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氯碱企业自动化及仪表管理探索

2017-03-09潘登钟国院闫建国

氯碱工业 2017年8期
关键词:氯碱调节阀仪表

潘登,钟国院,闫建国

(陕西北元化工集团有限公司,陕西 榆林 719319)

【仪表与自动化】

氯碱企业自动化及仪表管理探索

潘登*,钟国院,闫建国

(陕西北元化工集团有限公司,陕西 榆林 719319)

自动化;隐患;事故;人员;DCS;现场仪表;阀门

从隐患、事故、人员、DCS、现场仪表、阀门等方面介绍了氯碱企业日常生产中自动化及仪表的管理办法。

陕西北元化工集团有限公司化工分公司现有110万t/a聚氯乙烯树脂、88万t/a离子膜法烧碱生产装置,年可消化电石165万t,自产卤水制碱。整套生产装置引进了国内外先进的设备,是目前国内一次性投产规模最大的PVC项目。

氯碱装置采用中控集团ECS-100控制系统,乙炔装置采用ABB AC800M控制系统,PVC装置采用横河CS 3000控制系统。控制阀及五大类仪表选用以知名品牌为主。

装置维护人员现有36人,其中氯碱装置12人,乙炔装置8人,PVC装置16人。每个装置配备2名专业点检员。每个装置分若干工段,按照工段实行包片管理。

1 生产运行总结和人员设备管理现状

装置从2008年开始建设,2012年3月开始运行,至今已有5年,到2017年3月累计发生停车降流量事故51起,其中DCS类11起,阀门类17起,现场仪表类21起,误操作类2起。

DCS类事故概述:连锁设计缺陷导致工艺切换主旁路触发连锁;电磁阀控制线接线松动导致阀门误动作;24 VDC电源接线松动导致继电器端子板失电相关电动机停运;UPS供电空开出线松动导致直流电源模块和端子板失电,关键阀门关闭而系统停车;UPS故障导致控制柜失电而系统停车;DCS修改参数下载组态过程中控制回路失控导致系统停车;24 VDC电源长期高负荷运行烧毁导致系统降流量。

阀门类事故概述:开关阀反馈故障连锁电解槽停车;调节阀定位器反馈杆断裂,阀门全开导致系统降流量;调节阀膜片损坏,调节阀全开导致系统停车;调节阀气源管断裂,阀门全开导致系统停车;调节阀气缸串气导致系统降流量;调节阀阀体橡胶密封面鼓包导致阀门卡滞系统降流量。

现场仪表类事故概述:阳极液罐音叉液位开关腐蚀故障导致系统停车;远传液位计导压管结冻导致系统降流量;氢气气柜雷达液位计故障连锁放空阀打开导致系统降流量;VCM混合器温度故障连锁系统停车。

误操作类事故概述:氢气孔板流量计检修过程中装反导致停车检查;3#乙炔发生器气相温度测点故障,检修人员在检查时误将4#乙炔发生器气相温度测点拆除,导致4#乙炔发生器停车。

通过以上停车降流量事故可以总结出人员及设备管理存在以下问题。

(1)人员的培训不到位,未能真正掌握四懂三会,处置问题过程中出现误操作。

(2)设备点巡检维护不到位,未能及时发现系统和设备存在隐患,最终导致系统停车降流量。

(3)仪表在设计和选型过程中,未充分考虑现场使用环境等因素,因腐蚀、结冻、高温等导致事故发生。

(4)管理人员业务技能和管理知识欠缺,未形成体系化和长远规划,导致管理存在漏洞。

2 自动化及仪表的管理

通过对事故的梳理和人员、设备管理的总结,提出以下管理思路。

首先,立足当下,解决好新问题和旧隐患,实现闭环管理,杜绝新问题转变成旧隐患;其次,回顾历史,对待事故要始终怀有敬畏之心,杜绝在同一个地方跌倒两次;最后,系统规划,从人到事通盘考虑,立制度定流程,杜绝人浮于事权责不清。

理清了思路,重点从以下几方面对自动化及仪表进行管理。

2.1隐患管理

(1)每月组织协调会,听取各服务部门意见,了解仪表人员服务质量,记录生产过程中存在的问题,并限期整改。

(2)落实好分厂、班组隐患检查,每周、每月、每季度及专项检查按照计划进行,检查前制定检查重点,确保每次检查不走过程,不流于形式。

(3)执行隐患库核销机制,将所有排查出的问题和隐患纳入分厂隐患库,对每一条定人,定时间,定整改措施。每周进行跟踪,实现隐患闭环管理[1]。

2.2事故管理

(1)通过对事故的梳理,在每起事故的周年,通过QQ、微信、纸质宣传等方式,以“历史上的今天”对事故进行学习回顾,安排现场巡视,检查事故整改措施执行情况和持续情况,以此希望唤起员工危机意识和责任意识。

