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规整填料生产线设备综合效率研究初探

2017-01-10吴肖涌梅应虎

中国设备工程 2016年16期
关键词:合格品填料损失

吴肖涌,梅应虎

(液化空气(杭州)有限公司,浙江 杭州 310015)

规整填料生产线设备综合效率研究初探

吴肖涌,梅应虎

(液化空气(杭州)有限公司,浙江 杭州 310015)

本文介绍了以建立数学模型为基础、计算规整填料生产线设备综合效率的方法;并通过对设备综合效率三要素的分析和车间观察,找出设备生产效率较低的原因,提出改进措施并得到了效果验证。该研究方法可为其它企业提供参考。

规整填料生产线;设备综合效率;OEE三要素;设备6大损失

在现代企业推进TPM和精益生产的过程中,对设备综合效率(OEE)的研究,一直是一项基础且极为重要的工作。这是因为:OEE是设备实际生产能力相对于理论产能的比率,是国际上公认的、能够科学且客观衡量设备生产效率的指标;通过对OEE研究和现场观察,可以找出有多少效率损失发生在哪些环节,以便采取改进措施。

OEE是时间开动率、性能开动率和合格品率三要素的乘积。其中,时间开动率=开动时间÷负荷时间;性能开动率=净开动率×速度开动率=产品理论加工周期×加工数量÷开动时间;合格品率=合格品数量÷加工数量;如果将相乘的三要素展开可得:OEE=产品理论加工周期×合格品数量÷负荷时间。OEE也可以直接表述为“合格品理论加工时间与负荷时间的比值”;性能开动率也可以直接表述为“产品(合格品和不合格品)理论加工时间与开动时间的比值”;合格品率也可以直接表述为“合格品理论加工时间与产品(合格品和不合格品)理论加工时间的比值”。

1 规整填料生产线和车间的基本情况

1.1 生产线的概况

规整填料生产线是空气分离设备制造企业的关键设备;它由松卷机、冲压机、清洗机、剪切机四个单元组成。安装在松卷机上的箔料,以弯曲软带方式进入冲压机内;箔料经冲压成形、被制作成填料带;填料带以弯曲软带方式进入清洗机内;洗净干燥后的填料带经剪切机按照圆的不同弦长自动剪切成填料片;填料带在清洗机内和剪切机上的驱动由剪切机运行机构完成;填料片切断后被操作人员取走、正反叠放并包装成圆盘状的规整填料。

1.2 车间作息时间

上班时间为8:00~16:30;8:00~8:20是早会时间;11:15~11:30是餐前休息时间;11:30~12:15是进餐时间;12:15~12:30是餐后休息时间;16:00~16:15是班后整理时间;16:15~16:30是洗浴时间;班中有4次15分钟的模具润滑、清理与短暂休息时间。

1.3 车间现场观察

(1)剪切机每次剪切时间为0.1分钟,每片剪切损料长度为10mm。(2)操作人员没有完全按照操作规程要求进行冲压机运行速度的设置,如:制作波距为19mm填料片时,操作规程要求设置为320转/分钟,但有的设置为约300转/分钟、有的设置得更低。经询问得知,设置为约300转/分钟的是因为未设置到位;设置得更低的是因为:有2条生产线冲压机被安装在底盘上、底盘接触地面面积大,如果设置为320转/分钟则地面振动会很大(注:2台冲压机安装了底盘,是为了满足远程移动式制造的集约化运输需要)。(3)箔料软带一般一直处于低位,即松卷机展开箔料卷的速度远大于冲压机进给速度(只有当松卷机出现故障时,箔料软带才会被拉直)。(4)填料带软带变化情况很大:或处于低位、或处于高位、或被拉直;当软带处于最低位时,冲压机运行停止;当软带处于最高位时,剪切机运行停止。(5)剪切机运行机构采用伺服系统,其启动和停止能在瞬间完成,运行速度是匀速的;剪切机运行速度是由人机界面设置的。(6)剪切机上有一只能感应到填料片的检测器;如果填料片切断后没有被操作人员及时取走,检测器感应到检测信号,则剪切机运行机构不启动、形成剪切后的短暂停机;观察中我们将这一功能的设计称为“防呆设计”。

2 生产线OEE的初步计算

2.1 合格填料片总长度的计算

用Excel软件编制含有函数计算功能的填料片长度计算表(见表1,每片填料片长度以圆的弦长为数学模型计算),输入“填料直径”和“填料片厚度”,表格会自动生成“整只填料的填料片总片数”和“每片填料片长度”;从剪切机人机界面上读取开始制作和制作结束时的填料片序号,根据填料片序号和表格求和功能,在表格中读出计算周期内合格填料片总长度。

