一种碱渣/盐泥废液综合处理设备的研发及应用
2017-03-27王秀忠王健璠
王秀忠,王健璠
(唐山三友化工股份有限公司,河北唐山 063305)
参考文献
一种碱渣/盐泥废液综合处理设备的研发及应用
王秀忠,王健璠
(唐山三友化工股份有限公司,河北唐山 063305)
阐述了一种碱渣/盐泥废液综合处理设备的研发思路,对其工作原理、设备构造、轴与搅拌装置等关键部位的设计依据进行了详细论述,并据此利用公司闲置淡液塔进行了设备改造,利用成型装置进行碱渣废液制备液体脱硫剂试验。结果表明该设备可成功去除废液中直径大于0.5 mm的砂粒,碱渣处理能力达到600 m3/h,所制备的脱硫剂产品符合热电公司烟道气脱硫各项指标的需求。
氨碱法;碱渣废液;烟道气脱硫剂;切削式搅耙;综合处理
1 碱渣废液的处理现状
氨碱法纯碱生产过程中,碱渣废液是一种产量极高的副产物,碱渣的处理历来就是制约氨碱法纯碱企业发展的难题。对于碱渣的处理,通常是将碱渣废液引入渣场自然沉淀,少部分企业则使用澄清桶澄清压滤,清液经酸中和处理达标后排海,固体物料或用作其他辅料,或在渣场堆存。随着产能的提升,碱渣排放量日益增加,渣场库容越来越小,且渣场维护成本高昂。澄清桶体积庞大,需要很大的占地面积,采用的耙式搅拌器由于其结构形式,经常因底部刮泥阻力太大而将驱动装置憋停。迫于频繁检修及高额维护费用的压力,以及国家环保要求的日益强化,使得纯碱企业急需寻求一种有效的碱渣废液处理方式。
我公司氨碱法纯碱生产已有近三十年的历史,为突破制约碱渣废液处理这一制约公司发展的瓶颈,公司成立课题组进行碱渣回收利用的技术攻关,并成功开发出利用碱渣废液制取烟道气液体脱硫剂的工艺技术路线。但采用传统设备需要分砂器、澄清桶、洗泥桶等诸多设备联合使用,需要大量资金和场地,在我公司内部不易实现,因此,大型碱渣、盐泥废液综合处理设备的研发势在必行。
2 设备主体研发
2.1 设备总体设计思路
根据总体技术要求,处理装置必须具备结构简单、易于制作安装, 且综合性能高的特点,能够集澄清、分砂和制备脱硫剂的功能于一体,达到简化生产工艺流程的目的,因此,设备设计采用竖式结构,以充分利用有限空间。设备主体由两部分组成,上部澄清、提取脱硫剂,下部锥段储砂排砂,结构见示意图1,其关键亮点部位在于轴和搅拌装置的设计。
2.2 工作原理
生产系统内的碱渣废液输送到中心桶内,其中的较大颗粒状物料在重力作用下沿中心桶竖直方向沉积,落到排砂锥段筒壁上,沿内壁滑落,并经排砂/放净口排出,进行二次回收;清液沿设备壳体内壁向上经溢流口排出,汇入碱渣管线;中层泥在切刀式大搅拌框的作用力下,经驱动装置变频调速,得到满足生产要求的悬浮中层泥,达到脱硫剂指标之后的中层泥经出液口或备用出液口排出,在洗泥桶内稠厚、降滤后输送到电厂作为湿法脱硫剂进行烟道气脱硫。
2.3 设备主体设计
2.3.1 筒体
上部筒体部分具有澄清桶的功能,利用重力沉降原理进行固液分离。其采用带有中心桶的直筒形结构,为充分保证沉降分离效果,满足脱硫剂生产的工艺需要,选择适当的流通面积和长径比是其设计关键。
2.3.2 轴
