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“钢铁仓库”里的技术“折腾”

2017-08-29西门

时代风采 2017年13期
关键词:昆钢对讲机球团

西门

欲炼钢铁先进料,武钢集团昆明钢铁股份有限公司的料来自世界各地,既有进口的巴西矿、南非矿、印度矿,也有来自省内的大红山、香格里拉……

这些矿石或矿体通过火车、汽车甚至是管道运输到昆钢堆放原料的料场,在进入高炉冶炼之前。它们还得接受一群人的指挥、调度和混匀,经过不断的“折腾”,才能最终炼出好钢。

料场技师工作站的一帮人,“折腾”是他们的职责所在。

炼铁的关键是一个“混”字

2014年9月3日,料场技师工作站成立的时候,17名成员的目标,就是发挥技术特长,解决生产过程中的问题。

事实上,问题就在眼前。

昆钢的综合原料场是2007年4月建成投产的,好比是一个钢铁仓库,那些炼铁所需的原料、熔剂、煤等等,先从运输车辆上卸下来,在原料场上贮存着。在进入高炉之前,它们会按照一定的配比进行混匀。

如何混?混多少?情况极为复杂。

为了提供质量稳定的混匀矿,料场技师工作站的人绞尽脑汁。

只有混匀矿化学成分稳定,送进高炉进行冶炼才能顺风顺水。

混匀矿生产用的矿种,有进口的巴西粉、南非粉、印粉、澳粉4种,省内矿有纯粉矿、高铁粉矿、滇滩精矿、罗精矿、白沙冲精矿及工业废弃物轧钢皮、高炉返矿等,同时全过程配加白云石粉,矿种达到13种之多,同时由于矿石资源紧张,矿点较多,矿石质量极不稳定,尤其是省内纯粉矿成分波动更大,有时两家企业提供的纯粉矿,品位相差4-5个百分点,即便是同一家单位的纯粉矿,一次跟一次同样相差悬殊,都会影响到混匀矿质量的稳定,并进而影响到最终的产品质量。

2012年的时候,混匀矿质量指标的稳定率完成得并不理想,为91.75%,当年混匀矿产量390万吨。

料场技师工作站站长张锡宝的想法,就是带着这个团队,从矿种优化、工艺、操作、设备、控制等方面人手,让稳定率和产量都得到提高。矿“混匀”得好,他们才“混”得好。

巴西粉、高铁粉、优粉、钒钛球团矿、纯粉矿、大红山管道精、滇滩精矿……在昆钢的料场上堆得大山一样,然而在技师工作站技术人员的布局中,这些生产所需的大量原料就像魔术师手中的扑克,先后被变幻了造型和位置,等待着取料机狼吞虎咽,

每堆的重量是多少?总共多少堆?如何以最短的时间取得最好的效率?技术人员都经过周密的计算和反复测试。

在昆钢偌大的料场上,料堆布局得到优化,3台取料机的生产负荷得到合理平衡,特别是其中将纯粉矿、混合精矿、轧钢皮、高炉返矿在一次料场通过汽车进料系统进行预混,形成四矿合一,混匀效果更加充分。

预混以前,混合精矿堆子在雨季极易发生料堆滑坡事故,危及施工现场机械和人员的安全;预混以后,物料的物理性能已发生变化,堆料发生滑坡的可能性减少,2013年雨季来临,工作人员明显看到,堆料滑坡的危险场面越来越少了。

物料优化和运作模式的调整,既充分利用了空间,以前堵塞漏斗的情况也没有了,保证了生产流程的畅通,有利于设备维护检修,降低材料消耗;同时改善了岗位职工的工作环境,减轻了劳动强度。

这项科技成果的实施,混匀矿的稳定率从2012年的91.75%提高到98.61%,混匀矿产量从2012年的390万吨提高到480万吨,并荣获昆钢公司科技成果三等奖。

项目攻关显身手

用最少的原料消耗获得最大的产品效益,一直是企业经营者梦寐以求的。

烧结厂料场技师工作站的那一帮技术控,当然也不例外。

无烟煤,比重大,硬度高,燃烧时烟少火苗短,火力强,通常作为烧结铁矿石的燃料。烧结厂使用的固体燃料无烟煤,就是由料场加工生产的。

2012年前,无烟煤和焦末的年消耗量是14.7万吨,随着燃料资源日趋紧张,焦末采购困难,更要命的是价格高。

技师工作站接到厂部要求,每年减少5万吨焦末使用量。

然而料场燃料破碎系统的设计能力是20.64万吨,难以满足烧结需求。

技师工作站成立了课题攻关组,首先向燃料破碎系统的设备进行开刀,

技术人员把闲置的2个熔剂成品仓改为装填燃料仓,对进厂无烟煤的颗粒和水分实施细致入微的监管,根据不同的品种进行分仓装料,按比例组织预混,通过培训提高了关键岗位人员的技能水平,从2014年9月至2016年6月生产合格无烟煤30.1万吨,少使用焦末约8.38万吨,降低烧结生产成本4254.8万元。

球团是粉矿造块的重要方法之一,粉矿中加入适量的水和粘结剂,就可以制成粘度均匀、具有足够强度的生球,经干燥、预热后在氧化气氛中焙烧,使生球结团,制成球团矿,这种方法特别适宜于处理精矿细粉。

不过,在昆钢,球团经汽车倒运到料场直接参与配矿使用,每年产生的散料约12000吨,还没有得到很好的回收利用。

针对此情况,料场技师工作站成立球团散料筛分课题攻关组,对球团产生的散料进行分析和筛分试验,通过对现有设备简单改造,筛出来的成品球团与当期拨运成品球按1%-2%比例配加,筛下去的粉末配加进混匀矿、混合粉堆子,筛分球团散料获得成品球团矿14174吨,创造经济效益216.8万元。

说到筛分,料场技师工作站对高炉每天产生的返矿“筛”得更为细致和出色。

高炉每天产生的返矿约550-750吨,通过汽车倒运到料场后,直接作为造堆配矿使用,而返矿中大于5mm的成品烧结矿占30%左右,浪费掉就太可惜了。

若将每天产生的返矿进行二次筛分,筛上留下来的作为成品供高炉使用,筛下去的作为配矿使用,可以弥补烧结矿不足的现状,同时提升混匀矿、混合粉稳定率。

筛分的关键,是将筛子的筛孔,由10毫米更换为6毫米,每吨烧结矿的加工成本大约214元。

技术人员改造了现有设备,制定了筛分操作制度,加强跟踪管理,生产成本得到有效控制。从2014年9月实施至今,筛分后获得7.81万吨成品烧结矿,创经济效益1633万元。

对讲机对你我并不陌生。昆钢料场生产线区域广阔,各作业岗位分布广泛,各岗位和中控室之間需要大量使用对讲机进行沟通。

由于料场粉尘较大,作业环境差,对讲机发生故障的情况出现较多。一旦损坏,更换起来费用不菲,新的手持对讲机每台975元,车载对讲机每台2441元。还有麻烦的是,对讲机备件的供货周期长。

为降低成本,减少对讲机损坏对生产造成的影响,这帮技术控干脆自己动手,修理对讲机,他们将对讲机拆开后进行清灰,检查更换损坏的电子元件。其实,那些看上去灰头土脸的对讲机,主要还是“吃”的灰土太多了,环境不允许呀。

经过他们的巧手,每台对讲机的修复成本仅为几十元。2014年9月以来,经他们修复的对讲机手持18台,车载7台,共节约成本2.7万元。

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