CCI液压旁路异常跳机的分析与控制策略优化
2017-09-01李万军
李万军,常 磊,王 军
(淮沪电力有限公司田集第二发电厂,安徽 淮南 232000)
CCI液压旁路异常跳机的分析与控制策略优化
李万军,常 磊,王 军
(淮沪电力有限公司田集第二发电厂,安徽 淮南 232000)
介绍了CCI液压旁路的特点和在机组启停过程中的作用,对高压旁路控制系统的控制方式、控制原理以及一次热态启动过程中,控制逻辑压力设定值死循环造成一次跳机事件的原因进行了分析,并优化了控制策略。
CCI液压旁路;启停机;死循环;控制策略优化
0 引言
淮沪电力有限公司田集第二发电厂2×660 MW超超临界机组,旁路系统配置瑞士CCI AG/ SULZER公司制造的AV+旁路。该旁路系统具有 100 % BMCR(boiler maximum continuous rating,锅炉最大连续蒸发量)高压旁路容量和50 % BMCR低压旁路容量,高、低压旁路及再热器安全门的控制均在DCS(distributed control system,分布式控制系统)内进行。
1 机组旁路系统形式及特点
该机组由高压旁路及低压旁路组成容量100 %的2级串联旁路系统。锅炉过热器出口不设置安全阀,而由2只50 % BMCR容量的高压旁路阀替代安全阀。再热器出口管段设置2路50 % BMCR容量的安全阀,以确保事故状况下锅炉多余蒸汽能够安全排放。
2 高压旁路控制系统的控制方式
2.1 锅炉启动阶段[A]
锅炉启动阶段[A]共分为3个阶段([A1],[A2],[A3])。
2.1.1 高压旁路全关模式[A1]
启动条件为锅炉点火,在这个启动阶段,高压旁路指令为0,高压旁路关闭,主蒸汽压力不受控制,自由变动。满足以下任一条件时,[A1]结束,[A2]开始:
(1) 主蒸汽压力大于1.0 MPa;(2) 点火后时间超过12 min。
2.1.2 高压旁路最小阀位控制模式[A2]
高压旁路根据预先设定的开度8 %进行控制(在锅炉冷态启动时,直接进入[A3])。锅炉热态启动时,高压旁路控制在该设定值2 min后,在[A3]开始前,在6 min内高压旁路的开度上升至17 %。此阶段主蒸汽压力不受控制,压力自由上升,通过逐渐打开高压旁路,缓慢增加蒸汽流量对受热面和集箱进行温度补偿。
满足以下任一条件时,[A2]结束,[A3]开始:
(1) [A2]阶段时间大于1/20 min,该时间设定值是锅炉启动主蒸汽压力的函数,主蒸汽压力函数如图1所示,锅炉冷态启动时的设定值为20 min,锅炉热态启动时的设定值为1 min;
(2) 蒸汽压力大于汽机冲转最大压力,即蒸汽压力达到8.4 MPa;
(3) 高压旁路切至手动控制。
2.1.3 锅炉启动模式[A3]
在[A3]中,主蒸汽压力由高压旁路控制。在汽机冲转压力达到8.4 MPa之前,控制蒸汽压力持续上升。在主蒸汽压力较低时(小于2 MPa),高压旁路调节阀阀位上限为50 %。锅炉冷态启动时滑压压力上升更快。当汽机接受全部主蒸汽时,[A3]结束。进入汽机运行阶段。
图1 主蒸汽压力函数
2.2 汽机运行阶段
2.2.1 高压旁路控制方式[B]
主蒸汽压力由汽机进行控制,高压旁路控制主蒸汽压力上限。在这种模式启动时,高压旁路的主蒸汽压力设定值(30LBA00DP904XQ01)SP=负荷控制的压力设定值+3.0 MPa,负荷控制的压力设定值由机组协调控制确定。
2.2.2 高压旁路控制方式[C]
汽机运行阶段时,只要汽机不能接受全部的蒸汽流量(由于汽机启停、汽机跳闸、机组RUNBACK等情况),此控制方式时高压旁路再次单独进行主蒸汽压力控制。此控制方式启动时高压旁路的主蒸汽压力设定值(30LBA00DP904XQ01)由机组协调控制确定(汽机主控负荷压力设定值)。
2.3 停运阶段
2.3.1 常规停运方式[D]
锅炉熄火时按该方式启动。锅炉再次启动时主蒸汽最大压力不超过12 MPa。通常,熄火后的蒸汽压力低于12 MPa,高压旁路关闭并自动设置为压力保持。高压旁路的主蒸汽压力设定值调整为实际压力加0.2 MPa,上限为13 MPa,确保高压旁路保持关闭状态。通过高压旁路的控制,防止因余热使蒸汽压力超过13 MPa。如果锅炉熄火后主蒸汽压力大于13 MPa(锅炉紧急停运后),则高压旁路自动调节压力下降到目标设定值。
2.3.2 检修停运方式[E]
锅炉熄火后,由运行人员决定选择启动检修停运方式,运行人员调整主蒸汽压力最终的压力设定值为0.1 MPa。通过高压旁路使蒸汽压力下降到设定值为0.1 MPa。在以下2.5节所述故障情况下,压力下降控制自动停止;如果运行人员要继续降低压力(通过再热器安全阀),可以手动调节压力下降速度继续降低蒸汽压力。
2.4 人工干预
锅炉停运的主蒸汽压力最终设定值可以由运行人员手动调整设置;锅炉停运的压力下降速度也可以由运行人员手动调整设置。由于某种原因造成自动压力下降停止,运行人员可以通过手动设置继续进行压力下降;在高压旁路调节阀在初期控制阶段即阀位控制阶段,每一个高压旁路调节阀均能单独进行手动操作。
