厂前区消火栓稳压泵频繁启动的原因及治理
2017-04-11罗吉江郭秀霞
罗吉江,郭秀霞
0 概述
在某核电机组的厂前区,布置了厂前区高压消防系统。正常运行时,消防系统内充满了水,由消防稳压泵维持高压。对于整个消防系统而言,消防稳压设备是系统中非常重要的组成部分。因稳压泵兼有日常稳压和火灾初期提供消防用水两方面的功能,对于消防系统是否能快速有效地扑灭火灾,稳压泵起着关键的作用。
1 系统设备的布置
某核电机组的厂前区消防水分配系统,由消火栓系统和喷淋系统组成。消火栓系统的水源,取自水处理厂的除盐水原水池。系统由布置在水处理厂二级泵房内的3台消火栓泵、2台消火栓稳压泵、以及布置在水处理厂零米处的2个气压罐组成。消火栓系统的管网被布置成环状,可为除盐水厂房、水处理厂、综合办公楼、档案馆、运行维护大楼(简称运维楼)等处,提供消防用水,也可为辅助消防系统提供临时消防水。厂前区高压防火系统的布置,如图1所示。该消防系统具有布置范围广、用户接口多、阀门多等特点。在系统内,既有地埋管道,又有地上管网,整个管网长约4 km。室外的地埋管除部分管道采用铸铁管外,其余均采用钢塑复合管,地面上的管道采用涂塑钢管。
图1 厂前区消防系统的布置
该系统内,有 2个除盐水原水池,容积为1 500 t;消火栓泵共3台,二用一备,设计参数Q=40 L/s,H=80 m;消火栓稳压泵有2台,一用一备,设计参数Q=4 L/s,H=100~110 m;2个气压罐,双罐工作,每罐的有效调节水量为3.5 m3;消火栓主管道的管径为DN300,设计流量为80 L/s,管道的设计压力为2.0 MPa。整体消防系统的工作压力为0.8 MPa。
目前,厂前区的消火栓系统,具有向除盐水厂房、水处理厂、运行维护大楼、综合办公楼、档案馆(包括模拟机厂房)提供室内消防水的条件,在 B1路以西、A3路以北、厂区北围墙以南及西环岛路以东的范围内,为室外的消防栓提供消防水。随着用户的增加,消火栓管网内的压力每况愈下。最终,消防栓管网压力达到设计压力后,已不能稳压,引发了稳压泵的频繁启停。在手动状态下,消防系统的管网压力仅维持在约0.3 MPa。管网压力太低,已不能满足综合办公楼等区域内的消防要求。因此,解决消防系统压力不稳定的问题,已迫在眉睫。
2 稳压泵频繁启动的危害
稳压泵的频繁启停,给消防管网造成了冲击,压力的频繁波动,减少了消防管网的使用寿命,更容易使管网产生新的泄漏点。
稳压泵的频繁启停,也容易影响泵的运行,增加泵的故障率。启动次数过于频繁,将损伤电机和电流接触器。
稳压泵的频繁启动,增加了系统能耗及运行费用。
3 稳压泵频繁启动的原因
综合分析系统设备的运行情况,发现稳压泵的频繁启动,主要存在几个方面的问题。
(1)消防泵和稳压泵的出口阀有故障
正常运行时,系统中消防泵和稳压泵的出口逆止阀,应处在开启状态。若任一泵的出口逆止阀关闭不严密,母管内的水将通过逆止阀倒流至原水池。这样,系统压力就不能维持,最终导致稳压泵的频繁启动。
(2)系统有泄漏点
系统的泄漏点,可分为外漏和内漏。由于既有地埋管道,又有地上管网,系统管网较为复杂,查找泄漏点十分不易。查找漏点时,首先应针对母管管路进行检查,检查安全阀是否漏流,其次对地面上的消火栓进行检查。同时,排查系统内各个阀门。检查系统内是否串入了其它管道系统,尤其应重点检查与其它管网有接口的阀门,最后检查地埋管,应特别重视地埋管上方经常有重载车通过的区域。
(3)压力开关的问题
稳压泵自动控制系统接受管道内的压力信号,当系统压力降至整定值,稳压泵将连锁启动;当系统压力升高达到设定值,稳压泵连锁停运。压力开关测点的安装位置或压力开关失灵,都将影响稳压泵的运行。
(4)系统内的气压罐
气压罐可缓解稳压泵启停时过于频繁的冲击。停泵时,因管内的水锤作用,气压罐能吸收系统内的压力冲击。
(5)稳压泵的整定值
系统内压力由稳压泵提供,当压力升高,达到稳压水容积的高水位时,稳压泵自动停止运行;当压力降低,达到稳压水容积的低水位时,稳压泵自动开启。如此循环,以保持系统的高压状态。当发生火灾时,随着消火栓的投入使用,系统压力开始下降,自动启动消火栓泵灭火。
稳压泵自动启动压力与自动停止压力之间的范围越大,则稳压泵自启动的时间间隔越长。
4 稳压泵频繁启动的治理
4.1 排查系统中边界阀门
采取由小到大、由面到点的工作思路,联合治理系统的内漏和外漏点。由小到大,是将厂前区消火栓系统分割成若干子系统,确保小的系统无泄漏,然后再逐渐扩大检查范围。由面到点,是将可能存在的泄漏点全部隔离,然后逐一排查。
首先,排查二级泵房内的母管安全阀、各泵的逆止阀。关闭出口母管总门后进行升压试验,确认逆止阀是关闭严密的。排除了因逆止阀泄漏导致系统压力维持不住等因素。