(2)在每起事故现场设立警示牌,展示事故发生的经过结果及处置过程,警示大家在同类场所、同类设备、同类操作时,吸取教训,杜绝同类事故再次发生。

(3)节选典型事故案例,每季度组织各级管理人员、技术人员和操作人员,在事故发生现场,当事人陈述事故发生的经过及处置过程,以“重走长征路”的形式,唤醒集体记忆,凝聚团队,锤炼意志。

2.3人员管理

(1)自动化及仪表专业作为技术性岗位,须突出专业化管理,从理论与实践两方面进行培训,工器具配置使用,作业票证流程,安全监督管控等环节,都须体现专业化。

(2)为夯实责任,传递压力,所有人员对接工段,实行包片制,确保每个区域、每台仪表都有第一责任人。为确保点检质量和效率,在氯碱、乙炔和PVC区域各选取两位实践经验丰富、责任心强的人员作为专业点检员,负责每天对现场核心仪表进行设备点检,点检发现的问题汇总到分厂隐患库,管理人员依据隐患等级和整改难度制定整改时间,并指定整改负责人,跟踪到隐患被彻底整改。

2.4DCS管理

(1)DCS是控制核心。首先,制定DCS管理办法,从温度、湿度、交直流供配电、网络系统、组态编程、组态备份、接地电阻测试、检维修操作等方面进行规范;其次,成立DCS管理小组,在每个区域选拔两名人员,负责对DCS进行专业点巡检、软硬件故障处理、组态编程维护、备件管理申报、施工管理监督等和DCS作业相关的一切工作。

(2)为了提升DCS培训效果,创建DCS实训室,员工可以在实训室进行基本组态、控制操作、故障排除、设备测试等操作,为员工的技能提升和培训考核提供良好平台[2]。

2.5现场仪表管理

(1)每周组织员工学习工艺知识和现场仪表的基础理论和基本操作。

(2)合理安排做好现场仪表排污、润滑、保温、防护工作。

(3)对关键主机、日常消耗等类型的仪表设备及部件实行科学定额,确保检维修工作科学有序开展。

(4)关注仪表设备的稳定期,当关键连锁点上同批仪表设备出现非外因故障时,须考虑对此类仪表进行更换,对更换仪表进行降级使用,确保系统安全稳定运行。

2.6阀门管理

①北元化工整个氯碱装置I/O控制点超过3万点,控制回路超过4 000点,开关阀、调节阀数量品牌之多,给维护和备件增加了很大困难。因此在使用过程中,积极总结使用经验,确定出开关阀和调节阀及其附件的优选品牌,作为定额库存和后续使用的首选项。②通过关键阀门及其附件的定额,在检修期间进行更换,对下线的阀门进行返厂维修,实现线上线下交替,确保阀门的可靠运行[3]。

3 结语

自动化及仪表管理作为一个系统工作,只有通过大胆实践,认真研究总结,才能提炼出一套符合氯碱企业的管理方法。应立足当下,回顾历史,系统规划,通过隐患管理、事故管理、人员管理、DCS管理、现场仪表管理、阀门管理等管理措施,共同实现企业安全稳定生产的伟大愿景。

[1] 林贝纳.化工自动化仪表在生产中的应用和管理[J].山东工业技术,2017(2):21.

[2] 郭占一.从自动化仪表的常见故障探讨仪表设备管理[J].科技资讯,2016(12):32,34.

[3] 高伟.石化企业自动化仪表管理及创新分析[J].科技创新与应用,2014(20):96.

[编辑:董红果]

Chlor-alkalienterprisesautomationandinstrumentsmanagement

PANDeng,ZHONGGuoyuan,YANJianguo

(Shaanxi Beiyuan Chemical Group Co. Ltd.,Yulin 719319,China)

automation; hidden danger; accident; personnel; DCS; field instrument; valve

The management methods of automation and instruments in the daily production of chlor-alkali enterprises were introduced from the aspects of hidden trouble, accident, personnel, DCS, field instruments and valves.

TQ056

B

1008-133X(2017)08-0029-03

潘登(1984—),男,工程师,2009毕业于延安大学电子信息工程专业,现于陕西北元化工集团有限公司化工分公司动力检修分厂,从事化工自动化及仪表工作。

2017-04-20

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