传动轴设计采用沉轴式设计理念,上端由滚动轴承定位并承受搅拌装置自重,轴整体结构较长,在中心桶下部位置增加设计了中间定位轴瓦,防止轴的摆动过大,并设计了外部防护罩壳,阻止泥沙进入轴瓦间隙加速磨损。轴的下端采用浮动形式,不设计定心轴承,避免因下部泥沙多,轴瓦磨损过快而增加检修工作量,同时也减少了对下部泥沙排出的影响,结构更加简化。该轴整体设计由三段组成,各段轴之间采用凹凸面法兰结构刚性直联,改变了传统夹壳联轴器强度不足的缺陷,同时也保证整根轴的直线度。此外,在保证轴强度和刚度的情况下,中段轴采用两端封闭的空心轴结构,既减轻搅拌装置重量又能满足使用要求。
2.3.3 切削式搅耙
由于碱渣废液中含有大量的泥沙,在设备沉降作用下沉积到锥段储桶内部,此时锥段内固液比相对很大,介质黏度大,且泥沙易于搭桥堵塞流通通道。为此设计了独特的具有切削作用的搅拌装置来满足工艺使用要求。切削式搅耙设计为对称框式结构,由耐磨性能优良的8块金属板条切刀组焊而成,外圈切刀的锥度与储砂段筒壁的锥度相同,二者之间的安装间隙不大于10 mm。该装置与传动轴采用刚性连接,当其随着传动轴转动时,实现对储砂段内沉积的砂砾液封层的切削作用,使得砂砾在切削作用下缓慢向下滑动,但又不破坏其液封作用。下部排砂部位设计了具有防堵功能的小搅耙,其结构设计理念与切削式搅耙相同,外圈也为切刀形式,与设备内壁的安装间隙不大于10 mm。两套切削式搅拌装置设计均采用对称布置方式,整个转动系统受力平衡,不会产生偏摆,使得转动系统下部具有了自动调心定位的能力,从而实现传动轴底端无需设置定位轴承的目的。
2.3.4 脱硫剂出液口
为提取不同浓度的脱硫剂有效成分,设计标高不同的两个脱硫剂出口。出口1出料的浓度高于出口2出料的浓度,生产过程中,可以根据用户对脱硫剂浓度需求不同来调整两个出口的出料量,达到配比制取不同浓度脱硫剂的目的。
3 效果检验
设备设计完成后,公司于2014年利用闲置设备淡液塔进行了改造试验,设备直径为3 000 mm,安装标高20 m,投入使用至今,可成功去除废液中直径大于0.5 mm的砂粒,得到合格的脱硫剂产品,碱渣处理能力达到600 m3/h。液体脱硫剂产品经我集团热电公司烟道气脱硫试验检验,脱硫效果良好,可实现超低排放,长周期运行下各项指标符合国家排放标准。
4 结 语
为成功解决纯碱生产的碱渣废液治理问题,对碱渣废液处理设备进行了有效的探索,设计出一种新型的碱渣盐泥综合治理设备,与传统设备相比,具有结构简单小巧,能力大,功能多的特点,兼具除砂、浓缩提取、澄清的功能,实现了现有技术中多种设备联合才能达到的效果。随着我公司碱渣、盐泥等固体废弃物综合治理能力的不断提升,液体脱硫剂产品的推广,该项技术可为公司后续相关产品的开发提供设备技术保障,为同行业内相关技术的开发提供经验。
参考文献
[1] 陈敏恒,丛德滋,方图南,等.化工原理(第三版)[M].北京:化学工业出版社,2006
[2] 成大先.机械设计手册(第五版)[M].北京:化学工业出版社, 2013
[3] 王秉钧,耿县如,刘忠华,等. 碱渣综合利用制备液体脱硫剂技术研究[J]. 纯碱工业, 2015(6):12-15
X781.2
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1005-8370(2017)03-12-03
2017-04-17
王秀忠(1965—),高级工程师,唐山三友化工股份有限公司纯碱分公司研发部部长,主要从事化工设备的研发与应用工作,已有数项技术成果获得国家发明专利、实用新型专利授权。