对厂前区消火栓系统进行放水降压试验,在此过程中,该处的压力长时间保持在 0.30~0.34 MPa,而力能区消防系统的压力与之吻合,从而确认串入外源为力能区的生消系统。串入外源可能是V102、V106、V120、V127、V133 等处,如图 1 所示。采用抽阀芯检查的方法,检查该边界阀门是否关闭严密。经检查,发现V102、V106阀门已被腐蚀。阀门被解体后的状况,如图2所示。暂时在V102、V106阀门的两侧,加装盲板。对V120、V127、V133阀门直接拆除或加装了盲板。经处理后,再次对系统进行升压试验。系统由原来的压力维持不住,到稳压泵投自动启动的间隔时间,约为11 min。
图2 阀门被解体后的状况
4.2 对室外消火栓进行治理
在厂前区消火栓系统中,室外消火栓共20余只。对消火栓逐一进行排查后,共发现七、八处消火栓存在大小不等的泄漏。由于消火栓的密封垫老化,消火栓的泄漏水从自动防冻排水口流出。更换了泄漏的消火栓密封垫,重新进行系统的升压试验,至正常压力后投入稳压泵,稳压泵的自启时间间隔,约为24 min。
4.3 系统漏点的治理
关闭辅助消防水联络门V001T后,进行稳压泵的自启动试验,启动的间隔时间,约为52 min。开启厂前区消火栓系统至辅助消防水联络门后,稳压泵的自启时间间隔下降至约18 min。从而确认辅助消防水系统有漏流情况。首先,对已废弃的辅助临时消防栓进行割管封堵,然后再次向辅助消防系统供水,并进行稳压泵的自启动试验,启动间隔时间升至约42 min。继续对主厂房内的辅助临时消防供水边界阀门进行排查,发现V1212也存在漏流情况。同样,对该阀门进行了处理。
4.4 对气压罐缺陷的处理
气压罐是消防栓系统中重要的稳压设备,可有效防止稳压泵的频繁自启。经查,厂前区消火栓系统中2个气压罐的运行均不正常。气压罐中的水囊可能已破裂。拆开检查后,发现在A侧气压罐的水囊侧面,从上到下的破裂长度约为1 m。B侧气压罐水囊的上法兰部分断裂约1/3。水囊体与法兰连接处的破裂情况,如图3所示。
图3 水囊体与法兰连接处破裂
更换了A侧、B侧的气压罐水囊。经过处理,再次投运稳压泵进行试验,稳压泵的启动间隔时间,约为15 h。稳压泵的自启动运行得到了明显改善。
5 措施和建议
通过对厂前区消火栓系统的查漏和治理,发现了一些问题,为此,提出了一些建议并应采取相应措施。
(1)厂前区消火栓系统与力能区的生活消防水系统连接,且相互备用,是不合适的。消防水系统为专用系统,应严禁与生活用水串接。设置力能区的生活消防水系统,目的就是让生活水与消防水共用。当时,将两个水系统串接,是临时措施。现在,厂前区消火栓系统已调试完毕,达到了系统要求。力能区生消系统中的压力偏低,约为0.34 MPa,而综合办公楼消防系统中的压力,约为0.5 MPa,所以,生消系统的消防水无法满足其它系统的需求。建议隔离厂前区消火栓系统与力能区的生活消防水系统。
(2)建议加强消防水的使用管理,严禁私自将消防水用于施工用水。
(3)对系统中阀门进行解体检查后,发现阀门被腐蚀的现象很严重。为了确保系统的严密性,避免稳压泵的频繁启动,建议定期检查阀门的密封状态,并随时进行更换。
(4)加强对气压罐的检查,定期对气压罐进行补气,维持压缩空气的压力,为0.3 MPa。
(5)随着厂前区消火栓系统子项的逐步投入,系统管网越来越大。为确保消防水系统的运行,应加强地埋管焊接质量的控制。在埋入地下前,应进行系统的水压试验。试压压力为额定压力的1.1倍,续压2 h,应无泄漏。试验合格后,再接入厂前区消火栓系统。
(6)稳压泵压力值的设定
根据上海市《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ 08-94-2007的规定,在高压消防给水系统中,稳压泵启动的压力值、稳压泵停泵的压力值和联动消防泵启动压力值之间的差值,应不小于 0.05 MPa。美国的NFPA20标准中规定,消防泵应由消防稳压泵的压力联动装置启动,稳压泵启泵的压力与停泵压力的差值,应不小于10psi(0.07 MPa)。当整个消防系统的压力低于稳压泵启泵压力5 psi(0.035 MPa)时,消防主泵启动。当整个消防系给水排水系统的压力低于稳压泵启泵压力10psi(0.07 Pa)时,消防备用泵启动。
消火栓系统稳压泵启动压力为1.02 MPa,稳压泵停运压力为1.07 MPa,第一台消火栓泵的启动压力,为1.0 MPa。第二台消火栓泵的启动压力,为0.9 MPa。
6 结语
重新对系统设置后,解决了稳压泵的频繁启动等问题。根据各相关标准的要求,并对比了各标准中规定的设置值。经分析,不难发现,稳压泵的设定值有很大的差异,较佳设定值的确定,还有待论证。所以,建议下调或修订相关消防系统的设定值。
参考文献:
[1]王凌旭.中美自动喷水灭火系统稳压系统之比较[J].给水排水,2008,34(s1):273-275.
[2]DGJ08-94-2007.民用建筑水灭火系统设计规程[S].