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凝结水弯头穿孔原因及对策

2016-12-12

石油化工腐蚀与防护 2016年2期
关键词:管程冲蚀凝结水

陈 相

(中国石化销售有限公司华中分公司,湖北 武汉 430014)



凝结水弯头穿孔原因及对策

陈 相

(中国石化销售有限公司华中分公司,湖北 武汉 430014)

凝结水 冲蚀 汽水共存 加工硬化

1 穿孔情况

某装置有三条凝结水管线,一条主凝结水线,公称通径DN150,汇集溶剂油系统、常压、精制、分馏稳定岗位重沸器凝结水和各伴热线凝结水,另外两条分别从气分E4002和稳定V1305单独引出,公称通径DN100和DN50,分别接入锅炉凝结水罐V1510。管线复杂,弯头众多,尤其是主凝结水线(见图1)。从2005年6月起,弯头多次穿孔,尤其是图1中所示A和B两个区域,图1中所标弯头先后都发生穿孔。一旦穿孔,由于不能进行工艺切出检修,只好进行带压堵漏处理,给装置日常维护增加了许多费用。

图1 凝结水流程

2 原因分析

将发生的穿孔弯头(公称通径DN100)气割下来(如图2所示),可以看出,穿孔发生在弯头背部约45°的部位,呈椭圆形,长轴平行于弯头轴线,穿孔方向由里至外,弯头内壁光滑,尤其是穿孔四周,减薄较多。弯头肘部内壁平行于轴线方向,有许多肉眼可见的深约0.5 mm的延弯头轴线方向的划痕。按弯头测厚分布点(见图3)用UTM-101H测厚仪进行测厚,结果见表1。

表1 弯头测厚参数

图2 弯头穿孔尺寸

图3 弯头测厚分布点

根据以上情况,凝结水弯头穿孔是一个渐进的过程,弯头穿孔周围呈槽、沟、波纹和山谷形,还显示有方向性[1],同时弯头是管件中的重要组成部分,由于其结构的特殊性,相对于其他部位,更容易遭受流体介质的冲刷腐蚀,弯头的冲蚀磨损比直管部分的磨损大约严重50倍[2]。因此确定弯头穿孔是由介质冲蚀所致,冲蚀又被称为磨蚀,是由于流体和金属表面间的相对运动引起的金属加速破坏,它与介质、流速、金属或合金的性质等因素有关。

2.1 蒸汽进入凝结水系统

(1)重沸器处不能充分换热,致使凝结水中夹带蒸汽,汽水共存,冲刷弯头。

图1A区典型的属于此种情况,该段管线凝结水主要来自E1315,该换热器为浮头式换热器,型号为TBJS900-2.5-210-6/25-4,主要为汽油分割塔T1305提供热源,换热面积210 m3,2003年5月投用。管程介质为蒸汽,入口平均温度285 ℃,检修前出口温度平均185 ℃,2006年5月装置大修,发现由于制造缺陷,管箱隔板没有完全压入隔板槽中, E1315管板隔板槽边缘冲蚀出一条约4×45°坡口,致使管程蒸汽部分短路,靠近隔板槽一排换热管焊缝冲蚀,管头穿孔,换热器内漏。管程短路使汽油分割塔底热源不够,蒸汽使用量增大,同时换热器长时间使用后,管束结垢,换热效果变差。部分蒸汽没有冷凝,直接进入凝结水系统。当蒸汽与比蒸汽温度低的凝结水相遇时, 会产生热冲击。蒸汽所占的体积比凝结水要大得多,当蒸汽体积突然减小时,会向整个系统放出冲击波。同时,凝结水中夹带蒸汽,汽水共存,产生大量的气泡,随着气泡的聚集和破裂,在以40 m/s 的速度在管道中传输的蒸汽推动下,破坏任何改变汽流方向的管件,高速流动的凝结水冲凿金属表面,对管件,尤其是90°弯头,造成破坏性的冲蚀。

(2)众多伴热线疏水阀失效或被短接,伴热蒸汽直接进入凝结水系统。

疏水阀的作用是自动排放蒸汽管道和设备中的冷凝水,同时有效地阻止蒸汽排放。装置中伴热线错综复杂,根据伴热要求,管线上选用的大部分是圆盘式疏水阀,圆盘式疏水阀由于其本身结构特点,使用寿命比较短,失效后蒸汽泄漏严重。同时由于疏水阀和管线都是采用活套螺纹联接,使用时间较长,螺纹腐蚀损坏,密封失效后,在进行检修时,由于管线腐蚀减薄,焊接难度大,大多数情况下是将活接部分的疏水阀取消,用稍大一规格的无缝钢管直接连接,致使伴热系统的蒸汽直接进入凝结水系统中。

