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减小盘古梁数字化示功图计量误差

2017-03-20吴建彬冉茂科吕文昕楚楠

关键词:综合应用效果评价影响因素

吴建彬+冉茂科+吕文昕+楚楠

摘 要:油井单量以及井况监控是油田开发动态监控上最为关键指标。本文以盘古梁油田数字化建设为契机,运用统计手段,从功图量油技术基本原理、推广思路、影响因素及应用效果四个方面进行简要分析,旨在从建设思路及运维操作上获取实践经验,分析控制数字化示功图计量的关键因素,制定出减小影响因素的措施方法。

关键词:功图量油;影响因素;综合应用;效果评价

中图分类号: TE86 文献标识码: A 文章编号: 1673-1069(2017)05-190-2

1 功图量油技术推广背景

1.1 推广背景

1.1.1 单井计量现状

传统油井计量以双容积和大罐单量为主,该计量系统组成及地面流程复杂,控制部分易损坏,电磁执行机构漏失严重,人为计量误差较大,又不能实现计量数据远传和实时检测,数据延迟且人为影响因素多,计量准确率打折扣。

1.1.2 油田管理需要

随着油田的不断规模开发,以及精细化管理,无纸化办公的需要,过去的粗放式管理转为精细化管理,充分运用数字化技术,能进一步压缩油田基层操作员工的用工数量,使用工总量得以控制在有利范围内,数字化功图量油技术深度应用是减轻劳动强度的有利技术手段。

1.2 目前现状

截至2015年12月,全区油井开井数568口,油井井口采集设备安装508口,站控平台搭建36个,全区功图平均上线489口,上线率达到96%左右。目前普遍已采用功图计量系统进行工况诊断、压力监控,但是功图量油利用率低,且计量结果的准确性平均只有42.18%,即使是与数字化科技信息中心共同建设的“功图计量标准站”盘一转油点、盘59-25增压点两个站点的功图计量准确率也只有48.5%。

2 功图量油技术原理及影响因素

2.1 基本原理

工况诊断是采用矢量特征法对泵功图进行分析及故障进行识别,及时发现生产不正常的油井并預警。功图量油是依靠数字化系统,实时采集油井地面示功图,通过曲率波动方程模型计算出相应的泵功图,确定泵的有效冲程,结合其它基础数据,得出油井地面折算有效排量。

2.1.1 “正常” 泵功图识别

将处理过的泵功图标准化,建立该泵功图的矢量链,把它和标准故障矢量链库中的矢量链对比,剔除抽油杆断脱、阀失灵、卡泵等特殊工况井,对其余工作正常油井结合生产参数,可确定有效冲程。

2.1.2 有效冲程的计算

将泵示功图按照柱塞行程展开,然后在曲线计算任一点斜率变化量,求其最大值。在高载荷段找两个曲率变化峰值即为固定凡尔的开闭点位置;在低载荷段找两个曲率变化峰值即为游动凡尔的开闭点位置。

2.1.3 示功图产液量计算

每口油井安装的载荷位移传感器,目前设置每10分钟测试1个功图,相应地可以计算出1个日产液量数据,正常时每天测试144幅示功图,然后将计算的日产液量进行加权求平均,计算出该井的日产液量数据,因此,要采集到尽可能多的可靠功图。

Q=(T1Q1+T2Q2+…+TnQn)/(T1+T2+…+Tn)

其中:Tn——采集一张功图的时间,min;

T开井时间=T1+T2+…+Tn。

Q=1440Spen

其中:D为泵径,Spe为有效冲程,n为冲次。

2.2 影响因素

从数字化功图量油计量原理及技术流程入手,影响因素主要是有效冲程、冲次、采集泵功图数量、泵径、系统计量模型,各要素对计量精度的影响程度不同。

2.2.1 正常泵功图采集数据的影响

统计数据发现与人工测试的功图数据对比,以盘一转油点、盘59-25增、新三增、新四增60口井的测试数据对比,数字化功图冲程,冲次跟人工实测的数据对比相对准确,最大载荷、最小载荷跟实测的数据对比波动相对较大,载荷相差大于10kN的井5口,冲程相差大于0.2m的井0口,冲次相差大于0.5的井1口。平均日采集泵功图数量98.9幅。

2.2.2 油井静态基础数据影响

油井静态基础数据主要是泵径、泵挂、抽油杆材质、抽油杆组合,系统计量模型等,油井修井作业后相关数据必须及时准确录入。由于修井总结录入系统数据错误,导致泵径、泵挂、管杆组合等关键的数据错误较多,对功图计量的精度有较大的影响。

