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下行通风采区综采工作面瓦斯治理技术研究

2017-07-19王振武

科学与财富 2017年19期
关键词:瓦斯治理上隅角采空区

摘要:分析综采工作面瓦斯来源,通过优化通风系统,对32块段通风系统进行调控,改变采空区内的压差,改变风流流动方向,阻止了3224工作面采空区内瓦斯向3226工作面流动,同时结合3226工作面风巷向上隅角采空区施工斜交钻孔进行瓦斯抽放,杜绝了瓦斯超限,实现了安全生产,消除了安全隐患。

关键词:上隅角;瓦斯治理;采空区;瓦斯抽放

1. 工作面概况

3226工作面上区段西紧靠3224工作面(已回采),东到F5断层下盘,北到3226切眼,南到32块段上山保安煤柱。32煤层属于二迭系上统上石盒子组,下距K3砂岩60~90 m 。该面的煤层厚度1.60~3.30m,平均2.57m,煤层倾角12~30°,平均20°。煤层赋存较稳定,结构复杂,以一层薄夹矸为主,夹矸岩性为泥岩或炭质泥岩,厚0~0.67m。3226综采工作面平均走向长度582m,平均倾斜长度为185m,于2017年1月份进行试采,采用单一走向长壁采煤法,推进方式为后退式回采。3226工作面采用“U”型通风,初采期间配风量1580m3/min,初采期间工作面上隅角甲烷浓度0.6%,回风巷甲烷浓度0.2%。采过90m后,工作面甲烷浓度逐渐增大,上隅角瓦斯最大达2%,严重影响工作面安全生产,先后采取增大工作面风量、上隅角采用风障以及工作面施工释放钻孔,均不能解决上隅角瓦斯问题。经过分析瓦斯主要来源为3224采空区及本工作面采空区瓦斯。

2. 上隅角瓦斯来源分析

“U”型通风系统风流分为两部分,在进、回风巷风流压差作用下,一部分直接从工作面流过,一部分流入采空区,进入采空区的风流携带大量瓦斯从采煤工作面上隅角流出。3226工作面上部3224工作面采空区由于受采动影响形成大量裂隙,加之本采区为下行通风采区,上部已回采工作面采空区内的瓦斯随风流动力影响向下移动,已回采工作面采空区瓦斯通过裂隙在压差的作用下流向3226工作面上隅角。

目标工作面的瓦斯来源以及两工作面位置关系如下图1所示。

Fig.1Schematic diagram of working face and goaf location

3. 上隅角瓦斯治理技术

为保障安全生产,通过优化通风系统,对32块段通风系统进行调控,改变采空区内的压差,改变风流流动方向,阻止了3224工作面采空区内瓦斯向3226工作面流动,同时结合3226工作面风巷向上隅角采空区施工斜交钻孔进行瓦斯抽放,杜绝了瓦斯超限,实现了安全生产,消除了安全隐患。

3.1、均压法

(1)临近采空区均压。

通风系统改造前,3220风巷、3224风巷封闭墙处于进风侧,墙属于低负压区,造成采空区瓦斯经留设煤柱裂隙向3226工作面风巷涌出。经过实践检测,临近采空区瓦斯涌出总量占30-50%。经过对上部车场、三中车场构筑临时通风设施,增大3220风巷、3220机巷、3224风巷、3224机巷封闭墙负压,使得机巷、风巷压差趋于0,达到均压的效果,使采空区风流缺少动力的影响无法流动运行,达到采空区瓦斯不向3226工作面风巷溢出,避免了采空区瓦斯向回采工作面涌出,不仅利于采空区内部防火,而且杜绝了瓦斯超限,实现了安全生产,消除了安全隐患。下图2为调整后的通风系统示意图,

(2)该回采工作面采空区均压。在进、回风巷风流压差作用下,一部分流入采空区,进入采空区的风流携带大量瓦斯从采煤工作面上隅角流出。经过实践检测,临近采空区瓦斯涌出总量占15-25%。采取上下隅角充填封堵,减少漏风,让采空区内缺少风流流动动力,减少采空区瓦斯流向上隅角。

3.2、工作面风巷施工斜交钻孔抽放上隅角采空区瓦斯

在风巷F26点向后20m处向上隅角施工斜交钻孔,终孔位置在3224机巷与3226风巷之间,距离煤层顶板不超过10m。动态对3226工作面抽放系统进行了优化,拆除斜交钻孔抽放效果差的钻孔,去掉影响抽放负压的无效抽放支管,合理分配抽放负压,确保最佳抽放效果。工作面上隅角钻孔布置位置如下图3所示。

Fig.2Schematic diagram of the adjusted ventilation system

Fig.3Schematic diagram of the upper corner hole layout

4. 现场管理

(1)通风区安排技术业务骨干测气员现场检测瓦斯,生产单位在回柱、移架前要先通知测气员进行瓦斯检查,只有上隅角瓦斯在0.6%以下时方可作业。

(2)严格落实上隅角管理制度,规范现场操作。

(3)通防系统安排干部现场跟班,指导现场施工,并将瓦斯情况升井后汇报相关领导进行分析。

(4)每天安排专人收集瓦斯抽放数据,并绘制抽放曲线图,分析瓦斯抽放变化情况,发现问题及时汇报、处理。

5. 治理效果

5.1、采取措施前瓦斯情况

5.2、采取措施后瓦斯情况

经过通风系统改造结合风巷斜交钻孔抽放上隅角瓦斯,工作面生产期间上隅角最大瓦斯浓度在0.4%~0.5%。通过调整通风系统结合风巷斜交钻孔抽放上隅角瓦斯,有效的解决了3226工作面上隅角瓦斯问题,解除了瓦斯威胁,为工作面安全生产创造了条件。

6. 结束语

(1)综采工作面上隅角瓦斯问题是普遍存在问题,不仅威胁职工的生命安全,严重制约着工作面的产量和效益,治理综采工作面上隅角瓦斯必须认真分析瓦斯来源,因地制宜的采取具有针对性治理措施。

(2)通过利用通风压差,使采空区机巷、风巷压差趋于0,消除采空区内的风流流动动力,从而达到采空区内因瓦斯缺少动力的作用,风流无法流动,避免采空区瓦斯向3226工作面风巷溢出,即利于采空区内部防火,又有效治理3226工作面上隅角瓦斯,同时合理分配抽放负压,优化抽放系统,增加3226工作面风巷斜交钻孔抽放负压,提高瓦斯抽放效果,消除了安全隐患。

参考文献:

[1]代林聚、郄利敏,瓦斯涌出异常综采工作面综合防治技术研究[J],煤矿现代化;2010年03期。

[2]袁守贵、赵呈清,浅谈采煤工作面上隅角的瓦斯治理[J],山东煤炭科技,2012年06期。

[3]张志晶,綜采工作面上隅角瓦斯治理技术研究[J],能源与节能,2014年04期。

[4]靳春武,综采工作面上隅角瓦斯分布规律及处理方法的研究[J],同煤科技,2009年01期

作者简介:王振武(1986.01—),男,助理工程师, 2011年毕业于河南理工大学万方科技学院安全工程专业,现在安徽淮北矿业集团许疃煤矿通风区从事于煤矿“一通三防”管理工作。

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