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五轴加工中心典型故障分析处理

2017-04-12雒补清李晓燕

设备管理与维修 2017年9期
关键词:油泵主轴继电器

雒补清,李晓燕

(1.晋西工业集团有限责任公司,山西太原 030027;2.晋西车轴股份有限公司,山西太原 030027)

五轴加工中心典型故障分析处理

雒补清1,李晓燕2

(1.晋西工业集团有限责任公司,山西太原 030027;2.晋西车轴股份有限公司,山西太原 030027)

分析508MT和518MTV两种五轴联动加工中心4起典型故障原因,给出故障排除方法及过程。

五轴加工中心;V轴故障;油雾润滑;压力继电器

10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.09.63

0 前言

五轴联动数控机床是一种科技含量高、精密度高专用于加工复杂曲面的机床,常用来加工叶轮、机翼、模具等带有复杂曲面的零件。508MT是8轴五轴联动的车铣复合加工中心,配有FANUC 31i数控系统,有X,Y,Z,A,B,C,U,V轴,其中X,Y,Z,U轴是几何轴,A,B,C,V是旋转轴。

1 508MT车铣复合加工中心V轴故障

1.1 现象

508MT在前一天下班时正常关机,但第二天早上开机后C轴不能回零,报警提示:EX1345 A AXIS ROTATION PROHIBITED BY PART MANIPULATOR POSITION。即:由于零件机械手位置(不合适)A轴被禁止旋转。

之前多次出现类似情况,多是因为停车时U轴位置不安全造成的。一般处理方法:先将U轴手动操作移动到安全位置后,然后执行各轴回零。当各轴回零完成后,在手动输入数据的方式下执行M370(V轴不加工工位)或M371(副车头卧)时机床有报警:1361 Multi-pos.recovery unit pos。即多点位置需恢复单元位置。

报警可被复位,试着操作V轴,手动状态下可旋转,但执行M370指令时V轴仍不动作,并出现相同报警,显示V轴需要移动量为17.8°。需要说明的是,副车头上有C轴、虎钳、顶尖,其中C轴为旋转主轴,U轴为驱动副车头移动的几何轴,V轴为驱动副车头旋转的分度轴,通过辅助功能可选择C轴、虎钳或顶尖等功能。

1.2 分析

仔细观察V轴旋转,发现C轴上的夹紧法兰盘在沿V轴旋转到底部时与副车头的梯形支架碰撞,虽然碰撞不大,但碰撞痕迹明显,已经影响到V轴精度,导致V轴在用千分表找平后(即理论0°)坐标系上显示有17.8°的移动量。在后几次试验中这个移动量逐渐增大到45.5°,最后达到53.2°,说明V轴的零点已严重偏离原来位置。进一步了解到,操作人员曾用一个加厚法兰盘代替厂家的法兰盘,因厚度增加导致V轴旋转时与机床碰撞,进而造成V轴零点丢失,无法在手动方式下运行。

1.3 处理

首先拆掉这一自制法兰盘,恢复原厂家的法兰盘。因为原来法兰盘已经变形,所以重新购买了一个,安装后可正常使用。

然后找到V轴的零点,使其与实际的零点相匹配。修改参数、使V轴能找到零点的步骤:①先手动将V轴置于不加工位(即M370位)调平,先打百分表,再打千分表,水平度保持在0.004 mm;② 将参数1815中的第4和第5位由1改为0,然后断电;③接通电源,开机后显示V轴坐标为0,这时将参数1240改为80(厂家默认值);④ 将参数1815中的第4位和第5位再改为1,然后断电关机;⑤开机后查看坐标系,V轴坐标值显示为80;⑥将副主轴手动转到水平位置,将1240参数改为机床原先默认的260,断电关机;⑦开机,回零后MDI功能恢复,执行M370后V轴坐标显示为80,但仔细查看,V轴无锁紧标志(不旋转时应为锁紧状态);⑧考虑到V轴锁紧是鼠牙盘式结构,可能是错位导致无法锁紧,于是将V轴参数1240值由260改为259.8后断电,再开机后面板上出现锁紧标志,V轴达到锁紧状态;⑨执行M371、M372等指令,均可以按照机床预定位置进行。至此,故障排除。

2 508MT高速电主轴润滑故障

2.1 现象

508MT铣削主轴为电主轴,最高转速可达24 000 r/min,因此机床除配置1套导轨润滑装置外,还有1套主轴油雾润滑装置。该装置包括贝奇尔润滑站、超精细过滤器、润滑压力继电器(S98.1)、空气压力继电器(S98.0)、油气混合器各1个。润滑油泵工作时,润滑油经由过滤器、压力继电器、油气混合器,与压缩空气会合后变成油雾,润滑主轴。

机床运行过程中,出现报警。报警号:EX1344OIL,AIR MILLING SPINDLE LUBRICATION;EX1400 ALARM CLASS CHANGE。即:1344铣削主轴油、空气润滑故障;1400报警等级变化。

