110kV变电站35kV母线失压分析
2016-12-27李晓娜
李晓娜
摘 要:该文首先介绍了110 kV某变电站35 kV母线失压故障的整个处理过程,包括故障前运行方式、值班调控员、变电运维人员、检修人员的处理过程,然后对故障处理存在问题进行分析,最后提出防范措施,防止类似事件的再次发生。
关键词:110 kV变电站 35 kV母线失压 故障分析
中图分类号:TM773 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2016)09(a)-0036-02
1 故障前改变电站的运行方式
某供电公司110 kV变电站:110 kV东、西母线并列运行;2#主变运行带35 kV东、西母线和10 kV东、西母线并列运行;1#主变空载运行;35 kV四回出线分别带3座公用变电站、1客户变电站,两出线间隔停运解备。
该变电站主变中、低压侧开关及以上设备由地调调度;35 kV、10 kV母线及其出线由县调调度。由地调监控班负责监控。该站为无人值守变电站,由县公司变电运维操作班负责日常运行维护;缺陷处理由市公司检修专业负责。
2 故障发生及处理情况
2016年2月某日,03:43地调监控员通知县调值班员:110 kV某变电站35 kV母线东母电压Ua=0.92 kV、Ub=35.79 kV、Uc= 36.38 kV,西母电压Ua=0.77 kV、Ub=36.15 kV、Uc=35.80 kV。县调令其断开出线1(03:51断开),接地现象不消失,03:57在合上出线1开关时,监控员:出线1开关控制回路断线,出线1开关拒合。04:06县调令监控员断开出线2开关,04:10监控员:出线2开关控制回路断线,出线2开关拒分。
04:29,地调监控员通知:352开关、350开关分。04:30县调通知变电运维人员110 kV变电站35 kV东西母线失压,到现场检查保护信号、跳闸开关及母线所属设备。04:41,5:01,县调分别将两座公用变倒备用电源带。04:47县调通知线路运维人员对四回35 kV出线进行事故巡线。
05:23,变电运维人员汇报:现场检查2#主变、35 kV东西母线及所属设备无异常,352开关在分闸位置、350开关在合闸位置。县调令其依次断开硖350、其余出线开关。
06:05,地调将352开关加入运行恢复35 kV西母供电。
06:41,变电人员汇报35 kV东PT A、B相一次保险熔断、套管炸裂,县调令其将东PT停运解备,06:53操作结束。06:54,县调令变电350开关加入运行。7:14,变电人员汇报350开关机构卡死开关拒合、351雷A相避雷器引线断线,县调立即通知市公司检修专业到现场处理。
7:17,地调令硖1#主变停运。线路运维9:54、10:05、11:19、13:53分别汇报:巡视四回35 kV出线未发现异常,人员已撤离,线路具备送电条件。12:08变电运维汇报:收到处理出线1开关控制回路断线工作票一份,县调令:35 kV出线1开关解除备用(12:20汇报操作完毕)。12:43变电运维汇报:35 kV出线1开关合闸回路辅助接点经调整后,控合成功,具备送电条件。12:45县调通知监控:出线1开关缺陷处理完毕,进行遥控试验。12:53地调监控:出线1开关遥控试验成功。13:05县调令35kV出线1开关恢复备用加入运行,14:11操作完毕。
14:12变电运维汇报:收到处理35 kV出线2开关控制回路断线工作票一份,县调令:35 kV出线2开关停止运行解除备用。18:12变电运维汇报:35 kV出线2开关分闸线圈烧坏,已更换。18:16县调汇报地调监控进行遥控试验。18:44地调监控:出线2开关遥控试验成功。18:45县调令:35 kV出线2恢复备用加入运行,18:53操作完毕。
14:31变电运维汇报:收到处理350开关拒分工作票一份,需县调令:350开关解除备用。15:55变电运维汇报350开关分闸线圈烧,已更换,具备送电条件。
14:53变电运维汇报:收到35 kV东PT故障处理工作票一份。县调令:35 kV东PT做安全措施(15:18操作完毕)。
