影响重整循环氢压缩机3.5MPa蒸汽能耗的分析
2017-09-11于泓旭中国石化股份有限公司天津分公司天津300271
于泓旭(中国石化股份有限公司天津分公司,天津 300271)
影响重整循环氢压缩机3.5MPa蒸汽能耗的分析
于泓旭(中国石化股份有限公司天津分公司,天津 300271)
3.5MPa蒸汽是催化重整装置的重要能耗指标。其中重整循环氢压缩机更是使用3.5MPa蒸汽的大户。通过优化重整循环氢压缩机入口温度,分析重整循环氢流量对循环氢压缩机3.5MPa蒸汽耗量的影响,降低催化重整装置能耗。
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1 装置概况
目前,天津石化炼油部催化重整装置以直馏重石脑油、加氢裂化重石脑油和加氢乙烯裂解汽油(C6~C8馏分)为原料,设计加工能力为100万吨/年。为了提高经济效益,节约重整循环氢压缩机3.5MPa蒸汽耗量尤为重要。
2 影响重整循环氢压缩机蒸汽能耗的主要因素
2.1 重整反应氢烃比
重整反应过程中,需有一定的氢烃比来控制催化剂积碳的速度。适合的氢烃比,即可维持催化剂的高活性,又可以延长催化剂的寿命。
2.2 重整循环氢压缩机K-201的转速
在正常生产的情况下,重整循环氢压缩机K-201的转速快慢就是其消耗蒸汽量的大小。
2.3 重整循环氢压缩机入口蒸汽的压力、温度和出口蒸汽的压力
目前天津石化催化重整装置重整循环氢压缩机入口蒸汽的进气压力、温度和排气压力都符合设计要求。所以只分析影响重整循环氢压缩机蒸汽能耗的第一个和第二个因素。
3 降低重整反应氢烃摩尔比和重整循环氢压缩机入口温度方案的实施
天津石化炼油部催化重整装置的重整进料平均分子量为109.3左右,重整反应产生的循环气中的氢的含量占88.0%左右。为满足催化剂使用寿命最少8年,氢烃摩尔比要大于2.5。
由于:氢烃摩尔比=循环氢中氢的摩尔数/进料的平均摩尔数氢烃摩尔比>2.5
得:循环氢流量>69.3KNm3/h
控制循环氢流量大于69.3KNm3/h,重整处理量119t/h,改变重整循环氢压缩机入口即A-201出口温度,监控循环氢压缩机3.5MPa蒸汽的用量和循环氢流量。测得如下数据:
表1
2 3 29.1↗38 29.2↗34.3 72↗75 71.2↗75.4 63.9↗70.1 64.4↗68.2
从表1中看到:当A-201出口温度分别控制在35℃到45℃、29℃到40℃、29℃到35℃区间的时候,随着温度上升,循环氢流量增加,3.5MPa蒸汽耗量增加。
4 降低重整循环氢压缩机转速的方案实施
A-201出口温度控制在30℃,循环氢流量控制在75KNm3/ h,重整处理量119t/h。调整循环氢压缩机K-201转速,监控K-201和K-202的3.5MPa蒸汽耗量。测得以下数据:
表2
从表2中看到:当K-201转速分别在5100rpm、5150rpm、5000rpm时,K-201的3.5MPa蒸汽耗量在减少,K-202的转速在升高,K-202的3.5MPa蒸汽耗量在增多。
5 结语
重整反应循环氢流量越小,即氢烃比越小,装置能耗越低。但是保证产品质量合格,并且满足重整催化剂的再生要求和使用寿命。所以氢烃摩尔比控制在2.6~2.8之间,循环氢流量控制在72~78KNm3/h最佳。既满足反应所需,又降低重整循环氢压缩机的能耗。
重整循环氢压缩机转速越低,K-201的3.5MPa蒸汽耗量越少,但K-202的3.5MPa蒸汽耗量越多。K-201是1.0MPa背压式压缩机,K-202是凝汽式透平压缩机,所以要根据K-201和K-202的整体蒸汽能耗来调节K-201转速。该优化方案的实施,达到了催化重整装置能耗降低的预期目的。
[1]胡海兰,《通过优化连续重整装置氢油比降低装置能耗》,中文科技期刊数据库,2013年第10期
[2]吴福君,《氢油比对加氢工艺的影响》,径路技术信息协作,2010(31)总第1050期
于泓旭(1985-),男,2008年毕业于天津理工大学,大学本科,过程装备与控制工程专业,中国石化股份有限公司天津分公司炼油部联合七车间。