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孙村煤矿洗选厂介质回收系统专题探究

2017-01-24高玉辉赵光凯

山东工业技术 2017年1期
关键词:回收率成本控制

高玉辉 赵光凯

摘 要:孙村洗选厂采用重介选煤工艺以来,介耗的高低对洗煤成本控制起到了举足轻重的作用,如何研究控制介耗是当前形势下洗选厂重要课题之一。

关键词:介耗;成本控制;回收率;磁性物;真密度;介质循环量;离心力

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.01.065

1 孙村洗选厂介质回收系统分析

如何降低磁铁矿粉损耗一直是重介质选煤厂生产管理中的难题,介耗控制成为了重介选煤厂的一项重要工作。孙村洗选厂采用重介选煤工艺以来,介耗的高低对洗煤成本控制起到了举足轻重的作用。

目前,无压三产品重介系统吨原煤介耗较先进的指标在1.6kg左右,按年入洗140万吨原煤计算,每降低介耗0.1kg/吨原煤,相当于节约介质140吨,节省材料支出15万余元。因此,介耗的高低对重介洗选厂洗煤整体效益起着重要作用。

2 近几年介耗统计

表1为2013-2016年9月份,洗选厂介耗统计表

通过对比近四年的介耗数据,随着系统、工艺的改造,如新上浅槽排矸系统、洗煤介质回收系统优化、使用优质介质、矿井原煤含矸量的降低等原因,到2016年,介耗可控制在1.61kg/吨原煤,较往年有较大幅度下降。

3 不同厂家介耗

洗选厂2015年-2016年9月份,共使用过四家不同厂家介质,相关数据对比见表2:

通过对比介质粉厂家介质消耗可以看出,①磁性物含量分析:四家介质粉厂磁性物含量均在95%以上,符合国标,且磁性物高的厂家介质消耗量并未降低,经查资料显示,不同品位的Fe3O4 在试验状态下和生产状态下磁性物回收效果差异很大,因此磁性物含量与介耗高低无明显逻辑关系;②-320网目含量分析:四家介质粉厂磁性物含量平均在75-80%,差别不大,未对介耗高低产生明显影响;③真密度分析:真密度为介质在绝对密实的状态下单位体积的实际质量,是Fe3O4品位优先考察的指标,因生产现场达不到此项化验条件,只能通过密度瓶排水体积进行简易测量,误差较大,只具备一定参考性。

通过对比发现,洗选厂自6.10号以后使用唐山中选介质,平均介耗在1.46kg/t,特别是为提高沫煤灰分,将-320网目含量调整到75-77%后,介耗一度降低到1.2 kg/t以下,较以往1.61kg/t的平均介耗下降0.15kg/t,每年可节省材料费支出23万以上,大大有利于系统中其它环节材料费的投入,更好的确保系统良性运转。同时该介质原矿品位稳定,磁性物含量高,稳定了整个洗煤密度控制系统,对洗煤产品质量的合格起到了重要作用。

4 与周边老区洗选厂对比

通过与周边老区选煤厂介耗对比分析,目前与孙村洗选厂相同工艺的只有良庄洗选厂,经询问其介耗达到1.6-1.7千克/吨,基本与孙村煤矿洗选厂介耗持平,结合孙村与良庄煤层(良庄目前为2#、4#、11#)相近,介耗属于正常;其余洗选厂均为选前脱泥有压旋流器,介耗无对比参考价值。

5 影响介耗因素分析

根据近几年洗选厂日常生产状况,影响介质用量及回收率的原因主要有以下几点:

5.1 介质循环量

重介质和煤在旋流器中的停留时间基本相同 ,只不过数秒钟的时间,为保证有效分选所必需的分选密度 ,重介质旋流器的循环介质量相对较大。不同粒度和密度的原煤 ,循环介质量一般在吨原煤 3-5 倍。因此,目前洗选厂所用WTMC1200/850无压三产品重介旋流器标准介质循环量应为Q= 300*4.5=1350m3,而洗选厂目前所用TZJST-300-900合介泵标准流量为1400 m3/h,完全符合三产品旋流器正常介质循环量。

5.2 旋流器离心力对分选密度的影响

原则上 ,重介质的入口压力(现场目前为0.3mpa左右,技术标准为0.20-0.28Mpa)应使旋流器内产生足够的离心力,使密度高于分选密度的重颗粒能进入底流。如增加入口压力将增大旋流器内产生的离心力 ,提高细粒重产物在底流中的回收率 ,但是也增强了悬浮液在旋流器中的浓缩,增大了悬浮液粘度,对悬浮液的稳定性造成不利影响,影响脱介设备的介质回收效率。

5.3 介质粒度、磁性物及水分含量

我国磁铁矿粉国家标准为-0.05mm含量在80%左右(根据原煤煤质要求变化),密度必须在4.5g/cm3以上,磁性物含量要求在95%以上,在洗煤生产过程中,洗选厂对到货介质根据国标进行每批次化验,化验数据达到合格范围,方可验收。近期洗选厂介质化验数据如表4:

由表4数据可以看出,到货介质磁性物含量均在96%以上,达到磁铁矿粉国标(磁性物含量≥95%)要求,真密度大于4.5 g/cm3,均为合格产品,满足洗煤生产需要;水分含量国标为8.0%,介质粉到货后洗选厂进行抽样化验,如水分超标,则进行相应含量的折扣。

6 控制介耗措施

一是把好介质质量关,根据国家标准对每批次介质进行抽样化验,确保合格介质,满足洗煤生产需求;二是根据井下煤质变化选择合适粒度的介质,粘炭多时选择粒度稍粗的(-0.05mm含量在70-75%左右),反之粒度稍细的介质(-0.05mm含量在80%左右),便于洗煤生产操作;三是确保整个介质添加循环系统无“跑”“冒”“滴”“漏”等现象,确保合格的磁性物透筛率和回收率,保证正常分选密度,才能保障正常洗煤生产。

表5为洗选厂主要脱介设备更换检查周期。

生产中,必须严格按照表5中周期对相应设备惊醒更换及检查,确保脱介设备的介质回收效率最大化,将洗煤整体介耗控制在1.6kg/吨原煤以下,在保证精煤灰分的前提下降低洗煤生产成本。

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