B型蒸锅机械式双模硫化机改造
2017-03-08李贞延,汪彬,许波
随着轮胎产品制造技术的不断提升,节能、高效已成为轮胎行业不断追求的目标,轮胎硫化已由传统的过热水硫化方式逐渐转变为高温充氮硫化方式。特别是生产半钢及全钢子午线轮胎时,为提高产品质量,硫化模具已普遍采用活络模具。
活络模具模套为中空式,若采用蒸锅式硫化机,易造成模具滑动部件锈蚀,影响模具配合精度,导致产品质量降低,且由于模套为中空式,传热效率不高,影响产品硫化效果。蒸锅式硫化机容积较热板式硫化机容积大,受热部件多,需排放蒸汽冷却,能耗损失较大。在高温充氮硫化过程中,若采用蒸锅式硫化机,一旦出现泄漏会导致外温不稳定,对产品硫化质量影响较大。因此,目前载重和中小型轮胎硫化均采用热板式硫化机。
我公司对原有的1 651 mm(65英寸)蒸锅机械式硫化机进行结构分析后,本着低投入、可互换、能通用的原则开展装备技术创新研究,对其进行热板式改造。
1 改造方案
1.1 技术参数
硫化机技术参数为:硫化机规格 1 651 mm机械式双模;热板外直径 1 550 mm,厚度 60 mm;热板内直径 300(上热板)和254 mm(下热板);硫化轮胎胎圈直径 381~610 mm;硫化轮胎最大外直径 1 270(两半模)和1 135 mm(活络模);胶囊拉伸行程 20~950 mm;中心活塞杆直径 48 mm(螺纹M27×2);下环环座螺纹T180×6,缸盖直径 150 mm;硫化模型高度220~575 mm;活络模操纵缸活塞参数Φ305 mm×500 mm;托胎最大行程 515 mm;热板蒸汽工作压力(蒸汽室出口检测压力) ≤1.4 MPa,上下热板各点的温差 ≤±1 ℃,模具受热均匀。
1.2 介质条件
硫化介质条件为:硫化内压蒸汽压力 1.8 MPa;一次定型蒸汽压力 0.06~0.15 MPa;二次定型蒸汽压力 0.06~0.15 MPa;预热蒸汽压力(1.2±0.05) MPa;过热水压力或氮气压力2.8 MPa;内压出口温度 210 ℃;动力水压力2.5 MPa;操作缸压力 1.8 MPa;动力用压缩空气0.7 MPa;控制用压缩空气 0.35 MPa;胶囊真空度 20~27 kPa(150~200 mmHg)。
1.3 精度要求
设备精度为:底座上平面的平面度 ≤0.5 mm;活络模操纵缸活塞杆中心与中心机构中心的同轴度 ≤Φ1 mm;中心机构活塞杆升高到极限位置时的垂直度 ≤0.5 mm;上固定板安装模型用孔的中心与下热板T型槽中心的偏移量 ≤2 mm;合模力最大时进行压铅丝试验(每模型放置4段)的错片厚度差 ≤0.05 mm;底座水平度≤0.3×10-3mm·mm-1;中心机构与热板的同心度 ≤0.3 mm;中心机构活塞杆的直线度 ≤0.3 mm;上下热板模具安装平面的平面度 ≤0.5 mm;上下热板模具安装平面的平行度 ≤0.5 mm。
1.4 改造措施
(1)中心机构。拆除原中心机构及下蒸锅。配置中心机构,活塞杆拉直高度按技术参数要求设置。
(2)上热板。上热板圆周设置4个安装孔与蒸锅上固定板相连,中间加10 mm厚钢板(内外径与热板一致),钢板与热板间加10 mm厚隔热板,安装孔与蒸锅上固定板第3排过孔在同一圆周并偏移12°等分,上热板设置4均等分7排模具安装螺栓过孔。
(3)下热板。下热板固定在机座上,中间加10 mm厚隔热板;下热板设置T型槽,其两端与热板中心径向距离为690~1 550 mm;介质进出口均应设置在面对机台的正后方,即进出口设置在同一侧;下热板配置隔热护罩。上下热板承受蒸汽压力均不小于1.4 MPa,合模力为4 500 kN。
(4)外压蒸汽回管路系统。外压蒸汽回管路系统分为两路,设置冷凝桶,并采用定时排和小孔系统疏水。外压蒸汽回路为:上热板→活络模→下热板→出口管道。在外压蒸汽回管路设置外压压力表2只(左右各1只)。
(5)氮气管路系统。新增氮气管路系统,增加氮气进、进保压(两侧)、出保压、左右隔断等配套气动阀及配套管路。
(6)抽真空系统。抽真空系统改造为进、出同时进行。
(7)更换上蒸锅花盘导向卡环。
(8)外温管路的进汽点与冷凝水排出点要求设计合理,运动部分采用金属软管,采用新工艺、新结构,确保冷凝水便于排放,并设置定时排凝装置,由PLC(可编程控制器)定时控制。
2 改造效果
2.1 投资少
按照改造方案的要求,硫化机主体结构不变,只针对蒸锅及管路系统进行改造,单机投入费用约为15万元,新购单台1 651 mm双模硫化机价格为150 万元,可减少投资费用约135 万元。
2.2 能耗损失低
1 651 mm蒸锅式硫化机蒸锅容积约为4 m3,且需排放;改为热板式后,热板容积与模具模套容积约为0.25 m3,且无需排放,与蒸锅式硫化机相比,热板式硫化机可降低40%的外压蒸汽能耗损失。
2.3 产品质量提高
对蒸锅式硫化机进行热板式改造后,泄漏点减少,产品外观质量有较大提升,产品一次外观合格率由99.0%提升至99.2%。由于采用高温充氮硫化,硫化时间缩短,轮胎胎面过硫现象明显改善,试验结果及市场验证显示,轮胎耐磨性提高。
2.4 硫化效率提高
对蒸锅式硫化机进行热板式改造后,采用高温充氮硫化工艺,硫化时间缩短,硫化效率可提高约20%。
3 效益分析
对B型蒸锅机械式双模硫化机进行热板式改造,用于轮胎高温充氮硫化,投入费用较低,可显著降低蒸汽能耗,提升轮胎产品质量,提高硫化生产效率,且可兼容斜交轮胎、子午线轮胎、实心轮胎的生产应用,适用性广,设备利用率高。与蒸锅式硫化机相比,改造后每台硫化机每年可节约能耗和产品降级损失约10 万元。
4 结语
通过对B型蒸锅式双模硫化机结构分析,采取相对投入较低的改造方案实现热板式改造,改造后可大幅节约能耗,提升产品质量,提高生产效率,经济效益显著。