某600 MW机组预防凝结水泵汽蚀的措施及分析
2017-04-11文大缀
文大缀
0 概述
在发电机组中,水泵出现汽蚀现象较为普遍。当水泵发生汽蚀后,不仅出力下降,严重时还会造成泵体材料的破坏。凝结水泵是汽轮机系统中的重要辅机,对机组的安全运行起着至关重要的作用。凝结水泵工作在高负压工况下,极易吸入空气,而一旦吸入大量空气,便会造成严重的汽蚀现象,使水泵的流量大幅摆动,产生强烈噪声和剧烈振动,直接影响机组的安全稳定运行[1-5]。在某型机组中,虽然采取双吸式首级叶轮、加装诱导轮,并将水泵安装在零米以下泵坑等措施,但仍时常发生汽蚀现象。现以两起凝结水泵的汽蚀事故为例,分析了发生事故的原因,并提出了防止凝结水泵汽蚀的措施。
1 系统配置及参数
某型机组的4号机为600 MW亚临界纯凝湿冷机组,配置2台立式长轴凝结水泵。水泵的主要参数,如表1所示。每台凝结水泵的参数,均可满足机组BMCR工况下的出力要求。通常工况下,采用一运一备的运行方式。凝结水泵的出、入口管道及阀门布置,如图1所示。为降低厂用电率,对凝结水泵系统进行了变频改造,采用了“一拖二”的设计方案。在系统中,增设了1台高压变频器。运行时,凝结水泵采用变频运行方式,备用凝结水泵则采用工频运行方式。根据设备定期试验和轮换制度的要求,每月进行1次备用凝结水泵的启停试验,每季度进行1次轮换水泵的操作,轮换凝结水泵时,需同时切换水泵的电气控制系统。凝结水泵的电气控制图,如图2所示。
表1 凝结水泵主要参数
图1 凝结水泵的系统布置
图2 凝结水泵的电气控制图
2 事故过程及分析
2.1 检修后凝结水泵发生汽蚀
2.1.1事故过程
当时,4号机组的负荷为300 MW,2号凝结水泵为变频运行。1号凝结水泵检修后,在试运行时,发现在泵体与出口管道连接法兰处,有大量漏水。此时,出口电动门正在联锁开启,需待完全开启后再联锁关闭(开与关的时间均为3 min)。在此期间,机组真空度及2号凝结水泵的入口负压开始下降。2号凝结水泵的入口负压及凝汽器真空度的变化曲线,如图3所示。发现真空度降低后,立即采取了措施,关闭1号凝结水泵入口电动门,并就地关闭了1号凝结水泵入口电动门前的手动门、出口电动门旁路手动门、抽真空的2个手动门。经27 s后,凝结水的流量产生了剧烈波动并下降(流量变化为0~767 t/h)。2号凝结水泵的电流从162 A下降为57A。除氧器水位在快速下降。2号凝结水泵的电流、流量及除氧器水位的变化曲线,如图4所示。因此,只能快速降低机组负荷,但系统真空度仍在持续下降。判断入口电动门及电动门前的手动门未能严密隔绝系统,立即关闭入口电动门后的手动门,机组真空度不再下降,2号凝结水泵也恢复了出力。
图3 2号凝结水泵入口负压及凝汽器真空度的变化曲线
图4 2号凝结水泵电流与流量及除氧器水位的变化曲线
在此过程中,机组负荷最低下降至151 MW。凝汽器高压侧的真空度,降至-80.7 kPa(停机值为-79.7 kPa),低压侧的真空度,降至-90.1 kPa。除氧器的水位,最低至1 334.7 mm。当水位降至1 450 mm时,触发了保护动作,使2台汽动给水泵跳闸,联锁启动了电动给水泵。事故后,隔绝了1号凝结水泵。检修水泵时发现,拆出的水泵出口法兰垫片,在局部区域已被严重损坏。
2.1.2事故分析
发现1号凝结水泵的出口法兰大量漏水后,立即停泵,泵出口管道的压力快速下降,大量空气通过损坏的法兰垫片漏入凝汽器和1号凝结水泵入口管道,并通过入口联络母管,进入了运行中的2号凝结水泵,导致凝汽器真空度下降,也使2号凝结水泵发生了汽蚀现象。机组最终被迫降负荷,引发2台汽动给水泵跳闸,并险些造成“凝汽器真空低”保护停机的事故。通过该事例,分析了引发事故的原因。
(1)停泵时,凝结水泵出口电动门处于正在打开状态,至完全关闭,约耗时6 min。所以,应待出口电动门完全开启后,再停泵,可减少凝汽器真空度下降以及2号凝结水泵的汽蚀时间,约3 min。
