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聚丙烯装置循环气压缩机振值波动分析

2017-07-10魏志刚胡显驰姜林龙丹于彤宋艳会

当代化工 2017年7期
关键词:动平衡聚丙烯换热器

魏志刚 胡显驰 姜林 龙丹 于彤 宋艳会

摘 要:描述了聚丙烯装置循环气压缩机振值波动的频谱特征,并对振值波动的原因进行了分析,制定了针对性的检修措施,将压缩机振值波动的问题消除。

关 键 词:振值波动;动不平衡;频谱分析

中图分类号:TQ 325 文献标识码: A 文章编号: 1671-0460(2017)07-1430-03

Analysis on the Vibration Value Fluctuation of Recycle

Gas Compressor in Polypropylene Unit

WEI Zhi-gang, HU Xian-chi, JIANG Lin, LONG Dan, YU Tong, SONG Yan-hui

(PetroChina Fushun Petrochemical Company,Liaoning Fushun113008,China)

Abstract: The spectrum features of the vibration value fluctuation of recycle gas compressor in polypropylene unit were described. And the cause of the vibration value fluctuation was analyzed; the corresponding repair measure was carried out to eliminate the problem of vibration value fluctuation of the compressor.

Key words: Vibration value fluctuation;Scanning electron microscopy;Spectrum analysis

某化工廠聚丙烯装置采用的是美国陶氏化学公司(The Dow Chemical CoMPany)Unipol聚丙烯工艺,以丙烯为主要原料,生产能力以7 000 h/a的操作时间进行计算,年产30万t聚丙烯本色粒状树脂产品。

该装置的反应系统由第一反应器(C-4001)、第一循环冷却器(E-4002)、第一循环气压缩机组成(K-4003)。气相反应物(丙烯、氢气、乙烯)及惰性组分通过循环气压缩机,经含有催化剂的反应器流化床层连续循环。聚合反应产生的热量通过反应气带走,并在外部的水冷式循环气冷却器中释放掉(见图1)。

其中的循环气压缩机在2017年2月10开始出现振值波动,后来经过分析、拆检冷却器将问题消除。

1 压缩机基本概况

循环气压缩机是单级、恒速、离心式压缩机,位号是K-4003,日本神户制钢所制造,型号为DH9M。额定流量32 700 m3/h,进口压力3.47 MPa,出口压力3.58 MPa,工作转速987 r/min,额定功率1550 kW。

该机组自2010年10月20日运入现场,2012年9月20日完成试运转,2012年10月31日投入正式使用。该压缩机循环气通过入口导叶调节流量,采用二级串联干气密封,强制润滑,并有高位油罐和润滑油缓冲罐等应急润滑保护装置。聚丙烯循环气压缩自带一个应急透平装置,可在断电或紧急停车的情况下启动,达到保护反应和压缩机的作用。

2 压缩机振值波动特征分析

自2月10日起机组振值(非联轴端)出现波动,增大入口导叶开度时,机组振值波动有恶化趋势;2月28日起机组振值波动出现频繁迹象,3月3日机组振值波动更加频繁,3月5日波动极其频繁,且状态监测显示最大值达到72.43 μm(报警60 μm,联锁80 μm)。

根据机组状态监测系统显示(见下图2、图3),机组的振值波动主要是在工频下产生,随着振值波动的持续,后期出现工频夹杂1.7倍频现象;机组的轴心轨迹为反进动。按照状态监测频谱分析,机组出现振值波动的原因是转子在运行中的动平衡遭到破坏,且随着时间推移,出现了不对中迹象(1.7倍频与2倍频接近)[1-4];轴心轨迹反进动,说明机组转子存在动、静碰磨现象,动、静部件碰磨时,转子受到一个冲击力,冲击力产生的扭矩与转子的运动方向相反[5];没有0.5倍频,说明没有喘振和油膜振荡,若存在喘振或油膜振荡,转子振值波动的主频率应该在0.5倍频附近。

但从机组的整体运行状态看,最初的振动存在可自愈性,可以判定的是:机组本身没有机械故障。

3 循环气系统检修措施

根据机组的频谱分析,我们初步怀疑引起工频下振值波动的原因主要:①转子叶轮或入口导叶有结胶树脂,破坏了转子运行中的动平衡;②循环气管路不畅,气流中存在涡动,破坏了转子运行中的动平衡。

