化学药剂在井筒护理中的应用
2017-05-16黄守银
黄守银
摘要:近年来,随着采油矿油田开发进入后期,油井普遍高含水、低液量,井筒腐蚀、结垢、结蜡现象日益严重,给采油矿基础管理工作带来巨大困难。根据历年作业情况描述,对油井腐蚀、结垢、结蜡的进行细致分类,采取针对性治理措施,优选化学药剂,科学添加,延长了油井洗井、检泵周期,节约大量费用,取得较好的经济效果。
关键词:腐蚀 结垢 结蜡 化学药剂
1、井筒管理现状
大芦湖采油管理区下设4个采油站,管理着大芦湖、正理庄两个油田,属于典型低渗透油藏,目前抽油机开井161口,平均单井日产液量5.7吨,日产油量1.92吨,综合含水66.5%;平均泵径44mm,泵深1947m,动液面1840m,沉没度107米,冲程4.98m,冲次1.69次/分。
大芦湖油田平均含蜡量在17%,小营油田在20%,但在个别区块比较高,如F128含蜡量为18.6%,F120含蜡量为20.1%,小营沙二含蜡量为21.68%,这些区块油井出现蜡卡的比例明显较多。
管理区油井的腐蚀结垢现象比较普遍,从起出的管杆泵情况看,1/3的井有腐蚀结垢现象。其中大芦湖油田的沙三中5-7组、沙三下,正理庄油田的F143、F144比较严重。
统计2015-2016年腐蚀井,共46口,占管理区目前开井数的近30%,分单元来看,腐蚀井涉及到采油矿除F15S2外的所有单元,反映出油井腐蚀的普遍性。但腐蚀程度差异较大,其中F31块超过半数井腐蚀,F15、F23、F128、F143超过1/3井腐蚀,F120、F143超过1/4井腐蚀。
统计2015-2016年结垢井,共63口,占管理区目前开井数的1/3多,分单元来看,结垢井涉及到采油矿除F12外的所有单元,具有普遍性。其中F15S2、F154超过半数井结垢,F31、F23、F120、F143超过40%井结垢。结垢井的比例和造成直接躺井的比例都高于腐蚀井。
通过现状分析,影响管理区目前管理的难点是结垢、腐蚀、结蜡。
2、化学药剂的选择
今年采油矿将继续与工艺部门结合,利用他们成熟的科研成果,并结合对各区块的垢样、水样进行了化验结果,优选了药剂种类,一类是在热洗时添加化学药剂,主要是防垢剂和低界面表面活性剂;另一类是从油井套管添加化学药剂,主要有阻垢剂、缓蚀剂、清防蜡剂、降粘剂。
一是针对入井液与地层产出液不配伍的难题,采取在洗井液中添加防垢剂的方法。小营油区77口井、大芦湖油田沙三下11口井,这88口油井产出液水型与樊家热水点水型不配伍,容易反应生成碳酸盐垢,对部分油井在洗井时往热水中添加防垢剂。二是针对部分油井水洗后出现水敏的情况,在全矿筛选了5口井洗井时添加低界面表面活性剂。主要包括樊29块3口油井、小营油田2口油井。三是根据采油矿历年来油井的作业情况,筛选出有腐蚀现象的油井36口,有结垢现象的66口,有结蜡现象的58口(见附表一、二、三)。
3、药剂主要作用机理
3.1缓蚀剂作用机理是被普遍地吸附于金属表面形成吸附膜,可以减慢化学反应,使钢铁的腐蚀速率明显降。
3.2阻垢剂作用机理可与水中金属离子,尤其是钙离子形成稳定的络合物,避免形成沉淀析出。
3.3清防蜡剂主要作用可将沉积在管壁上的蜡溶解,并与原油中析出蜡晶形成共晶体,阻碍蜡的沉积。
最后与工艺部门结合,对各区块的垢样、水样进行了化验,通过对不通类型的药剂进行试验,优选出适合该区块的药剂类型,一类是在热洗时添加化学药剂,主要是防垢剂和低界面表面活性剂;另一类是从油井套管添加化学药剂,主要有阻垢剂、缓蚀剂、清防蜡剂、降粘剂。
4、化学药剂应用中的主要做法
4.1及时与工艺部门结合,优选药剂类型,确定合理加药量。一是针对入井液与地层产出液不配伍的难题,采取在洗井液中添加防垢剂的方法。大芦湖油田沙三下11口井油井产出液水型与樊家热水点水型不配伍,容易反应生成碳酸盐垢,对部分油井在洗井时往热水中添加防垢剂。二是针对部分油井水洗后出现水敏的情况,在全管理区筛选了3口井洗井时添加低界面表面活性剂,主要包括樊29块3口油井。三是根据管理区历年来油井的作业情况,筛选出有腐蚀现象的油井6口井套管添加缓蚀剂,有结垢现象的28口套管添加阻垢剂,有结蜡现象的16口套管添加清防蜡剂。
4.2逐步推进连续加药方式。管理区目前已实施加药泵套管连续加药8口井,有效确保了药效的连续性,提高了加药效果。
4.3针对工作量大的难题。管理区及时调整思路,加药井数从以往的82口精减至目前的58口井,保重点井进行加药,并为各采油站配备专用的加药桶,便于兑水操作,还制作了带压加药装置,实施不放套管气进行加药。同时,安装井口加药装置8套,减少职工劳动强度。各项工作的实施确保了加药工作得到了有效落实。
4.4严格的加药管理制度。管理区为了确保加药质量,成立了加药领导小组,由矿领导任组长,管理区设立一名干部负责,加药由管理区统一添加,负责人直接帶队,确保加药质量。同时管理区加大奖罚力度,严格对加药进行考核,直接兑现到个人。
4.5加强资料的录取、监督。管理区、采油站、班组分级对加药进行管理、监督,确保药剂按时、按量进行添加,同时利用电流曲线、远程功图系统,严格对加药前后效果进行跟踪,并对加药周期、药量进行优化。
5、经济效益测算
管理区通过应用化学药剂,今年共计节省热洗360井次,按每次洗井影响产量1.5吨计算,减少洗井对产量影响约540吨,热洗按每井次900元,原油按2000元/吨计算,创直接经济效益:32.4+108=140.4万元。节约作业5井次,节约成本60万元,合计创经济效益140.4+60=200.4万元。
参考文献:
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[2] 张随望.安塞油田油田化学助剂HSE管理综述[J].石油化工安全环保技术,2010,(05).
[3] 陈春英,张宗愚.国内外原油破乳剂发展简况[J].油田化学,1984,1(2).