2.2.3 调整数字化系数的影响

目前作业区在应用功图计量时,大部分井是通过修改系数来实现与单量罐产量的匹配,从而达到往真实产量的方向靠近,数字化系数η综合的改变,直接影响到功图量油的产液量走向。

Q实=1131×d2×Se×n×η综合

3 提高计量精度的方法与应用

3.1 加大考核、培训力度,提高正常泵功图采集数量

要提高正常泵功图的采集数量,首先要确保功图避免掉线、失真等情况频发,主要受到设备调试、跟踪运用及数据录入滞后影响,对于提高正常泵功图采集数量这一目标,主要是要从思想上摈除懒惰,所以要改变以往考核方式,加大考核、奖励力度,重新制定考核办法,分别分水井远程调配、功图监控与乱画,水井掉线、运行系统、自查自改、现场检查进行量化评比。

2016年通过“抓两头、促中间”以考核促提升,数字化运维累计考核11000元,累计奖励19800元,功图掉线平均恢复时间由活动前的8.3h↓5.02h,同时5-7月份对系统调研误差较大井,对传感器、角位移更换校验28台次,目前油井平均日采集泵功图数量由活动前的98.9↑111.1幅。

3.2 通过培训、月度资料检查考核,提升井区技术员修改数字化功图量油的系数准确率

目前作业区在应用功图计量时,大部分井是通过修改系数来实现与真实产量的匹配,从而达到往真实产量的方向靠近,数字化系数的改变,直接影响到功图量油的产液量走向。

修改数字化系利用线性回归算法对调整系数进行优化:

设定X,Y变量分别代表功图计量值与单量标定值,令此两个变量(X,Y)之间的相互关系为线性关系:Y=a*X,一个月内的数据,可以组成一系列成对的数据(x1,y1.x2,y2... xm,ym),令 X=(x1,x2,x3…xn) ,Y=(y1,y2,y3…yn)。利用Excel散点图制图进行最优化求解,计算出该井合理的调整系数。

如数据(x,y)为(5.26,6.89);(5.39,7.02);(5.20,7.36);(5.18,7.02);(5.69,6.98);(5.78,6.87);(5.29,7.20);利用Excel制图求得最优化系数为1.265。

2016年通过“培训+考核”的方式,对基层井区技术员累计培训4次,月度技术保障会通报考核累计达4350元,基层井区重视度提高,以前“懒得改,往后拖”的现象好转,取得了较好的效果,月度出錯率明显下降,由14条/月↓5条/月。

3.3 制定相关静态资料录取制度,及时对上修井进行资料更新录入

2016年,采油三厂从5月份开始对数字化运维加入了基础数据更新及时率、准确率这一项量化考核制度,作业区立即做出反应,由资料室及修井资料员牵头,数字化组,修井组、地质组把关进行基础资料审核工作。

作业区通过成立基础数据维护更新小组,专人专管,活动后取得了较好的成绩,油井基础数据更新及时率、准确率在厂层面得分、排名稳步向前。基础数据维护更新及时,确保了功图量油更加准确。

通过2016年各项制度的执行,目前全区“功图计量标准站”盘一转油点、盘59-25增压点两个点的功图计量准确率取显著提高,分别由52.1↑76.7%,44.9↑81.8%。

4 结论及下步计划

①硬件设备正常是保障,数字化采集设备的正常运行,采集到高精度的示功图数据,才能保障系统的正常运行。

②基础数据准确是前提,在数字化硬件设备正常、油井基础数据都准确的情况下,大部分井的计量结果能基本满足计量要求。

③调节系数的变化有规律。计算出理论的系数范围后,可根据产量标定的结果用线性回归方法进行优化。

④建议后期把作业区的新三增压点及新四增压点升级为“功图计量标准站”,进一步提升功图量油准确率。

参 考 文 献

[1] 杨伟.功图法在油井产量计量中的应用研究[J].机械,2011(04).

[2] 冯亚莉.功图法计量技术及现场应用[J].油气田地面工程,2008(07).

[3] 高银中,雷小强,杨江天.基于泵示功图的抽油机井井口产量计算[J].石油矿场机械,2008(05).

[4] 严长亮,彭勇.泵示功图单井自动量油技术研究[J].西安石油大学学报(自然科学版),2006(06).

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