2.5 故障
当不在运行控制模式[B]时,高压旁路控制器应自动切换至自动控制方式;当主蒸汽压力为29.7 MPa或汽机跳闸时,高压旁路控制阀速打开至75 %。当出现以下任一情况时,在锅炉停运期间自动压力下降停止:
(1) 凝汽器停运;
(2) 低旁停运;
(3) 蒸汽温度高且高压旁路减温水不可用。
2.6 高旁快开
末过压力高于29.7 MPa,汽机跳闸,[B]模式运行,汽机负荷大于50 %,主蒸汽压力大于设定值1.0 MPa时,手动快开。
3 CCI高旁压力设定值死循环造成机组跳闸原因分析
3.1 高旁异常前状态
2015-07-06夜间,因设备原因机组跳闸,随后机组极热态启动。次日07:27:12,机组负荷232.9 MW,机前主汽压力11.46 MPa,DEH(digital electric hydraulic control system,汽轮机数字电液控制系统)主汽压力设定值为12.12 MPa,高压旁路压力设定值为12.12 MPa,协调系统主汽压力设定值(跟随锅炉主控煤量指令函数变化)9.91 MPa。
3.2 事件过程
07:27:13,高压旁路阀开度0,DEH切换至初压控制模式(DEH控制主汽压力)。
07:27:14,旁路控制切至[B]模式(跟随模式),高压旁路压力设定值由12.12 MPa突变到13.7 MPa(记忆锅炉点火时换算压力)。
汽机DEH接收到压力设定值变为13.7 MPa,汽机调门逐渐关小。07:30:53,调门全关、汽机跳闸。高压旁路异常动作趋势如图2所示。
图2 高压旁路异常动作趋势
3.3 异常原因分析
事发前高旁压力设定值12.12 MPa,DCS主汽压力设定值9.91 MPa,实际主汽压力为11.432 MPa,[A3]模式退出,高旁关闭,进入[B]模式。高旁压力设定值自动跟踪至“旁路跟踪[B]模式”压力设定值。即当前高旁压力设定值为2 MPa(实际主汽压力传递)加上3 MPa(P=HPBYP-P-SP+3.0 MPa),高旁压力设定值自动跟踪至13.7 MPa(机组记忆“高压缸转子平均温度对应高旁设定压力较大(13.7 MPa)”)。“高压缸转子平均温度”记忆高旁压力设定值传递如图3所示,该压力传递至DEH。因DEH采用初压方式控制主汽压力,实际主汽压力11.432 MPa,低于设定值13.7 MPa,汽机DEH会快速关小调门来调节压力。因高压旁路在[B]模式下(跟随模式),导致在调门关小、主汽压力上升的过程中DEH压力设定值也不断上升,形成死循环,最终调门全关,机组跳闸。
4 控制策略问题及优化
(1) 高旁机组极热态启动,记忆“高压缸转子平均温度对应高旁设定压力较大(13.7 MPa)”,导致高旁切至[B]模式时高旁压力比实际压力高,调门关小参与压力调节。
优化方案:在高压旁路阀设定值生成回路中增加以下条件。
图3 “高压缸转子平均温度”记忆高旁压力设定值传递
① 在[A3]模式切换到[B]模式时,冲转压力设定值延时1 s切换到实际主汽压力。
② 切换到[B]模式时,高压旁路阀压力设定值自保持2 s,等待[B]模式压力叠加回路切换完成后,再按照0.005 MPa/s的速率改变新的设定值。
(2) 高压旁路压力控制逻辑在[B]控制模式下,压力切换及切换速率存在问题,导致机组极热态启动过程中高旁压力设定死循环。
优化方案:高旁系统增加停机模式,保证启、停机过程中平稳控制主汽压力。启、停机过程中,主汽压力在7—12 MPa范围内,实际负荷在100—250 MW范围内,运行人员可投入旁路系统停机控制模式。此时高压旁路阀控制主汽压力,汽轮机切至负荷控制方式和限压方式,高压旁路阀压力设定值由运行人员手动给定(设定范围为7—12 MPa)。
5 结束语
目前,该厂3,4号机组高压旁路系统经优化后,已适应在任何工况下的自动控制,启动、停机过程中的升压、降压均能得到较好控制。运行人员能根据工况需要随时对旁路系统进行手动干预,彻底解决了以前升压、降压过程速率无法控制,尤其是事故过程中无法手动干预的情况。优化后的旁路控制逻辑真正起到了改善机组启动性能、缩短机组启停时间、回收多工质、事故时保护再热器、防止锅炉超压、兼当安全门等作用。
1 吴梦可.发电机出口TV断线异常跳机分析和处理[J].浙江电力,2012,31(7):24-26.
2 何冬辉,魏长宏,安 凯.CCI液压旁路系统油压异常分析与处理[J].机床与液压,2014,42(20):141-144.
2017-03-19。
李万军(1980—),男,工程师,主要从事火电厂热控检修与管理工作,email:15893367@qq.com。
常 磊(1983—),男,助理工程师,主要从事火电厂热控检修与管理工作。
王 军(1985—),女,助理工程师,主要从事火电厂热控检修与管理工作。