化学凝胶堵剂承压堵漏技术在顺北3井的应用
2017-03-31方俊伟吕忠楷何仲李圆于培志
方俊伟, 吕忠楷, 何仲, 李圆, 于培志
顺北区块位于塔里木盆地北部坳陷中西部,其中顺北1断裂带近期部署的6口井均获高产油气流,表明顺北区块具有良好的油气勘探前景,近几年已成为中石化西北油田分公司增储上产的重要区块。由于二叠系火成岩裂缝发育,承压能力弱[1-3],钻井时普遍发生井漏,井漏复杂的处理严重影响了顺北区块的钻井速度。同时,下套管施工过程中,水泥浆返高较低,导致中途完钻固井质量普遍较差。因此要求钻穿二叠系地层后进行承压堵漏作业[4-5]。目前现场采用桥浆、水泥浆及复合堵漏等方式进行承压堵漏,一次堵漏成功率低,堵漏周期较长[6]。室内研究了一种化学凝胶堵剂,其具有稠化时间可调(4~20 h)、滞留能力强、承压能力强(24 h可达12 MPa以上)、密度可调(0.8~2.25 g/cm3)等特点,在顺北3井二叠系地层进行了现场试验,应用效果良好,一次堵漏成功,地层承压能力当量密度达到1.55 g/cm3,满足设计要求,成功地解决了顺北3井二叠系的漏失问题。
1 顺北3井概况
1.1 工程概况
顺北3井是位于塔里木盆地顺托果勒低隆北缘构造的一口勘探井,设计井深为7 804 m,目的层为奥陶系中统鹰山组,井身结构见表1。二开长裸眼井段钻遇白垩系、三叠系、二叠系、石炭系、泥盆系、志留系等多套地层,其中二叠系井深在4 437~4 845 m,厚度为408 m,二叠系火成岩裂缝发育,地层破碎、胶结性差,承压能力弱,在进行固井施工作业时,因漏失常常造成水泥浆返高不够,严重影响固井质量,因此要求在钻穿二叠系之后进行承压堵漏作业[7-9]。
表1 顺北3井井身结构
1.2 漏失情况
顺北3井二叠系钻进期间,共发生了6次井漏,井深分别在4 525、4 577、4 585、4 750、4 768、4 850 m处,虽然采取多种堵漏方式进行堵漏施工,但还是累计漏失942.13 m3钻井液(其中含堵漏浆338.15 m3)。为提高二叠系承压能力,现场先后采用桥浆堵漏及水泥浆堵漏工艺,其中水泥浆硬度较大,在施工中可能会出现新井眼;桥浆堵漏材料在高温高压下长时间浸泡易水化变软变形,导致反复漏失的现象[10]。因此为了有效地提高二叠系承压堵漏效果,开展了化学凝胶堵剂承压堵漏技术的研究,在顺北3井二叠系井段进行了现场试验。
2 化学凝胶堵剂承压堵漏技术
2.1 承压堵漏原理
化学凝胶堵剂承压堵漏浆是由多种特殊纳米级材料配制而成,主要包括悬浮剂XF-1、交联剂GJ-1、成胶剂CJ-1、堵漏剂DL-1和缓凝剂HN-1等组成,命名为HND-1。该堵漏浆容易进入地层,在地层温度和压力的作用下,各组分之间发生不同程度的物理、化学反应,充分发挥各组分之间的最佳协同效应。HND-1浆体在进入漏失通道一定深度时,先发生滞留、堆积、架桥、填充加固,然后形成封堵率高、填充加固能力强的承压封堵带,从而提高了漏失地层的胶结能力及封堵承压能力,达到了承压堵漏的目的。
HND-1技术优点:①针对水泥浆稠化时间不易控制、常规的化学堵漏浆稠化时间短的难点,采用了一种低分子量聚合物作为缓凝剂,HN-1是一种由甲基硅油改性而成的有机硅醇类产品,该分子能延缓化学凝胶堵剂的交联反应,实现交联时间可调的特点。②“多元协同封堵”大幅提高地层的承压能力,首先大分子交联剂形成的致密网状结构起到架桥封堵作用,然后小分子成胶剂与交联剂分子发生化学反应进一步封堵地层,最后无机颗粒状堵漏剂填充小间隙,加固封堵层(如图1所示)。 “多元协同封堵”形成封堵率很高、填充加固能力强的承压封堵带,大幅提高漏失地层的承压能力。
2.2 化学凝胶堵漏浆性能评价
在实验室模拟漏失井下地层温度、压力条件,评价HND-1浆体的稠化时间、固结强度及与井浆的配伍性能。
图1 化学凝胶堵剂“多元协同封堵”原理图
HND-1浆体配方为:水+8% XF-1+2%GJ-1+(8% ~ 12%) CJ-1+(8% ~ 10%) DL-1+2% 流 型调节剂+(0.6%~1.5%) HN-1
2.2.1 稠化时间