15:10变电人员汇报硖351雷A相引流线断线缺陷已处理。
16:27,变电人员汇报35 kV东PT A、B相一次保险及套管更换完毕,验收合格,具备送电条件。县调令:35 kV东PT拆除安全措施恢复备用加入运行。(16:53操作完毕)县调令:投入350开关充电保护,350开关加入运行对35 kV东母及PT充电。17:05变电人员汇报350开关过流I段保护动作、350开关分闸、35 kV东PTA、B相本体爆裂。县调令:35 kV东PT停止运行解除备用做安全措施(17:18操作完毕)。令变电人员检查35 kV东母除PT外其他设备,17:36变电人员汇报:东母除PT外其他设备无异常。令:350开关加入运行对东母充电(17:42操作完毕)。令:将35 kV东PT二次负荷转西PT带(17:47操作完毕)。令变电人员:退出350开关充电保护。17:48令:35 kV出线3开关加入运行。(17:51操作完毕)。令:35 kV出线4开关加入运行(17:53操作完毕)。18:08通知变电:出线3、出线4线路已带电,验明线路侧三相电压是否正常(18:20验电正常)。
次日08:52变电汇报:收到工作票一份:35 kV东PT A、B、C三相PT更换,高压试验,二次配线。12:15:变电人员汇报工作结束,具备送电条件。收到第二种票一份:35 kV东、西PT电压并列装置二次核相。许可:35 kV东、西PT二次分列运行(12:29),令:35 kV东PT拆除安全措施恢复备用加入运行。13:39,35 kV东、西PT二次并列装置核对相序、相位正确。
3 故障分析及存在问题
3.1 故障分析
因110 kV变电站35 kV系统A相间歇性接地,使B、C相对地电压升高至线电压,造成35 kV东PT故障,引起2#主变中后备保护复流Ⅰ段Ⅰ时限保护动作跳350,由于350开关拒跳,复流Ⅰ段Ⅱ时限动作跳开352开关,造成35 kV东西母线失压。
变电人员在35 kV东PTA、B相一次保险及套管更换完毕后,未对PT详细检查,即报验收合格,具备送电条件。致使用350开关对故障PT送电,350开关充电保护动作跳闸,切除故障。
3.2 存在问题
(1)350开关未进行遥控试验,系统接地时不能有效将母线分段。
(2)35 kV断路器定期维护、检修质量不高:出线1、出线2遥控操作均出现拒分、合现象;保护动作跳350时该开关拒跳。
(3)检修人员在35 kV东PT A、B相一次保险及套管更换完毕后,未对PT详细检查,排除故障可能。
(4)县调值班员在不清楚现场保护动作情况时,就盲目下令试送350开关。
(5)变电运维人员现场检查设备不仔细,第一次检查未发现故障设备。
4 防范措施
(1)实行无人值班的变电站,所有断路器要进行遥控试验,确保遥控操作正确。
(2)运维检修部门应根据35 kV六氟化硫断路器检修试验规程中规定的检修类别、检修间隔、检修项目、操作实验及预防性试验项目、联动试验要求等,遵循“应修必修、修必修好”的原则,加强35 kV断路器的检修、保养,确保断路器健康运行。
(3)检修人员应分析电压互感器一次保险熔断和套管炸裂的原因,必要时进行相关试验,避免送电到故障设备。
(4)县调调控员作为电网运行与故障处理的指挥者,对规程中母线失压处理规定和主变后备保护理解不透彻。应加强调控员业务培训:做好调度规程和事故处理预案的培训,使调控员知其理、通其源;做实事故预想,使每名调控员真正认识到事故预想的重要性,并且根据系统设备运行情况、电网负荷情况、气候变化等做好各种可能情况下的事故预想,从而提高调控员的事故处理应变能力。
(5)变电运维人员作为变电现场巡视检查人员,没能尽快检查出故障设备。应加强其业务技能培训,增强责任意识,尤其是应将变电站现场运行规程中的各项条款认真落实到实际工作中,为变电设备安全运行奠定基础。
参考文献
[1] 国家电力调度控制中心.电网调控运行人员实用手册[Z].
[2] 国网河南省电力公司.110千伏变电站现场运行通用规程[Z].