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变换系统第2水加热器除盐水至锅炉上水综合改造

2016-12-10赵志坚韩天芳范素丽

氮肥与合成气 2016年10期
关键词:加热器盐水热水

赵志坚 韩天芳 范素丽

(河北诺达化工科技有限公司河北石家庄050000)



变换系统第2水加热器除盐水至锅炉上水综合改造

赵志坚 韩天芳 范素丽

(河北诺达化工科技有限公司河北石家庄050000)

近几年,河北诺达化工科技有限公司(以下简称诺达化工公司)生产规模得到迅速发展,随着生产能力的不断扩大,变换系统高能耗的问题表现得越来越明显。截止至目前,诺达化工公司需要2套变换系统加量各开10.5机总气量(1机气量为2 160 m3/min)的情况下,整个变换系统吨氨蒸汽消耗高达1 000 kg左右,生产不稳定。因此,变换系统的技改成为诺达化工公司节能降耗、降低成本的当务之急。

1 变换系统存在问题

正元灵寿化肥厂工艺流程与诺达化工公司基本一样,其现在开16机量生产,只是在变换系统热水塔后比诺达化工公司增加了1台第2水加热器。正元灵寿化肥厂变换系统运行情况:变换气经第2水加热器换热后除盐水温度由35 ℃左右提高到65 ℃左右,饱和塔热水经第2水加热器换热后热水温度由84 ℃降至55~60 ℃。热水进热水塔内与变换气换热,热水塔出口热水温度为119 ℃左右,热水塔出口变换气温度约为65 ℃,然后进变换系统出口冷却器。热水循环量为73.4 m3/h,热水循环量小,饱和温度在146 ℃左右,系统蒸汽添加量在3.5 t/h左右。

诺达化工公司变换系统存在问题:25~30 ℃除盐水经2套变换系统副线直接去锅炉上水,锅炉自耗蒸汽(除氧器)明显提高,而2套变换系统的变换气经热水塔后温度由125 ℃左右降至 100 ℃ 左右进入变换系统出口冷却器,换系统的出口冷却器负荷加大,增加了变换系统的热量损失。2套变换系统配套热水泵打液量为190.8 m3/h,正常生产时热水循环量约为120 m3/h,热水循环量大。2#变换系统在开10机气量生产下,饱和温度为125 ℃左右,蒸汽添加量约为4.5 t/h;1#变换系统在开7机气量生产下,饱和温度为100 ℃左右,蒸汽添加量为5.5 t/h。

2 改造后方案及工艺流程

本次改造立足现有装置,只针对制约生产的瓶颈环节进行改造,尽量减少投资和工作量,减少影响生产的时间,最大限度地挖掘现有装置的潜力。

对现有工艺路线进行改造,在2套变换系统各新增1台Φ800 mm第2水加热器。2套变换系统第2水加热器出口除盐水至锅炉上水换热流程为:热水塔出口99 ℃左右的变换气进入第2水加热器管内,与第2水加热器管间除盐水进行逆流换热,除盐水由25~30 ℃左右被加热至55~65 ℃左右送锅炉上水;饱和塔出口热水温度为80 ℃,经第2水加热器降温至65~70 ℃左右后进入热水塔内,热水塔内热水与变换气逆流接触,吸收变换气中的余热,热水塔内65~70 ℃的热水被125 ℃左右的变换气加热到110 ℃左右进热水泵,变换气降温至70 ℃左右进变换系统出口冷凝器,进一步冷却至40 ℃左右送后工段。

改造部分工艺流程见图1。

图1 改造部分工艺流程

3 运行效果

(1) 锅炉上水温度由原来的35 ℃左右提高至60 ℃左右。按锅炉需除盐水量60 m3/h、温差20 ℃计,锅炉减少自耗蒸汽约2.18 t/h,年节约资金约122万元。

(2) 回收变换气热量,热水塔变换气出口温度由95 ℃左右降至70 ℃左右,减轻了变换系统出口冷凝器负荷,减少了冷凝器循环水用量,降低了凉水塔的负荷,保证了夏季稳定生产。

(3) 2套变换系统饱和温度均提高了10 ℃左右,1#变换系统饱和温度由110 ℃升至120 ℃左右;2#变换系统饱和温度由125 ℃左右提高至135 ℃ 左右,降低了变换系统的外加蒸汽量。按饱和温度由110 ℃提高至130℃左右计,热水塔出口变换气温度在70 ℃左右(技改前热水塔变换气出口温度在100 ℃左右),现系统蒸汽添加量在2.5~3.0 t/h,比原来节约了3.0~3.5 t/h,年节约蒸汽24 kt。按蒸汽价格70元/t计,则年节约168万元,大幅降低了蒸汽消耗,提高了生产能力。改造后,2套变换系统都能加量到10机气量以上,达到了改造预期目的。

2016- 02- 25)

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