为了保证施工安全,在进行化学凝胶堵剂堵漏施工时,注完堵漏浆后,需上提钻具至堵漏浆液面之上进行憋压挤注作业,因此需要控制堵漏浆的稠化时间,防止出现“灌香肠” 、“插旗杆”等井下复杂的发生[11]。室内模拟地层温度和压力,进行了HND-1浆体的稠化实验,结果见表2。由表2可知,化学凝胶堵剂浆体的稠化时间在4~20 h可控,能够满足不同漏失层堵漏的安全施工要求。
表2 HND-1浆体的稠化性能
根据邻井的井温资料,确定顺北3井二叠系的地层温度为90 ℃,HND-1浆体密度为1.25 g/cm3。根据上述实验结果,选择4#配方进行了稠化实验,结果见图2。由图2可知,该配方的稠化时间为8 h,完全可以满足稠化时间不小于4 h的堵漏设计要求。
2.2.2 固结强度
在90 ℃、20 MPa下,考察了HND-1浆体固结物强度随时间的变化,结果见表3。由此可知,化学凝胶堵漏浆固化后,12 h内强度可达到5 MPa以上,16 h内可达到8 MPa以上,24 h内强度可达到12 MPa以上,可以满足承压4.5 MPa以上的堵漏设计要求。
图2 顺北3井HND-1浆体稠化曲线
表3 HND-1浆体固结强度随时间的变化
2.2.3 与井浆的配伍性
采用化学凝胶堵剂浆体4#配方,考察了化学凝胶堵剂与现场井浆混合后的成胶效果实验,结果见表4。由表4可知,井浆对化学凝胶堵漏浆的成胶性能基本没影响,表明化学凝胶堵剂与井浆的配伍性很好,满足现场承压堵漏要求。
表4 HND-1浆体与井浆混合后的成胶效果
3 现场应用
顺北3井实钻二叠系井段为4 437~4 845 m,二叠系火成岩裂缝发育,地层破碎、承压能力弱,钻井时发生6次井漏,现场采用桥接、水泥浆堵漏方法共进行9次堵漏,均未见明显效果。后采用化学凝胶堵漏承压技术,成功封堵住漏失层位,承压值不小于4.5 MPa,满足了正常钻进的要求。
3.1 堵漏施工过程
化学凝胶堵剂浆配方:根据邻井的井温资料,确定顺北3井二叠系地层温度为86.8~91.5 ℃,通过室内实验确定采用4#配方。堵漏浆密度为1.25 g/cm3,稠化时间为8 h,固化强度达12 MPa。
为确保化学凝胶承压堵漏顺利进行,防止憋压挤注过程出现大的漏失,在化学凝胶堵漏浆顶部补充浓度为38%的桥浆,桥浆配方为:井浆+3%核桃壳(中粗)+3%核桃壳(细)+3%SQD-98(粗)。
施工过程:①挤注堵漏浆:下光钻杆至井深4 850 m处,小排量开泵循环,泵入30 m3浓度为38%的桥浆,随后注35 m3化学凝胶堵剂入井,替44.5 m3井浆,保证环空堵漏浆充满二叠系井段,钻杆内预留10 m3,防止起钻过程中井浆污染化学凝胶堵剂。②关井憋压候凝:起钻至套管内(井深3 570 m),关井憋压进行挤注堵漏浆作业,累计泵入7 m3堵漏浆,施工最高泵压为5.36 MPa,停泵后压力稳定在5 MPa,候凝10 h。③扫塞试压:扫塞至原井深(5 991.16 m),未发生漏失。随后提钻至套管内关井憋压验堵,试压5 MPa,30 min压力降至4.8 MPa后稳定,压降为0.2 MPa,符合工程设计要求,承压值不小于4.5 MPa,达到二叠系承压堵漏施工要求[12-13]。
3.2 承压堵漏效果
顺北3井替浆到位后,开始关井憋压挤注作业,采用间歇式憋压挤注工艺,经过5次作业。憋压过程及变化情况见表5。
表5 顺北3井二叠系憋压过程及变化情况
4 结论与建议
1.化学凝胶堵剂具有稠化时间在4~20 h内可调、24 h强度可达12 MPa以上、密度在0.8~2.25 g/cm3之间可调等特点,可根据地层的漏失程度及承压要求,调整承压堵漏浆的稠化时间和承压强度。
2.化学凝胶堵剂属于纳米级材料,既能封堵渗透性漏失,又能提高裂缝性和溶洞型漏失地层的承压能力,特别适合长裸眼段地层的承压堵漏施工。
3.在顺北3井现场应用,根据扫水泥塞和试压情况,化学凝胶堵剂承压效果良好,停泵立压5 MPa,30 min后压降0.2 MPa,二叠系当量密度达到1.55 g/cm3,满足了后续钻井施工要求。
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