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长裸眼深部膏盐层钻井工艺技术

2017-03-03赵树清靳威郭升涛渤海钻探第二钻井工程分公司河北廊坊065000渤海钻探第一固井工程分公司河北廊坊06550

化工管理 2017年4期
关键词:井径尾管井眼

赵树清靳威郭升涛(.渤海钻探第二钻井工程分公司, 河北 廊坊 065000;.渤海钻探第一固井工程分公司, 河北 廊坊 06550)

长裸眼深部膏盐层钻井工艺技术

赵树清1靳威2郭升涛1(1.渤海钻探第二钻井工程分公司, 河北 廊坊 065000;2.渤海钻探第一固井工程分公司, 河北 廊坊 062550)

深层膏盐在高温高压下呈塑性状态,因上覆地层压力而向低压井眼蠕动,常常引起卡钻、埋钻等工程事故。为减缓膏盐层的蠕变速率,通常提高钻井液密度,这样很容易引起盐上裸眼井段低压地层破裂漏失,造成井下复杂或事故;同时也加大了渗透性地层井段的压差,管串极易粘附;由于盐层蠕变,套管安全下入存在很大风险,施工难度极大。本文以TK1130井为例,阐述了长裸眼深部膏盐层钻井工艺技术。

长裸眼;深部膏盐层;塑性蠕变;钻井难点与对策;实例

1 膏盐层蠕变特性

(1)膏盐层化学成分。膏盐层主要化学成分是氯化钠,夹杂石膏、软泥岩等物质,盐类易溶解,软泥岩膨胀缩径。

(2)膏盐层蠕变特性。深部膏盐层蠕动的主要能量来自于上覆地层压力,其蠕变分三个阶段:①初始蠕变:又称瞬态蠕变,开始速率很高,随后速率变缓。②次级蠕变:又称稳态蠕变,蠕变速率恒定。③第三级蠕变:又称加速蠕变,岩体破坏断裂。

1.3 影响膏盐层蠕变速率的主要因素。

①井温。盐岩层的蠕变随温度的升高而急剧增大。②井深。塑性变形随其埋藏深度的增加而加剧。③钻井液密度。变形速率随钻井液密度增加而下降。④盐的组分和成因。各种盐类在相同压差下产生塑性变形的速率各不相同;在相同温度下,NaCl的膨胀率高于KCl,膏盐等复合盐更易发生塑性变形。⑤钻开膏盐层的时间。刚钻开时,作用于井壁的侧压力突然下降,膏盐以较快的速率变形(瞬态蠕变),之后井眼变形缓慢直至恒定(稳态蠕变),但裸露时间越长,则缩径程度越严重[1]。

2 钻井难点与对策

2.1 主要难点

①深部膏盐层初始蠕变速率很大,钻进过程中挤卡钻头,扭矩较大,易发生卡钻事故。

②钻开的井眼内,膏盐层以稳态蠕变的速率使得井径缩小,时间越长,缩径越严重。

③使用不饱和盐水钻井液体系,Cl-含量过低,井径偏大,非均质含膏塑性泥岩失去支撑而坍塌;Cl-含量过高,井眼缩径严重,同时上部井眼盐类结晶,易造成井下复杂或事故。

④高密度钻井液钻进,易发生盐上裸眼地层漏失、钻具或套管粘附。

⑤由于膏盐层的稳态蠕变,能否安全下入尾管难以确定。

2.2 钻井对策

(1)井眼准备。盐上裸眼段先期承压堵漏,达到穿盐时钻井液密度+循环环空压耗+激动压力,提高盐上裸眼段井壁承压能力,同时降低砂岩、砂砾岩等地层的渗透性。

(2)钻进措施。

①使用欠饱和盐水钻井液体系,将Cl-含量控制在合适范围,溶蚀部分蠕变盐岩;调整好钻井液性能,保证钻井液的携岩和悬岩;尽可能提高钻井液密度,以抵抗膏盐及软泥岩的塑性蠕动。

②盐层段夹杂膏泥岩、泥岩、石膏等岩性,钻时相对盐层较高。一般穿盐前首先接触的是膏泥岩,钻速较慢,如发现钻时有增快的趋势,立即上提钻具,“进一退二”。

③钻开塑性地层后其初始蠕变速率很高,因此应调整钻井参数,严格控制钻时。

(3)下尾管措施。

①采用扩孔器对膏盐层段进行扩径。

②根据间隔不少于24h井径测井数据,计算出该条件下的地层蠕变速率,从而计算出尾管安全下入时间。若计算出的时间偏小,可考虑提高钻井液密度、降低Cl-含量,扩眼后重测地层蠕变速率,计算尾管安全下入时间,直到能安全下入尾管为止。

③通井前作好一切下尾管准备工作,尽可能缩短下尾管作业时间,保证尾管安全下入。

3 TK1130井实钻情况

TK1130是塔河油田的一口长裸眼穿盐井,盐层厚度136.33m,埋藏深度5128.67~5265m。二开φ339.7mm技套下至3197.79m,穿盐前采用φ311.15mm钻头钻进至盐顶5128.67m,经承压堵漏、盐层钻进、扩眼作业,井深5285m下入φ265.1mm+φ244.5mm复合尾管,后下入φ244.5mm套管回接至井口。