2.2 剪切机运行速度理论值的计算

考虑到填料带成形速度、填料带软带裕量和剪切时间,剪切机运行速度应该设置为略大于或等于填料带成形速度(即冲压机运行速度与填料片波距的乘积);如果设置值小于该值,则填料带成形速度超前于剪切机运行速度,填料带软带经常处于最低位,冲压机也经常处于停止运行状态,影响了设备生产效率的发挥;如果设置值大于该值很多,填料带可能会因为运行速度太快、不能被清洗机完全除尽油脂和干燥,不能达到空气分离设备制造技术标准的要求。

为了方便计算,选取剪切机运行速度理论值=冲压机运行速度×填料片波距=V×λ。

2.3 生产线OEE的初步计算结果

OEE=合格品理论加工时间÷负荷时间;负荷时间=日历工作时间-计划停机时间-设备外部因素停机时间;表2中的1~3三个研究项次给出了OEE的初步计算结果。

3 分析与改进

3.1 差距

从表2中可以看出,研究项次1~3的OEE=40%~64%,处于一个较低的水平;这与OEE=85%的世界级标准存在着很大的差距,需要采取改进措施、提升OEE指标。

3.2 OEE三要素的还原

为了分析OEE低的原因,必须还原OEE三个要素值;还原的目的是为了寻找效率损失发生在哪里。表2备注栏4已计算出了研究项次3的OEE三要素值,从中不难发现:OEE低(等于64%)的主要原因是性能开动率低(等于66.0%)。

3.3 设备六大损失与OEE三要素的关系

根据现代设备管理工程理论,设备损失可概括为6个部分(常被称作“设备6大损失”),它们是:①故障停机损失;②设置、调整和初始化损失;③速度降低损失;④空运转与短暂停机损失;⑤返修与废品损失;⑥初期不良损失。

设备6大损失恰是OEE三要素的研究对象:时间开动率研究的是时间损失(时间损失包括6大损失中的①与②),性能开动率研究的是速度损失(速度损失包括6大损失中的③与④);合格品率研究的是质量损失(质量损失包括6大损失中的⑤与⑥)。

3.4 分析与改进措施

性能开动率低,这与“速度降低损失”和“空运转与短暂停机损失”有直接关联。这一分析结果,与我们车间现场观察情况是极其相符的。由此,我们提出以下改进措施:(1)提高冲压机运行速度:其速度应按照操作规程的要求设置到位;对于有底盘的、振动很大的2台冲压机,应在其底盘与地面之间增加减振效果良好的隔振垫,确保冲压机能够在操作规程规定的运行速度下安全可靠运行。(2)提高剪切机运行速度:其速度应设置为约大于或等于填料带成形速度,即冲压机运行速度×填料带波距(笔者注:在此运行速度下制作的规整填料,经测试满足技术标准关于清洁度的要求)。(3)为消除填料片剪切后的短暂停机时间,建议履行设备变更程序,取消剪切机上的、人性化而非安全保障的“防呆设计”功能;同时为避免因取消“防呆设计”功能后操作人员劳动强度的过多增加,建议改变车间作息时间:将原先餐前、餐后各15分钟的休息时间,调整为上午中途和下午中途各15分钟的休息时间。

表1 填料片长度计算表

表2 OEE的计算

3.5 改进试验后的OEE计算

改进后的OEE计算,见表2中研究项次4给出的计算结果:OEE上升为76%;表2备注栏5也表明,此时的性能开动率上升为78.3%。

4 结语

通过对规整填料生产线OEE的初步研究,我们采取了有针对性的改进措施,较满意地达到了我们的提升初衷:OEE由原先的40%~64%提升到76%(当然还存在着有待于今后进一步提升的空间)。在推进TPM和精益生产的实践中,我们真切感受到:OEE既是衡量设备生产效率的科学指标,又是帮助寻找生产效率提升手段的有效工具;在运用OEE工具的时候,我们还必须进行切合实际的分析与判断,找出关键途径和改进措施,不能陷入那些“刻意追求面广的OEE、形式化的OEE和不切实际的OEE”的认识误区,这些认识误区只会带来误解和事倍功半的结果,影响OEE工具的作用发挥。

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1671-0711(2016)11(下)-0038-03

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