经过最终研究,为了保证生产平衡,最终决定的处理方案是:对机组重新找正;先检查压缩机入口导叶和入口管路上的格栅板;若入口无问题,再检查出口换热器;管路系统若无问题,再对机组进行拆检。

3.1 检查入口系统

3月7日22:10分打开了机组入口短节,以检查入口导叶和入口管路上的格栅板。经过检查发现入口导叶和格栅板都没有大量树脂结胶,也没有块状树脂;通过内窥镜检查,转子叶轮也没有明显的结交树脂。见图4、图5。

3.2 机组重新找正

经过测量,压缩机与电机对中超差严重,垂直方向达到1.68 mm(标准值要求不大于0.33 mm),说明为期将近1个月的振值波动确实导致机组出现了不对中现象,也就是1.7倍频产生的原因。对机组进行重新找正,使机组与电机对中在标准范围内,见图6。

3.3 清理出口换热器

3月8日上午9:30左右,打开了出口换热器E-4002,发现换热器管束堵胶严重,见图7。换热器堵塞的主要原因应该是在循环水或循环气的温度、压力操作控制上有波动,或者说某一次开、停工过程中循环气中的粉料出现了聚合,随着时间的推移,聚合物越来越多。

3.4 机组开机投运

清理完换热器以后,装置就进入投料开工階段, 3月12日22:55分机组投入运行,投运至今机组运行良好,振值一直在13 μm左右,振值波动现象消除;但轴心轨迹仍然是反进动,说明迷宫密封处存在结胶树脂,仍然存在动、静碰磨现象,由于生产时间要求,只能待6月份大检修时处理。目前机组的运行状态监测见图8、图9。

4 压缩机振值波动原因分析

4.1 直接原因

根据状态监测频谱分析与实际拆检,压缩机出现振值波动的直接原因是:转子系在运行中的动平衡遭到破坏。

4.2 间接原因

换热器堵塞,流通面积变小,当流量增大,气体不能全部通过,叶轮出口压力增大,换热器与压缩机之间的管道形成储压空间,当其压力增大到M接近或等于1时,叶轮不再做功,气体倒流。

5 经验与教训

(1)本次可以准确判断出机组振值波动的原因是转子系动平衡遭到破坏,也准确判断了机组无机械故障,但并没有排查出可能导致转子系动平衡破坏的所有因素。

(2)由于最初不能确定换热器E-4002的压差表PDI_4002_2是否准确(当时该数值出现报警,但现场表增加了伴热以后数据显示正常),所以,最初不能确定换热器是否堵胶,也没有意识到该换热器竟然堵胶如此严重。

(3)鉴于上面第2条原因,以及生产工艺安排的停工时间紧迫,本次小修采取了排除法,先拆检了压缩机入口短节,在一定程度上耽误了聚丙烯装置本次小修的时间。

(4)今后要加强机组特护,充分综合工艺、设备、仪表各专业的分析,不遗漏任何可能导致机组异常的因素。

(5)今年检修期间对该压缩机拆检大修,清理迷宫密封,消除动、静碰磨。

(6)建议工艺专业认真分析换热器E-4002堵胶的原因。

6 结束语

本次判断出了机组振值波动的原因是转子系动平衡遭到破坏,也判断出了机组无机械故障,但在查找管路系统上费了一些周折,但通过清理压缩机出口换热器将振值波动问题消除;下一步检修期间对该压缩机拆检大修,清理迷宫密封,消除动、静碰磨。本次振值波动问题的处理,为今后的设备运行积累了宝贵经验。

参考文献:

[1]王辉.DH型离心压缩机振动监测及故障诊断分析[J].流体机械,2004,32(11):32-35

[2]徐洪淼.离心压缩机振动故障分析与处理(硕士学位论文)[D].沈阳工业大学,2009.

[3]高松竹,汪玉春.离心式压缩机的振动故障分析[J].天然气与石油,2002,20(1):38-40.

[4]冯世杰.离心压缩机故障诊断[J].设备管理与维修,2005,9:39-40.

[5]施俊侠,王大成,黄斌.离心压缩机的振动故障分析[J].风机技术,2003,6:47-49.

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