2.2 分析

检查 2个 PMC输入信号,X9.0(PGRASP)=0和 X9.1(NGRASP)=1。其中X9.0为润滑压力信号,在油泵工作时应为1;X9.1为空气压力信号,正常情况下应为1。最初怀疑故障是油泵损坏引起的,检查油泵。经查,油泵电机绕组绝缘正常,三相绕组电阻值正常,油泵电机外接220 V交流电源后油泵能正常工作,且压力继电器信号X9.0也能变为1。然后检查控制回路,当润滑油泵启动的PMC输出信号Y1.1=1时,中间继电器K252.3工作,油泵A98.3启动,X9.0变为1,但是压力一旦升高到2000 kPa左右即停止,这说明润滑压力正常。

于是检查空气压力。进入机床的空气压力为600 kPa,经过气动三联件调节进入润滑站的空气压力为450 kPa,此时面板上PMC信号空气输入压力继电器X9.1为1。怀疑X9.1有可能瞬间变为0,PMC捕捉到信号变化而出现报警。为了验证判断,将空气输入信号X9.1与DC24 V短接后试验,超过0.5 h未报警,延长时间后仍是如此。由此判断,空气压力继电器信号偶尔出现0的情况,导致出现主轴润滑报警。

2.3 处理

调整压力继电器的整定值,通过试验结合PMC输入状态,得知原整定值为400 kPa(原理图也是400 kPa),考虑到空气压力的不稳定性,将其整定值降低为350 kPa然后继续试验,报警不再出现,机床开始加工。之后,检查空气管路无漏气现象,及时排除空气储气罐的水分,保持气压连续、洁净、压力正常。正常运行连续几个月未出现此项报警,故障排除。做计划购买同型号的压力继电器,以防故障再次发生。

3 518MTV C轴温控器故障

3.1 现象

518MTV为铣车立式加工中心,C轴既可分度又可进行车削加工。在某产品的加工过程中,机床出现报警:SV430(C)Servo motor overheat。即C轴伺服电机过热。

3.2 分析

检查C轴电机外围,无异常温度升高。检查电控柜内,C轴控制模块无异常,C轴电机温控器监控温度为70℃,而正常温度应为22℃左右或略高。初步判断是检测回路故障。

3.3 处理

打开C轴底座侧面的堵盖,将电机电缆与温度检测电线拉出检查,发现线路转换插头内油污较多。于是将插头松开,用干净白布将油污擦掉,然后用干净压缩空气将线路及接头上的油污全部吹掉。重新插接后试车,无报警出现,C轴温度显示为22℃。

为防止机床切削冷却油再次进入、污染线路,剪一块与堵盖大小相同的胶皮垫到下面,并用螺丝将胶皮和堵盖压紧。一年多来,机床使用效果良好,未出现此类报警。

4 518MTV换刀故障

4.1 现象

518MTV刀库为2片扇形刀库,上面各装12把刀具,共24把。机床在执行自动加工过程中,当某一工序加工完毕,要执行到换刀动作时(此时主轴、扇形刀库均已运行到换刀位置),机床停止运动,并出现提示信息。

打开电气控制柜,仔细观察换刀控制器A97.1,上面有一句英文提示“Clamped no tool”,即无刀具已夹紧。查PMC输入信号,X3.0=1,X3.1=0,X3.2=0,分别表示主轴刀具已夹紧(无刀具)、主轴刀具松开、主轴刀具已夹紧(有刀具)。

4.2 分析

该机床主轴为电主轴,刀具夹紧分为有刀夹紧和无刀夹紧,即主轴上安装有刀具并夹紧时称为“有刀夹紧”,主轴上未安装刀具夹紧时称为“无刀夹紧”。换刀控制器A97.1,根据刀具夹紧松开状态,可以组合输出3个信号,分别为Q1,Q2,Q3,对应于PMC的输入信号X3.0,X3.1,X3.2。在当前报警状态下,主轴实际装有1把刀,但却显示无刀信息,说明主轴上的刀具未被检测到。查换刀控制器的上一级输入信号,有1个刀具位移传感器,用万用表测量该传感器的输出电压,有刀时夹紧输出电压为DC 2.1 V,而另一台无故障机床在有刀夹紧状态下输出电压为DC 9.2 V,因此判定传感器出现故障。

4.3 处理

拆下电主轴外面的油管,打开电主轴外壳,发现内部有一个圆柱形的传感器在主轴旁边呈斜向上位安装,感应部位对着松拉刀油缸。该传感器直径6.5 mm,长约40 mm,型号为IWRM 06U9501 0-10 V/0-2 mm,即输出电压为0~10 V,感应距离为0~2 mm。查资料后确认,该传感器为线性位移传感器,马上向国外厂家采购。一周过后备件到货,参照说明书将其安装,调节好间距,接通油管。开机后,先查看换刀控制器显示情况,并检查PMC的3个信号“有刀夹紧、无刀夹紧和主轴刀具松开”等状态全部正确。试行换刀后一切正常,故障排除。

5 结束语

在数控设备使用过程中,出现故障后维修人员应仔细观察故障现象,了解故障发生过程,对照电气原理图查找相关信号,认真分析故障原因。另外,维修人员应熟练掌握各种常用的检查、检测方法,及时找到解决问题的办法,快速准确地排除故障,保证生产的正常进行。

[1]508MT电气原理图及使用手册[Z].

[2]518MTV电气原理图及使用手册[Z].

TH-39

B

〔编辑 吴建卿〕

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