05.016
TV732;U455.43
:A
:1006-7647(2017)05-0089-06
2016-10-13 编辑:熊水斌)