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井口套管气气液分离装置的研制与应用

2017-07-09贾新民

科学与财富 2017年18期
关键词:轻质油

贾新民

摘要:杜84兴隆台超稠油区块井组的开发特点为开发周期短,单井生产周期一般为60-90天,注汽频繁。经多年开发,油层中汽窜现象严重,井间注汽干扰现象突出,不但造成套管气回收困难,收气量降低,甚至影响油井产量,而套管气的外排也会给日常标准化管理带来极大的困难。通过现场实践,研制出一种新型防喷套管气回收装置。既能防止油井收气时,套管内的液体进入到集气系统中;也能防止套管气因某种原因外排时,有液体排出造成地面污染事故,从而达到清洁化生产的目的。

关键词:气液分离; 套管气;轻质油;集气系统

1 概况

杜84兴隆台油层属于三角洲前缘相沉积,岩性胶结疏松,单层厚度大,形成为高孔高渗油层,由于油层的高渗透性越大,油层的流动系数越大,油层吸汽能力越强,汽窜通道容易形成,汽窜容易发生。采油一区杜84兴隆台现有井数73口,有干扰关系井数45口。

2 问题的提出

2.1 目前套管气回收现状

(1)已知存在气窜干扰关系的井,关闭收气后,要定期定时外排套管气,不但影响了天然气的回收,增加劳动强度,如果排放不及时,还容易造成气锁现象,影响生产。

(2)未知存在气窜干扰关系的井,容易突发干扰,导致集气系统充液事故的发生。

2.2集气系统充液的原因

(1)杜813块兴隆台超稠油区块,开发周期短,注汽频繁,且经多年开发,油层中气窜现象严重,经常发生井间注汽干扰,造成套管内充满液体后进入集气系统。

(2)热采下泵初期,地层压力迅速释放,“抽活”现象时有发生,“抽活”后套管液体进入到集气系统。

(3)油井正常生产,实行地下掺液时,如果套管气过大,容易将掺液带入集气系统中。

(4)油井洗井时,如果操作人员出现误操作,也可能造成洗井液进入集气系统。

2.3汽窜带来的安全隐患

(1)正常收气时,如果油井受到汽窜影响而发现不及时,液体顺着气管线进入集气系统,会造成集气及净化系统污染事故。

(2)如果在冬季,集气系统充油后,易造成集气系统冻堵,若严重还会造成集气系统瘫痪。

2.4套管气外排的原因

(1)热采下泵初期,油井油套环行空间水蒸汽较多,湿度大,不易燃烧,不能进入系统,必须在井口排放。

(2)近年来,井况问题较多。主要有井下落物、套管变形、新井下一体管等,因此现场必须采用氮气隔热技术,防止井下管柱的损坏。造成下泵后,氮气比例过大,不能燃烧,套管气需外排半个月后才能回收。

(3)为提高区块开发效果,施工中采用二氧化碳复合吞吐等措施。造成在下泵初期,二氧化碳析出,套管气根本无法燃烧,进不了系统,必须在井口排放。

2.5 套管气外排存在的安全隐患

(1)在井口排放套管气时,必须用接油桶承接套管中流出的废液,排放的废液经常污染井场。

(2)油井在日常控气生产中,普遍采用开小套管闸门,控制气量外排。这样很容易造成气锁现象,影响产量。如果开大则易造成井口污染。

(3)外排套管气时,如突然发生气窜或“抽活”现象,发现不及时也极易造成井场污染。

3 防噴套管气回收装置的研制

防喷套管气回收装置是在单井井口原有的套管气回收流程的基础上,进行改造,实现当套管气回收管线中有大量液体涌出时,自动封闭收气流程的作用。

3.1装置结构

该装置由接头、壳体、密封座、密封球、密封球座、浮箱、浮箱架、连接体、平衡管等组成。

(1)壳体

壳体是一个钢制的空心圆柱体。在它内部放置一个浮箱装置,上部连接密封座,上方管壁部连接平衡管。

(2)浮箱机构

浮箱机构由密封球、浮箱和支撑架组成。浮箱机构是该装置的关键部件。利用物体在液体中的浮力远远大于在气体中的原理,在有液体充入时上浮,与密封座密封,起到封闭作用。

(3)平衡管

平衡管连接在壳体上部管壁处与套管收气流程上,根据连通原理,使浮箱上下气体压力平衡。

套管气防汽窜装置采用的是卡箍连接,进口与套管闸门相连,出口与收气流程相连,结构简单,操作方便。

3.2工作原理

当油井正常收气时,套管气进入该装置后,经壳体与浮箱的间隙以及平衡管正常进入收气系统。

当油井发生汽窜等情况,套管内有液体涌出时,进入该装置后,装置内浮箱机构受液体浮力的作用上浮,达到一定高度后,密封球与密封座密封,起到截止阀的作用,阻止液体继续进入集气系统。当油井汽窜干扰结束恢复正常生产时,套管内压力下降,装置内的液体流回套管中,密封球与密封座分开,从而油井继续收气。保证了油井的正常生产。

4 应用效果评价

4.1现场效果

截止目前,该装置在区内已经安装了 15口井,取得非常好的效果。

(1)井口套管气排放无污染。保持了井场清洁,实现了清洁化生产。

(2)降低了职工的劳动强度。减少了油井因预防汽窜需拆除低压流程,重新打表的工作程序;避免了油井因套管气排放不及时而造成的泵的气锁,提高了油井生产时率。

(3)该装置结构简单,安装容易,操作方便。不影响油井正常洗井、测试等日常工作。

(4)该装置具备回收轻质油功能,避免了外排套管气造成的轻质油的浪费。

(5)保证了安全生产,防止了污染,杜绝了油气泄漏事故的发生。

4.2效益评价

4.2.1成本投入

(1)材料成本:(1)材料成本:浮箱:400元/个;壳体:550元/个;丝堵50元/个。小计:1000元/套

(2)人工及其他费用:120元/套。目前投入装置15套,总投入:1120元/套×15台=1.68万元

5 结论及认识

5.1经现场应用证明,防喷套管气回收装置可以有效防止油井套管气回收时,因各种原因引起的集气系统充油事故。

5.2能够有效防止套管气外排时造成的地面污染。可以在热采稠油、超稠油区块大规模推广应用。

5.3能够满足油井正常测试、收控气、轻质油回收的需要。

5.4能够减少油井气锁现象的发生,提高油井生产时率。

5.5降低职工的劳动强度。

参考文献:

[1]周文彪,现代设备管理理论与方法,上海,同济大学出版社,1993,1-12。

[3]郁君平,设备管理,北京,机械工业出版社,2001年,1-20。4.梁三星。设备综合管理学,西北工业大学出版社,1999.10

[3]胡安定。石油化工厂设备检查指南,中国石化出版社,1997.9

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