3.1 承压堵漏。目的在于提高盐上裸眼段井壁承压能力,以确保高密度钻井液施工时盐上裸眼段井壁稳定。

(1)盐上裸眼段地层岩性。

(2)承压要求。采用1.67g/cm3的钻井液穿盐时上部裸眼井段稳定,按设计裸眼井壁承压≥1.67+环空压耗+开泵或下放钻具激动压力,盐顶当量密度≥1.73g/cm3。

(3)堵漏浆成分颗粒配比。

①二叠系至双峰灰岩:井浆+3%果壳+4%SQD-98(中粗)+4%SQD-98(细)+ 1%锯末+2%棉子壳+2%云母+4% DF-1+4%CXD-2。

②侏罗系至二叠系底:井浆+4%果壳+4%SQD-98(粗)+4%SQD-98(细)+4%DF-1 +2%棉子壳+4%CXD-2+2%云母。

③套管鞋至侏罗系:井浆+3%果壳+5%SQD-98(细)+5%SQD-98(粗)+2%云母+2%DF-1 +4%CXD-2+2%锯末+1%棉子壳。

(4)工艺技术。

①下入光钻杆,将钻井液密度提至1.50g/cm3。②将堵漏浆替浆到位(保证技套内堵漏浆不少于35m3),起钻至预计堵漏浆顶部,关半封闸板。

③首次承压井口回压值不超过当量密度1.61g/cm3,如提前破裂漏失,则以破裂压力为准静止憋压,根据实际情况间隔30~60min加压一次,保持一定压差,幅度值为0.5~1.0MPa,直至达到预定承压值。

④达到设计承压值后静止憋压8~10h,自然降压至当量密度1.65g/cm3后,采用节流阀每1h放压 0.5~1MPa,直至井口回压为0。

⑤筛除堵漏剂关井承压,检查堵漏效果。盐顶当量密度1.73gcm3的井口回压30min压降不超过0.5MPa,如达不到要求重新承压堵漏。

(5)实钻情况。TK1130井经两次承压堵漏,达到了穿盐要求。盐层作业中分别在5148.99m盐层钻进、5250.19m盐底钻进、5285m盐下泥岩钻进、5283.92m盐下泥岩扩孔时发生不同程度的漏失,均按以上操作堵漏成功。

3.2 盐层钻进

(1)施工方案与措施

①穿盐前钻井液Cl-含量调整在100000~110000mg/l范围内,钻进时控制在140000~160000mg/l,钻井液密度提高到1.62g/cm3。

②钻具结构:φ311.15mmPDC+φ203.2mmDC×89.86 m+φ203.2mm随钻震击器×6.54m+φ203.2mmDC×18.13 m+φ139.7mmDP。

③通过控制扭矩和钻时,达到盐层安全钻进。

(2)实钻情况

盐层钻进曾发生三次膏泥岩或泥岩裂缝性漏失,均及时安全起出盐层井段;起下钻均未出现阻卡现象;采用了PDC钻头穿盐,扭矩较大但机速较快,机速达到4.54m/h。

3.3 盐层扩眼

使用YK311-365液压式PDC扩孔器,对膏盐层及以下井段进行扩眼。扩眼过程中,控制钻压与扭矩,送钻均匀;同时对扭矩变化较大的井段反复扩划直到通畅。

3.4 下尾管作业

TK1130井盐层扩孔测井完毕后,按24h间隔测井数据计算:蠕变速率最大5.37mm/h,井深5152.2m,井径由413.64mm缩至284.84mm;井深5202.6m由377.55mm缩至280.75mm,为最小井径;盐层段平均蠕变速率1.65mm/h。尾管安全下入时间只有18.6h。

4 结语

(1)深部膏盐层在高温高压下呈塑性状态,在上覆地层压力作用下向低压区蠕动。正确认识膏盐层蠕变规律,制定科学的技术措施,可有效解决膏盐层钻井难题。

(2)长裸眼穿盐施工,盐上裸眼层段承压堵漏是关键,目的在于提高盐上裸眼段井壁承压能力。

(3)使用欠饱和盐水钻井液,通过溶蚀作用,减轻盐层段缩径;同时尽可能提高钻井液密度,以抵抗膏盐及软泥岩的塑性蠕动。

(4)通过间隔24h两次测井井径数据计算下尾管安全时间,确定能否进行下尾管作业,因此必须确保电测数据准确无误,同时应根据实钻情况合理分析井下状况,正确处置。

[1]鄢捷年.钻井液工艺学[M].东营:中国石油大学出版社,2013:357-372.

[2]郑述全,胡卫东,欧云东.长裸眼多压力系统卡钻事故处理工艺技术应用[J].钻采工艺,2007.30(5):139-141.

赵树清(1973-),男,高工,副总工程师,1997年毕业于大庆石油学院钻井工程专业,主要从事钻井工艺技术研究与管理工作。

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