2.2 凝结水pH值过高

为除去锅炉水中残存的易结垢的金属离子,通常在炉水中加一定量的磷酸三钠,使其与钙、镁离子反应,达到除垢的目的,但当加药不当或加药过多时,虽然钙、镁离子能被除去,但大量的钠离子溶于水中,导致了锅炉的pH值上升,当pH值超过12,总碱质量浓度不小于14 mg/L时,蒸汽品质变差,进而造成凝结水管道的碱性腐蚀。这种腐蚀虽然不是弯头穿孔的主要原因,但它广泛地存在于蒸汽系统中,加速了弯头冲蚀穿孔的形成。

3 改进措施及对策

3.1 减少汽水共存现象

大修中对换热器E1315管束进行了高压清洗,对隔板槽进行补焊,对管箱隔板进行了堆焊打磨修复,使隔板与隔板槽通过管箱垫片,良好密封,消除了管程短路现象。在油性变化不大,加工量增大的情况下,日平均蒸汽消耗量明显下降,同时管程出口温度平均降为170 ℃左右(见图4)。从长远利益考虑,可以对换热器取热量进行衡算,选用合适的疏水阀装在管程出口,即可以减少直接进入凝结水系统蒸汽量,又可以大幅降低蒸汽消耗量,节约了能源。

3.2 对凝结水线易穿孔弯头进行材质升级

影响弯头磨损的因素有介质速度、介质性质、冲刷角度、弯头材料和几何尺寸,弯头抵抗冲蚀的能力和自身材料性能有着密切的关系。一般来说,原来耐蚀性能较好的材料将会显示出较好的耐冲蚀性能,韧性材料的冲蚀磨损主要是由于介质冲刷作用下的表面塑性变形、疲劳和介质的不断切割。对易穿孔的碳钢弯头(20号钢),材质更换为耐蚀性较好的304,20号钢和304,机械性能对比见表2[3]。

图4 换热器蒸汽量消耗对比

力学性能σb/(N·mm-2)σs(σ0.2)/(N·mm-2)δ5,%ψ,%硬度(HB)20号钢41024525551563045202054060≤187

由表2可见,304的韧性和抗拉强度优于20号钢,更为重要的是304属于奥氏体不锈钢,具有很强的材料加工硬化的特征,凝结水对弯头肘部内壁的冲刷,基本是一个物理的过程,在冲刷的过程中,弯头内壁表面塑性有所下降,强度有所提高,在冲刷集中部位,形成一层光滑而致密的耐磨层,有效提高了弯头的耐冲蚀性能。在日常维修可更换的穿孔弯头部位,尝试使用304弯头,使用一年时间,经测厚,冲蚀量小于1 mm,取得了不错的效果。

3.3 对伴热线进行改造

由于装置地处南方,气温低于0 ℃的时间比较少,对不需要的伴热线进行关停。集中对常用的伴热线进行改造,建立了疏水阀台帐,采用使用寿命较长、性能更好的自由浮球式疏水阀,定期进行测温检查,及时更换失效的疏水阀,根据实际使用情况选用合适的疏水阀,既节约了蒸汽消耗量,又减少汽水混合物对凝结水系统的冲蚀。

3.4 事先预防

在日常设备维护工作中,对容易穿孔部位的弯头加强监控,定期进行一次测厚,估算出冲蚀减薄率,在减薄到一定程度后,事先在冲蚀部位进行焊补,待管线能进行工艺切出时再更换弯头,减少了带压堵漏的发生。

3.5 强化管理

4 结 语

在不便于改变管线工艺结构的情况下,通过减少凝结水系统中汽水共存现象,提高易穿孔弯头材质等级,适当增加弯头壁厚,提高蒸汽品质,可以有效延长凝结水弯头使用寿命,减少弯头穿孔现象的发生。

[1] 周本省.工业水处理技术(第2版)[M].北京:化学工业出版社,2005:81.

[2] 李诗卓,董祥林.材料的冲蚀磨损与微动磨损[M].北京:机械工业出版社,1987:1-10.

[3] 徐灏.机械设计手册(第1卷)[M].北京:机械工业出版社,1991:3,27-40.

(编辑 张向阳)

Causes of Fracture of Condensate Water Elbow and Countermeasures

ChenXiang

(ChanglingStationofHuazhongBranchofSINOPECSalesCompany,Wuhan430014,China)

condensate water,impingement erosion,co-existence of water and steam,hardening

2015-09-18;修改稿收到日期:2016-01-05。

陈相,工程师,大学本科学历,1992年毕业于湖南省机械工业学校机械制造专业。现今在该公司长岭库站主要从事输油设备管理工作。E-mail:13975009200@163.com

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