航天炉粉煤气化系统锁斗充压逻辑程序优化运行总结
2017-04-22黄保才童维风
黄保才,童维风
(安徽晋煤中能化工股份有限公司,安徽临泉 236400)
航天炉粉煤气化系统锁斗充压逻辑程序优化运行总结
黄保才,童维风
(安徽晋煤中能化工股份有限公司,安徽临泉 236400)
介绍航天炉粉煤气化装置及其渣锁斗的工艺流程,阐述了排渣逻辑程序的控制情况。通过对航天炉粉煤气化系统渣锁斗程序进行优化改造,稳定系统运行,提高航天炉装置运行的经济效益。
航天炉;气化;锁斗;优化
安徽晋煤中能化工股份有限公司航天炉粉煤气化示范装置自2008年投料运行以来,通过几年来的不断努力,气化炉的运行负荷不断提高,装置的运转率也逐年提高,航天炉装置运行的经济性、有效性得到一定程度的体现。作为示范装置,该套航天炉装置总体设计较为合理,但在一些细节方面仍需不断地优化和完善,才能使装置更加稳定经济运行。
1 工艺简介
航天炉粉煤气化装置包括1100单元(磨煤及干燥装置)、1200单元(煤加压及进煤装置)、1300单元(气化及合成气洗涤装置)、1400单元(渣及灰水处理装置)及公用工程单元,其中1400单元灰水处理采用二级闪蒸工艺。
航天炉渣锁斗系统是承接1300单元与1400单元的中间环节,承担着气化炉灰渣的排放,是气化装置稳定运行的关键所在,直接关系到航天炉装置运行的经济效益。在航天炉粉煤加压气化装置中,粉煤进入气化炉与氧气燃烧产生灰渣,灰渣经激冷室激冷后,粗渣沉降进入渣锁斗系统,通过集渣、排渣2个过程将气化炉燃烧产生的粗渣排入捞渣机系统,粗渣在大渣池中进行沉降,澄清液溢流至小渣池,通过渣池泵将黑水从小渣池中取出,以保证气化装置的连续正常运行。
从气化炉底部激冷室中收集的粗渣被破渣机破碎,然后通过渣锁斗系统排至捞渣机。为了确保顺利排渣,在气化炉激冷室和渣锁斗之间设有1台锁斗循环泵,使渣水在渣锁斗和气化炉激冷室之间进行循环。当渣锁斗与气化炉激冷室连通并经过一段预定的时间(一般为30 min)后,锁斗卸料程序将会启动。
2 排渣逻辑程序控制
本逻辑主要功能是保证气化炉激冷室内的粗渣按步骤安全、顺利地排入渣池,排渣过程如下。
(1) 当锁斗与气化炉隔离后,锁斗泄压阀(13XV- 0605)开启进行锁斗卸压。
(2) 当锁斗压力低于0.18 MPa(表压)时,溢流阀(14XV- 0001A/B)关闭,渣水溢流停止;卸压管冲洗阀(13XV- 0606)开启,清洗卸压管中的固体物质。
(3) 关闭卸压管冲洗阀(13XV- 0606),清洗停止。
(4) 渣锁斗冲洗水阀(13XV- 0604)开启,冲洗锁斗。此步骤的前提是锁斗冲洗水罐高液位(13LSH- 0007)。
(5) 锁斗泄料阀(13XV- 0603)开启,锁斗开始排渣,同时开启锁斗加压阀(13XV- 0607)来协助排渣。
(6) 锁斗泄渣2 min或渣锁斗冲洗水罐液位低(13LSL- 0007),关闭锁斗泄料阀(13XV- 0603)和锁斗加压阀(13XV- 0607),锁斗卸渣停止。
(7) 锁斗泄料阀(13XV- 0603)关闭,锁斗重新注满水(13LSH- 0010)后,关闭渣锁斗冲洗水阀(13XV- 0604)和锁斗泄压阀(13XV- 0605);锁斗泄料阀(13XV- 0603)关闭5 min后再开启渣池溢流阀(14XV- 0001A/B)。
(8) 确认锁斗泄料阀、锁斗冲洗水阀、锁斗泄压阀关闭后,开启锁斗加压阀(13XV- 0607)对锁斗加压。
(9) 当渣锁斗与气化炉合成气出口压差低时(13PdSL- 0021:0.18 MPa),开锁斗集渣阀(13XV- 0602)收渣。
(10) 锁斗集渣阀(13XV- 0602)打开后,关闭锁斗加压阀(13XV- 0607),同时启动渣锁斗集渣时钟(约30 min)。
(11) 锁斗加压阀(13XV- 0607)关闭后,开启锁斗循环泵入口阀(13XV- 0608),关闭锁斗再循环阀(13XV- 0609),锁斗循环继续进行。
(12) 如果渣锁斗集渣时间用完,关闭锁斗集渣阀(13XV- 0602),开启锁斗再循环阀(13XV- 0609),然后关闭锁斗循环泵入口阀(13XV- 0608)。此时锁斗逻辑系统有3个模式可供选择:①集渣保持模式,是指渣锁斗系统始终处于收渣状态,不受时间限制;②排渣模式,是指在此步骤按下排渣模式按钮后,马上进行排渣;③如在此步骤不作选择,则锁斗逻辑系统在集渣时间用完后,自动按锁斗循环程序进行。
(13) 确认阀位后,复位渣锁斗集渣时钟。
(14) 锁斗重新开始循环。
3 渣锁斗工艺流程
渣锁斗工艺流程如图1所示。
图1 渣锁斗工艺流程
4 渣锁斗优化实施情况
由于渣锁斗属于间断排渣,需要高压灰水泵间断充压和辅助排渣。目前,只要打开锁斗加压阀(13XV- 0607),就会引起进入洗涤塔的高压灰水流量骤降,在关闭锁斗加压阀(13XV- 0607)后,又引起去洗涤塔的高压灰水流量突增,进而引起洗涤塔液位波动、合成气温度波动、系统压力波动等诸多问题,很容易导致气化系统工况出现异常并给后工序带来不必要的波动。
(1) 通过与设计院进行沟通、现场论证,锁斗排渣程序调整后不会带来其他不利影响因素,无安全、工艺故障风险,具有可行性。
(2) 由于高压灰水管道由孔板进行限流,流量较小,辅助排渣意义不大。
(3) 修改程序如下:将排渣程序第4步“锁斗泄料阀(13XV- 0603)开启,锁斗开始排渣,同时开启锁斗加压阀(13XV- 0607)帮助排渣”修改为“打开13XV- 0603排渣时,取消打开13XV- 0607辅助排渣”即可。
(4) 经过连续多次手动测试,这种排渣程序可以大大降低间断排渣给系统带来的波动,有利于生产的稳定。
5 优化前、后技术参数对比
优化前、后技术参数对比如表1所示。
6 结语
将排渣程序中第4步“锁斗泄料阀(13XV- 0603)开启,锁斗开始排渣,同时开启锁斗加压阀(13XV- 0607)帮助排渣”修改为“打开13XV- 0603排渣时,取消打开13X- V0607辅助排渣”后,取得较好运行效果:洗涤塔液位波动降低了3.02%;合成气出口温度波动降低了4.93 ℃,稳定了变换系统的运行;高压灰水泵电流波动降低0.73 A,高压灰水泵出口压力波动降低了0.03 MPa,稳定了高压灰水泵的运行,高压灰水泵叶轮的使用周期由半年更换1次延长至1年1次。
综上所述,渣锁斗程序的优化是成功的,为航天炉装置的长周期、稳定、经济运行奠定了良好的基础。
表1 优化前、后技术参数对比
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