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硫化剂WK-7在工程机械轮胎胎体胶中的应用

2017-07-22黄艳军

轮胎工业 2017年2期
关键词:硫化剂密炼机硫黄

刘 娟,黄艳军,邹 玲

(1.三角轮胎股份有限公司,山东 威海 264200;2.威海工业技术学校,山东 威海 264200)

有效或半有效硫化体系是采用硫黄给予体全部或部分替代硫黄,形成以单硫键和双硫键为主的交联键,虽然硫化胶的耐疲劳性能较以多硫键为主的硫化胶有所下降,但耐热老化性能、抗硫化返原性等综合性能明显提高。

硫化剂DTDM的化学名称为4,4′-二硫代二吗啡啉,主要在有效和半有效硫化体系中用作硫黄给予体,可使硫化胶保持较高的拉伸强度、较好的耐热氧老化性能和抗硫化返原性等,但与具有仲胺结构的次磺酰胺类促进剂(如NOBS)相似,受热后会分解出有毒的氮氧化物和产生硫氧化物烟雾,污染环境、危害人体健康,因此需要找到一种环保型的替代品。

硫化剂WK-7是替代硫化剂DTDM的环保产品,其化学名称为烷基酚二硫化物。烷基酚二硫化物作为一种新型的硫黄给予体,在应用过程中不会产生亚硝胺致癌物,且硫化胶的综合性能良好。本工作主要研究硫化剂WK-7替代硫化剂DTDM在工程机械轮胎胎体胶中的应用。

1 实验

1.1 主要原材料

天然橡胶(NR),SMR20,马来西亚产品;顺丁橡胶(BR),牌号9000,中国石化北京燕山分公司产品;丁苯橡胶(SBR),牌号1502,中国石油天然气股份有限公司产品;炭黑N330,山西志信化工有限公司产品;硫化剂DTDM-80,莱茵化学(青岛)有限公司产品;硫化剂WK-7,淄博万科化工有限公司产品。

1.2 配方

生产配方:NR 80,BR 10,SBR 10,炭黑N330 45,环保油 5,硫黄 1.15,不溶性硫黄HDOT20 1.4,硫化剂DTDM-80 0.63,促进剂NS 0.9,其他 21。

试验配方:以0.4份硫化剂WK-7替代0.63份硫化剂DTDM-80,减少0.1份促进剂NS,增加0.1份硫黄,其余均同生产配方。

1.3 主要设备和仪器

GK1.5N型(切向转子系统)密炼机、GK255N型和GK400N型密炼机,益阳橡胶塑料机械集团有限公司产品;XLB-Q 400×400×2型平板硫化机,上海第一橡胶机械厂产品;MDR2000型硫化仪和T2000型拉力试验机,美国阿尔法科技有限公司产品。

1.4 试样制备

1.4.1 小配合试验

胶料采用两段混炼工艺,在GK1.5N型密炼机中进行混炼,转子转速为45 r·min-1,一段混炼工艺为:生胶、小料→压压砣炭黑→压压砣芳烃油→压压砣排胶(115 ℃);二段混炼工艺为:一段混炼胶、促进剂、硫黄压压砣压压砣→排胶。

1.4.2 大配合试验

胶料采用两段混炼工艺进行混炼。一段混炼在GK400N型密炼机中进行,转子转速为50 r·min-1,混炼工艺为:生胶、小料→压压砣→提压砣→炭黑→压压砣提压砣→环保油→压压砣提压砣→压压砣→排胶(160 ℃);二段混炼在GK255N型密炼机中进行,转子转速为25 r·min-1,混炼工艺为:一段混炼胶、硫黄、促进剂→压压砣提压砣→压压砣提压砣→压压砣→排胶(105 ℃)。

1.5 性能测试

各项性能均按相应的国家标准进行测试。

2 结果与讨论

2.1 理化分析

硫化剂WK-7的理化分析结果如表1所示。

表1 硫化剂WK-7的理化分析结果

从表1可以看出,硫化剂WK-7的各项理化性能均达到企业标准要求。

2.2 小配合试验

小配合试验结果如表2所示。

从表2可以看出,与生产配方胶料相比,试验配方胶料的MH减小,门尼焦烧时间、t10和t90均缩短,硫化速度加快,当硫化时间为40 min时,硫化胶的300%定伸应力和拉伸强度略低,拉断伸长率和帘线抽出力稍高,总体来看硫化胶的物理性能基本相当。

表2 小配合试验结果

2.3 大配合试验

为进一步验证硫化剂WK-7的实际使用效果,进行了大配合试验,试验结果如表3所示。

从表3可以看出:与生产配方胶料相比,试验配方胶料的门尼焦烧时间、t10和t90均缩短,硫化速度稍快,转矩稍低,抗硫化返原性较好;硫化胶的300%定伸应力和拉伸强度稍高,拉断伸长率相当,撕裂强度和帘线抽出力稍高,总体来看硫化胶的物理性能较好。

表3 大配合试验结果

2.4 成品试验

采用试验配方和生产配方胶料试制两条14.00-25 28工程机械轮胎进行机床耐久性试验,结果表明,正常生产轮胎和试验轮胎的累计行驶时间分别为159.6和161.3 h,可以看出试验轮胎的耐久性能优于正常生产轮胎。

2.5 成本分析

采用硫化剂DTDM-80的胎体胶价格为7.324 4元·kg-1,采用硫化剂WK-7减量替代硫化剂DTDM-80的胎体胶价格为7.248 0元·kg-1,胶料成本降低0.076 4元·kg-1,年节约成本10.66万元。采用硫化剂WK-7替代硫化剂DTDM-80,不但节约了成本,而且减少了对环境的污染。

3 结论

(1)在工程机械轮胎胎体胶中以硫化剂WK-7减量替代硫化剂DTDM-80,胶料的门尼焦烧时间、t10和t90缩短,硫化速度加快,转矩稍低,工艺性能良好,抗硫化返原性改善,硫化胶的物理性能较好,成品轮胎的耐久性能提高。

(2)硫化剂WK-7在硫化过程中不会产生致癌的亚硝胺,以其减量替代硫化剂DTDM-80,不但节约了成本,而且达到了绿色、环保轮胎的生产要求。

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