(2)就地手动关闭1号凝结水泵入口电动门前的手动门、出口电动门旁路手动门、抽真空手动门,需要较长时间。最终判断入口电动门及电动门前手动门不能严密隔绝系统后,再关闭入口电动门后的手动门,耗时约10 min。因隔绝故障设备的时间较长,造成机组被迫降负荷。
2.2 备用凝结水泵漏入空气
2.2.1事故过程
事故前,4号机组的负荷为600 MW,2号凝结水泵变频运行。按系统要求,需对凝结水泵进行定期的轮换操作,转换1号凝结水泵为变频运行。停运2号凝结水泵后,发现1号凝结水泵入口负压有波动(幅度为3 kPa),同时,凝结水流量也发生了变化(幅度为140 t/h)。1号凝结水泵的入口负压与流量的变化曲线,如图5所示。检查发现,2号凝结水泵有泄漏,密封盘根已破损。为防止泄漏增大,决定隔绝2号凝结水泵。首先,关闭了2号凝结水泵抽真空的2个手动门,将2号凝结水泵入口电动门前、后手动门,关至开度的60%(确保快速关闭入口手动门隔绝2号凝结水泵)。2号凝结水泵停运后,出口电动门开始联锁关闭,就地人员快速关闭了入口电动门前、后手动门。此时,2号凝结水泵出口管道有撞击声,并发现入口法兰处漏水,立即开启入口手动门,关闭出口电动门旁路手动门,法兰不再漏水。3 min后,2号凝结水泵出口电动门被完全关闭,再次关闭入口手动门,完成了2号凝结水泵的隔绝操作。经检查,发现2号凝结水泵出口逆止门的阀瓣紧固螺栓已松动、盘根磨损、入口滤网法兰垫片已损坏。
图5 1号凝结水泵入口负压及流量变化曲线
2.2.2事故分析
因2号凝结水泵盘根磨损,空气被吸入泵体,造成1号凝结水泵汽蚀。空气通过连接管道,进入了运行中的1号凝结水泵。但盘根的磨损程度较轻,吸入空气量较少,所以,水泵的汽蚀程度较小,而后续的处置操作不当,导致事故被扩大。
(1)当发现凝结水系统的参数异常并就地检查后,确认了2号凝结水泵盘根漏水,但未能及时判断异常的原因。吸入的空气造成1号凝结水泵汽蚀,不是及时将2号凝结水泵隔绝,而是启动2号凝结水泵,停运1号凝结水泵。2号凝结水泵的运行,升高了凝结水的压力,使漏水量变大。该轮换操作,增加了后续事故处理的风险。
(2)对2号凝结水泵的隔绝操作,在预案上的设想不充分。对事故的防范措施,仅考虑了防止凝汽器真空度的下降和1号凝结水泵的汽蚀。在2号凝结水泵出口电动门未完全关闭时,便快速关闭了入口手动门,未制订阀门关闭不严的防范措施。而2号凝结水泵出口逆止门的阀瓣紧固螺栓松动,造成泵停运后,逆止门未完全关闭,使凝结水倒流,导致2号凝结水泵入口管道压力超过设计值,入口滤网的法兰垫片被损坏。
3 防范措施
分析了事故原因后,为了防止凝结水泵吸入空气造成汽蚀、降低凝汽器的真空度,采取了一系列处理措施[2,3,6]。
(1)操作前,增派就地操作人员。
(2)试运时,发现凝结水泵发生泄漏,需待凝结水泵出口电动门完全开启后,再停运泄漏的凝结水泵。停泵后,应检查出口电动门的联锁关闭情况。当备用凝结水泵发生泄漏时,直接关闭备用凝结水泵出口电动门。若凝结水泵发生泄漏,则启动备用凝结水泵,待运行正常后,再停运已泄漏的凝结水泵,并检查泵出口电动门的联锁关闭。
(3)迅速关闭泄漏凝结水泵出口的手动门。
(4)随时监测凝汽器的真空度和水泵流量,当凝汽器的真空度及泵的流量大幅波动时,适当关小泄漏的凝结水泵入口电动门前手动门,最大可关至50°(蝶阀开度为 0~90°)。
(5)待泄漏凝结水泵出口电动门完全关闭后,再关闭泄漏凝结水泵入口电动门。就地人员应快速关闭泄漏凝结水泵入口电动门前手动门。
(6)关闭泄漏凝结水泵抽真空管道的2个手动门。
4 结语
该机组的其它凝结水泵也曾出现盘根漏水,因措施到位并投入了预案,该凝结水泵未发生汽蚀现象,表明制订的措施,可有效避免凝结水泵发生汽蚀,并维持了凝汽器的真空度,防止了机组事故的发生。
参考文献:
[1]何川,郭立君.泵与风机[M].北京:中国电力出版社,2008.
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