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大采高工作面液压支架解体装车技术与应用

2017-04-06黄海涛

企业文化·下旬刊 2016年12期

黄海涛

摘要:丁集煤矿结合1272(3)工作面采用新的大采高工作面液压支架解体方案,降低职工的劳动强度,提高了劳动效率,从而缩短了安装工期,确保工作面的正常接替。

关键词:大采高工作面;液压支架解体方案;正常接替

1272(3)工作面位于丁集礦西部13-1煤层采区大巷以西,西一采区边界以东,该工作面走向长1960米,面长273米,采高6.5米,总投资2.3亿元,是我矿的主力接替面,能否按期投产直接影响我矿今、明两年的产量任务。该工作面使用设备有:美国久易煤机厂7LS6C型采煤机、郑州煤机厂ZZ13000-28/65D型电液控液压支架和张家口煤机厂的SGZ-1000/2000型刮板机。

在丁集矿矿领导的统一部署下,综机工区超前谋划,集思广益,不断优化解体装车方案,吸取兄弟矿井大采高ZZ13000—28/65D液压支架装车经验,结合我矿实际,确定最佳装车方案,具体如下:

一、解体装车方案(附图)

(一)确定解体装车数量。根据副井单罐打运最大件重量25吨(含平板车),最大件尺寸为:长×宽×高=4980mm×2120mm×2960mm,确定液压支架解体后分三车入井,三车重量分别为:顶梁(含四根立柱)22吨,底座15吨,掩护梁(含四连杆)22吨。比原先计划每架减少两车解体装车,减轻副井提升和运输打运的压力。

(二)自制装车托架。根据设备的结构,掩护梁和四连杆一起装车时,装车不好固定且重心不稳,综机工区没有照搬兄弟矿井液压支架装车的方案,在现场不断测量和试验,同时充分考虑井下组装流程,自制支架托架。

(三)封车管理。针对液压支架分三车入井,立柱在顶梁上用钢丝绳固定后使用木楔掩牢,防止在打运过程中翻转;在后四连杆前端加焊挡块,防止在打运过程中向前串动。同时同一台支架分三块实行编号管理,装车封车人员对每一辆封车质量实行署名管理。

二、解体装车方案的优点(如图所示)

(一)1272(3)工作面按照安装155台中间液压支架计算,少装车310辆,减少了打运环节。

(二)按照此装车方案,井下每小班可组装2~3台液压支架,一圆班可组装6~9台液压支架,比原先每圆班组装三架速度提高二倍以上。

(三)减少职工劳动强度,提高工作效率,降低安全风险,液压支架安装过程中未出现任何封车问题。

三、现场使用

ZZl3000-28/65D型液压支架地面解体装车方案的实施,并投入到1272(3)工作面安装过程中使用,由现场使用情况可见,具有相当好的效果。1272(3)工作面拆除和1292(3)工作面安装时,液压支架装车采取此方案。

四、经济分析

(一)1272(3)工作面按照安装155台中间液压支架计算,少装车310辆,减少了副井提升、平巷运输和无极绳打运钩数,除去人工和设备损耗成本,以每钩400元电费计算,光电费一项节约124000元。

(二)简化支架井下组装环节,减少了不规则物件的大件起吊次数,为组装安全提供保障。

(三)降低职工的劳动强度,提高了劳动效率,从而缩短了安装工期,1272(3)工作面液压支架安装工期计划为52天,使用该方案后,工期提前20天(两班组装),以高产高效大采高工作面日产10000吨产量估算,其经济效益相当可观。

(四)随着淮南矿业开采规模的扩大,大采高工作面可能是在集团公司矿井开采中常遇的问题,有望为大采高工作面液压支架的安装提供借鉴和交流。