中二北注聚后期超长段塞调整技术的应用及效果
2017-03-03马传忠
马传忠
(中国石油化工股份有限公司胜利分公司孤岛采油厂地质所,山东东营 257231)
中二北注聚后期超长段塞调整技术的应用及效果
马传忠
(中国石油化工股份有限公司胜利分公司孤岛采油厂地质所,山东东营 257231)
针对孤岛油田中二北聚合物驱单元超长段塞开发阶段的开发特点,不断深化油藏开发规律认识,创新开发思路,精心培育潜力增长点。通过深化聚驱流向分析,持续注采调整,流场调整、创新实施低效聚驱吞吐引效,中二北超长段塞注入阶段实现长效开发。
中二北;超长段塞;流向调整;长效开发
1 概况
中二北注聚单元位于位于孤岛披覆背斜构造北翼,含油面积5.17km2,地质储量2 431×104t。该单元2005年12月开始注聚,经过持续精细调整,历经七次追加干粉产量仍然保持高位运行,注聚段塞延长到1760PV×ppm。目前注聚、注水并存,窜聚井多,套损井多、井网完善程度变差、单井管线破损频繁,极端矛盾更加突出,注采调整工作难度加大。截至2017年3月,共有注入井53口,受效油井98口,日产液4 886t/d,日产油512t/d,仍处于高位稳产阶段。
2 注采调整的具体做法
为解决日益复杂的状况,应精细油藏研究,深化地质认识,应用储层建筑结构模型、渗透率分布、微构造、油水井间的连通情况,结合注采对应状况、采液强度、累积水油比、地层能量等动态情况确定聚合物流向,绘制了现阶段各小层的聚合物平面流向图。
2.1 完善注采井网,提高聚合物驱替效果
完善的注聚井网是注聚见效的有力保障,注聚以来,不间断的实施井网完善工作。共实施完善井网工作量89井次,提高了两向以上对应率和聚驱控制储量,为注聚开发奠定了坚实的基础。尤其是抓住注聚见效高峰期的有利时机,对剩余油富集区部署更新、侧钻、扶长停或补孔厚油层顶部,提高韵律层的动用程度。同时充分利用下层系事故热采井,及时补孔上返完善聚驱井网。共实施挖潜剩余油39井次,累积增油16.27万t。
注入方面采用“调”、“分”、“治”治理极端水井,提高聚合物驱替效果。“调”是持续注采调配,均衡平面压力场。针对单元动态变化大的区域,持续注采调整保持单元温和注水,注采比控制住0.9左右。“分”是分区治理,优化注入浓度。“治”是治理极端水井,改善注入状况。对单元高油压注不进的水井,通过换管柱、防砂等措施协调注采关系,保障井组注采平衡;对低油压水井,通过调剖改善注入剖面,防止聚合物窜流。2015年以来共对15口水井上调浓度,平均单井浓度上调225mg/L;调剖11井次,平均单井油压上升了1.4MPa;实施注采调配32井次,受效油井86口,有效率78.2%,日增油量69t/d。
2.2 利用流向调整技术,延长油井见效
针对采液强度较大的高见聚井区,在加强水井调配的基础上,降低经治理无效的高见聚井液量,提高其他方向未见效井液量,改变液流方向,培养新的见效井。例如GD2-26-421井组,从静态情况看,该井组有4口油井连通好,GD2-27-422、GD2-25-422、GD2-27-420三口井位于主河道,GD2-25-420位于废弃河道,从渗透率分布来看,GD2-27-422井渗透率最高。切该井累积水油比最高,结合动态看,27-422井2008年3月开始见效,2010年1月含水开始回返,至2011年1月见聚浓度高达1 890mg/L。而该井组中其他油井GD2-25-420、GD2-25-422注聚以来一直未见效。根据以上分析,可以认定该井组中GD2-27-422井为主流向,GD2-25-420、GD2-25-422为非主流向,GD2-27-420因停产造成滞流。
2011年以来,累计实施流向调整126井次,合计日增产能217.5t/d,含水下降了2.9%,增油效果显著。
2.3 低效聚驱转换开发方式,提高储量动用程度
区块北部边缘部分油井由于原油黏度高、注采对应差造成储层动用程度较差,从而影响注聚增油效果。设想使用蒸汽吞吐解堵引效。而根据中二北热采非达西渗流模式图可看出,蒸汽吞吐的加热半径为30~40m,中二北的井距平均在200m以上,因此我们判定吞吐引效对于段塞的形成质量不会产生很大影响。基于以上分析,在聚合物波及程度低、原油黏度高、产液量低、聚驱动用程度差的井层,大胆采用较低注汽量实施蒸汽吞吐引效。第一口实施蒸汽吞吐引效的29-537井,是馆5层上返32-33层的一口井,由于原油粘度高,注采对应差,上返后几个月就因不供液关井。2010年7月对该井实施蒸汽吞吐引效,开井后日油能力由3.7t/d上升到17t/d,累计增油4 124t。在29-537实施蒸汽吞吐前后,注聚井GD2-31-18的阻力系数仍然由0.95提高到1.09,说明段塞质量并没有受到破坏。在此基础迅速进行推广应用,对井区的其他馆5层系上返的8口低产低效井实施热采转周,吞吐前后对比,日油能力由19.4t/d上升到60.9t/d。周期累计增油12 756t。突破了聚驱不能注汽开采的思想禁区,使以往的“禁区”变成了“特区”。
3 效果评价
进入超长段塞注入后,通过流场重置、转换开发方式,该单元见效井98口,未见效井仅有4口,见效率96.08%,截止2017年3月,累计增油141.439×104t,采收率提高8.9%,单井无因次油量1.45,仍处于见效期,保持了单元的长效开发。
[1] 侯健,杜庆军,束青林,等.聚合物驱宏观剩余油受效机制及分布规律[J].石油学报,2001.
A p p l i c a t i o n a n d E f f e c t o f A d j u s t i n g T e c h n i q u e o f S u p e r-l o n g S l u g s i n Mi d-N o r t h
Ma Chuan-zhong
In view of the development characteristics of the development process of the long-slender plug in the North-North polymer fl ooding unit in the Gudao Oilf i eld,deepening the understanding of the reservoir development law,innovating the development ideas and cultivating the potential growth point.Through the deepening of the fl ow to the analysis,continuous injection and adjustment adjustment,f l ow fi eld adjustment,innovation and implementation of ineff i cient polymer drive throughput effect,the two North long slug into the stage to achieve long-term development.
Zhongbei North;long slug;f l ow adjustment;long-term development
TE357
B
1003-6490(2017)08-0050-01
2017-06-05
马传忠(1969—),男,山东东营人,高级工程师,主要从事油藏开发工程研究工作。