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浅析300MW机组EH系统母管油压低及对策

2017-05-30季建宇

科技风 2017年23期
关键词:开关对策

摘 要:某公司300MW机组运行过程中,EH系统母管油压低,出现备用油泵联起,EH系统油压在14Mpa徘徊,严重影响机组安全运行,停机后,对EH油系统作试验,分析故障原因,并逐一排查,制定安全可靠的防范措施,确保了机组安全可靠运行。

关键词:插装阀;伺服阀;开关;原因;对策

某公司现有两台300MW燃煤机组由哈尔滨汽轮机制造厂制造,引进型机组,型号为C300/N33016.7/538/538亚临界、中间再热、高中压合缸、双缸、双排汽、单轴、抽汽凝汽式汽轮机。2017年1月10日,机组正常运行过程中,EH油母管压力下降,备用EH油泵连锁自启,使得EH油母管压稳定在14MPa,查看油泵出口压力曲线图,油压曲线有波动现象。2月10日,机组停运后,对EH油系统进行检查,启动油泵,EH油压最后降至5.1MPa,调换另一台EH油泵运行,EH油母管压力为5.0Mpa,对系统进行强行挂闸后,EH油母管油压能达到14 MPa。

1 原因分析

针对以上现象,可以得出,EH油泵没有问题,AST模块没有问题。出现EH油母管压力低,说明系统中泄漏量较大,分别对到主机和小机EH油系统进行关闭,出现以下现象。

系统关闭前油压MPa关闭后油压MPa压差MPa

主机5.1126.9

#1小机5.15.20.1

#2小机5.15.20.1

对主机和小机分别关闭后,发生现象来看,两台小机EH油系统泄漏量很小,主机EH油系统泄漏量较大,对主机高压调节汽阀油动机进油阀全部关闭,然后分别开关高压调节汽阀油动机进口阀,出现以下现象。

由上表中看出,1、4、5、6号高压调门油动机泄漏量较大,调门油动机上集成了伺服阀、进油阀、插装阀、单向阀等设备,压力油由进油阀进入系统,通过伺服阀,由外界电信号通过伺服电机,改变伺服阀滑阀开度,压力油进入油动机油缸,对阀门进行控制,油缸排油以单向阀排入油箱,当阀门需要加快关闭时,压力油通过插装阀进行卸油,因此,伺服阀、插装阀、单向阀泄漏,都会对压力油母管产生影响,对伺服阀、单向阀插装阀进行检查。

2 采取措施

(1)伺服阀是由一个力矩马达和两级液压放大及机械反馈系统组成。第一级液压放大是双喷嘴和挡板系统;第二级放大是一滑阀系统。伺服阀不受外来电信号时,滑阀在中间位置,滑阀油口被遮挡住。没有油流产生,对1、4、5、6号高压调门油动机进油门开关操作前后油压变化,说明伺服阀滑阀不在中间位置,出现了漏油现象,伺服阀更换。

(2)对1、4、5、6号高压调门油动机插装阀进行检查,插装阀滑阀与座密封线连续,无断点,插装阀滑阀在阀套内无卡涩,插装阀缩孔脫落,重新配制缩孔,所有密封圈无老化、龟裂。

(3)对1、4、5、6号高压调门油动机单向阀进行检查,单向阀阀线连续,无断线,单向阀弹簧弹性适当,密封圈无老化、龟裂。

(4)启动一台EH油泵,检查EH油系统,EH油系统母管压力达到12.0MPa左右,油泵电流为21.3A,说明系统压力低的问题得到解决。

3 结语

EH油系统有很多集装模块,节流孔都安装在集装模块中,大部分安装在EH油的进油侧,通过螺纹旋紧,长期运行后在高油压的作用下螺纹容易产生松动,并产生脱落现象,使得EH油大量内泄,系统压力降低,油泵电流偏大。在机组的大、小修中,重点要对相关部件的节流孔进行检查,是否存在螺纹松动脱落或磨损的现象,节流孔的内径是否因腐蚀变大。同时积极联系相关制造单位,对节流孔进行改进,采取有效措施防止节流孔在运行中产生松动和脱落现象,这样才能有效防止EH油系统的故障造成机组的非正常停运,给企业带来不必要的的大量经济损失。

参考文献:

[1]300MW汽轮机检修规程.

[2]汽轮机设备与及系统.中国电力出版社.

作者简介:季建宇(1968),男,助理工程师,从事汽轮机检修。

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