650 MW汽轮机轴承温度偏高原因分析与管理
2016-12-20吴洪枝赵龙张亚楠徐旸
吴洪枝,赵龙,张亚楠,徐旸
(海南核电有限公司,海南昌江572733)
650 MW汽轮机轴承温度偏高原因分析与管理
吴洪枝,赵龙,张亚楠,徐旸
(海南核电有限公司,海南昌江572733)
结合某核电厂650 MW汽轮机可倾瓦轴承温度偏高故障,介绍可倾瓦工作原理,分析温度偏高的原因,并给出相应的解决方案。
汽轮机;可倾瓦;润滑油;解决方案
某核电站汽轮机为哈尔滨某汽轮机厂设计制造的HN-650型汽轮机,是一台单轴、四缸六排汽、带中间汽水分离再热器的反动凝汽式汽轮机,具有效率高、功率大、自动化水平高等优点。见图1。
图1 机组轴系示意图
1#机组正式投产前出现了2瓦轴承金属温度偏高的情况,导致机组停机转入紧急处理。
1 可倾瓦轴承工作原理
汽轮机设有一个推力轴承和8个支承轴承。“LEG”推力轴承位于1#低压缸调端的轴承箱内,为单独的滑动式自位推力轴承。在推力盘两侧的支承环内各安装8块可滑动的推力瓦块,能使所有瓦块承载均匀,而不受推力盘与轴承偏心和巴氏合金厚度不均的影响。采用“LEG”轴承,较大的减少推力轴承的耗功,提高了机组出力。高压转子和低压转子的支持轴承均采用四瓦块可倾瓦轴承,在温度变化时可保持对中,并且可倾瓦块外用球面调整销支承在轴承套内,自位性能好。
2 轴承温度偏高原因
2.1 温度信号误报警
由于电厂运行环境复杂,DCS系统中显示的温度信号不一定能完全反应实际的温度值,需保证温度测量准确才能进一步分析问题发生的原因。
DCS与温度测量装置之间距离较长,如电缆屏蔽失效易发生信号干扰,导致温度测量错误,温度测量装置损坏也会使DCS收到错误的温度信号。为使错误概率减少至最小,一般在同一测点处布置AB两路温度测量装置(一般为热电偶),如果轴承温度发生变化,则DCS收到的两列温度信号数值应该同向变化,且数值相差较小。故可通过比对两个温度信号值才能初步判定是否出现温度信号错误。通过对拆除轴承进行烘烤加温现场测温同时比对DCS侧温度示数,可以最终判定温度信号的正确性。
2.2 润滑油温过高
轴承与轴之间通过润滑油形成一定厚度的油楔,减少轴承摩擦并通过润滑油的不断循环带走摩擦产生的热量,使轴承温度保持在一个较为稳定的范围内。若润滑油循环系统散热不良,使润滑油温度过高,则将使润滑油的冷却作用降低,使轴承温度升高。同时润滑油温度过高会导致润滑油黏稠度降低,使轴承中的润滑油油楔的刚性和厚度降低,使油膜承载力减小,最终可能使油楔破裂。当油楔破裂则会导致轴承摩擦瞬间增大,使轴承温度直线上升,甚至可能发生轴承咬合的现象。通过润滑油系统各部位油温数据变化趋势可以确定油温过高原因。
2.3 润滑油质较差
润滑油应为纯度较高的油脂,保持一定的流动性和油膜的正确形成。若油质较差,则可能使油膜无法保持完整,较大的杂质颗粒极易划伤轴承金属表面,导致磨粒磨损的发生。线状划伤极易引起润滑油泄漏、油膜失效并降低动压轴承的承载力。通过对润滑油的油质进行分析,并比对划伤外观可以确定油质情况。
2.4 球面销及垫片卡涩
轴瓦背面装配有球面销和垫片,在轴承运行状态变化时使油楔保留一定的调整空间,使轴承具有自位性能,加强轴承的稳定性。当球面销及垫片出现故障时,可能导致轴瓦卡涩,使轴承下边部分轴瓦载荷分部不均匀,使局部载荷升高、油楔厚度降低,导致轴承摩擦,使轴承温度上升。通过检查球面销及垫片状态可以确定球面销及垫片的故障。
3 事故分析
2015年12月某核电站1#汽轮机组进行168前试运冲转,挂闸后,机组转速开始升高,过程中随转速升高,各轴瓦温度缓慢爬升,至1100 r/min短暂稳定时,1#轴瓦温度约52℃,2#轴瓦温度约81℃,随后继续提高汽轮机转速,通过1190 r/min时刻,2#、3#轴瓦振动值出现明显峰值,其中3#轴瓦振动峰值达约170 μm,2#瓦温达约105℃,继续升速中,2块瓦温度最高达约123℃,至2850 r/min时,2#,3#轴瓦振动值在80 μm以下,而2#轴瓦温度约95℃,由于2#瓦温度表现异常,主控进行打闸。打闸后,在汽机转速下降过程中2#瓦温度峰值达到约140℃,并有反复上下波动的情况。在汽机惰转时,2块瓦温度缓慢下降至约60℃,机组转入紧急处理中。
3.1 原因分析
停机检查后发现:下部的2块瓦块已经磨损,因此可以认定2#瓦温偏高的主要原因有3点。
(1)轴瓦局部发生磨损情况后,轴瓦间隙中存油量不足,油膜建立不良,导致瞬间润滑油的冷却和润滑效果变差。
(2)轴瓦磨损后产生的乌金碎片阻碍润滑油流动,导致冷却效果恶化。
(3)升速至2850 r/min过程中,2块瓦之间的研磨引起了3#轴瓦的较高振动,进一步促进了2#轴瓦温度升高。
3.2 处理方案
(1)组织现场人员检查轴瓦乌金,对损伤的轴瓦进行修刮,使用芯轴检查轴瓦曲率等相关参数,复核轴瓦和转子接触状况。
(2)组织厂家人员使用砂纸、润滑油对轴颈进行研磨。
(3)检查轴瓦顶隙及瓦口间隙、轴系中心,并调整至合格水平。
(4)启动润滑油净化系统进行润滑油循环、净化。机组启动后,各项指标优良。
4 结语
在对2#轴瓦修刮并调整轴系中心后重新启动汽轮机进行带核蒸汽冲转,2#轴承温度、润滑油温度和轴承振动值均正常。故轴承润滑油润滑效果差导致了一系列润滑恶化,如导致了2#轴瓦温度持续升高,致使发生烧瓦的现象。汽轮机的轴承运行参数直接反应汽轮机的运行状态,在运行过程中需高度重视轴承的状态,保证机组的安全运行;在维修过程中需注意轴承的检测和维护,避免杂质和润滑不畅导致的润滑持续恶化。
[1]李灿志.1000MW汽轮机低压缸轴瓦温度高原因分析及处理[J].科技展望,2015,(19).
[2]阮圣奇,胡中强,刘庆刚,张辉.汽轮机轴承金属温度偏高原因分析[J].发电设备,2013,(1).
〔编辑 王永洲〕
TM623
B 0前言
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2016.11.10