公厂磁铁矿选矿工艺流程研究
2016-12-09李昌存
李昌存,代 浩
(1.华北理工大学矿业工程学院,河北唐山063009;2.河北省矿业开发与安全技术实验室,河北唐山063009;3.河北省地矿局第五地质大队,河北唐山063000)
公厂磁铁矿选矿工艺流程研究
李昌存*1,2,代浩1,3
(1.华北理工大学矿业工程学院,河北唐山063009;2.河北省矿业开发与安全技术实验室,河北唐山063009;3.河北省地矿局第五地质大队,河北唐山063000)
从光谱分析、多元素分析、铁物相分析几方面对公厂铁矿矿石性质进行了研究。得出,除铁元素外,尚无其它已达到工业品位的可利用元素,原矿中硫、磷含量不超标;矿石中主要含铁矿物以磁铁矿为主,弱磁性及非磁性铁矿物含量很少。对公厂铁矿矿石先后进行了原矿干选试验、干选精矿不同磨矿细度条件下的磁选管试验、不同磁场强度试验、阶段磨矿磁选试验以及流程试验。试验结果表明:原矿破碎至-15mm后经过干选,经第一段磨矿后,干选精矿中细度为-200目占35%;经一次磁选后,精矿再经第二段磨矿,磨矿细度为-200目占到85%,再经2次磁选后可获得产率为37.29%、品位为60.54%、回收率为83.62%的铁精矿。当磨矿细度达-200目超过95%时,可获得品位在62%以上的铁精矿。对最终的精矿进行检测,酸碱度测定表明精矿为酸性,多元素分析显示S、P含量未超标。
矿石性质;磁铁矿;磁选
全球铁矿石总量超过8000×108t,铁含量在2300× 108t以上[1]。在现今工业社会中,铁在所有用于工业生产的金属中占95%左右的比例[2]。各国铁矿石品位差异较大,澳大利亚、南非、加拿大等国家的铁矿石品位达60%,而我国铁矿石品位平均为30%左右[3-4]。目前国内铁矿石远远不能满足我国钢铁工业发展的需要,致使我国对进口铁矿石的依存度不断加大[5]。所以优化选矿工艺流程,提高选矿效率对我国矿业发展有非常重要的意义。姚志明对广西某超贫磁铁矿进行了流程优化,采用预先湿式粗粒抛尾,使铁精矿品位提高了1.02%[6]。张永坤通过对司家营矿区磁铁矿矿石性质的分析,结合选矿试验提出适合司家营矿区磁铁矿选矿的磁重联选流程,该流程可以实现“早抛早收”的目的[7]。
1 矿石性质分析
本次试验矿样共约250kg,大部分粒度小于150mm,少量矿块粒度达200mm。先从矿样中随机选取十几块矿样,作为岩矿鉴定用矿样,然后进行了干选试验及化验样、试验样的制备及加工,其中干选尾矿取化验样后废弃。
1.1矿石多元素分析
对矿石进行了多元素分析,结果见表1。
表1 矿石多元素分析结果
矿石多元素分析结果表明:
(1)该矿石中铁矿物以磁铁矿为主;
(2)原矿中硫、磷含量不不超标。
1.2矿石铁物相分析
对矿石进行了铁物相分析,结果见表2。
由分析结果可以看出,该矿石中铁矿物以磁铁矿为主;弱磁性及非磁性铁矿物含量较少。系统研究了公厂铁矿矿石的性质,磁铁矿的嵌布特征是从理论上对选矿较为有利的粒间接触嵌布特征。但是磁铁矿呈碎裂结构,小于0.01mm的可达35%,有的磁铁矿颗粒只有几微米左右,磨矿很难达到该粒级,这些微细粒磁铁矿磨矿后将永远呈连生体存在,因此碎裂结构是精矿品位不能达标的主要因素。
表2 矿石铁物相分析结果
2 干选试验
考虑到在矿石开采中难免混入一定量的围岩及废石,为此,进行了入磨前的干选试验,目的是在入磨前抛掉混入的围岩及废石。将原矿破碎至-15mm后进行干式磁选(干选)试验,干选试验采用磁滑轮,磁场强度为3500奥斯特。试验结果见表3。
表3 原矿干选试验结果
从试验结果可知,干选尾矿磁性铁含量只有0.2%,磁性铁损失率只有0.04%,干选效果非常理想。尽管干选尾矿抛掉的围岩及废石产率较低,只有5%左右,但在实际生产的采矿过程中难免混入一定量的围岩及废石。因此建议选矿流程中应设置干选作业。
2.1干选精矿不同磨矿细度磁选试验
取干选精矿样6份,每份1kg,用XMB-68型240× 300湿式棒磨机分别磨至不同的细度。磨矿时间成等差数列,分别为1分、2分、3分、4分、5分、6分,磨矿产品烘干后,各自缩分出50g,用200目筛子湿筛,筛上部分烘干称重,计算出-200目含量分别为31.98%、47.62%、58.64%、70.66%、84.52%、89.44%。
图1 不同磨矿细度下干选精矿磁选管试验流程
由试验结果可知,整体上看,精矿品位随着磨矿细度的增加而逐渐升高,精矿产率和回收率逐渐下降。当磨矿细度-200目占84.52%时,精矿品位为59.00%,再增加磨矿细度,精矿品位不再上升。根据干选精矿不同磨矿细度磁选试验,确定第一段磨矿细度为-200目占35%。
2.2第一段磨矿磁场强度试验
为考察磁场强度对第一段磨矿后磁选选别指标的影响程度,从磨矿细度为-200目占35%的磨矿产物中缩取若干份20g的相同试样,用磁选管在不同磁场强度下进行磁选。流程见图2,结果见表5。
图2 磁场强度试验流程
相同条件下,对不同磨矿细度的试样分别缩分取样20g,用强度为1000奥斯特(79.577kA/m)的磁场通过XCS-73型Ø50mm的磁选管进行磁选管试验。试验流程见图1,试验结果见表4。
从实验结果上看,随磁场强度的加大,精矿产率有所增加,回收率也略有增高但品位稍微降低。
2.3一磁精矿不同磨矿细度磁选管试验
将一磁粗精矿均匀缩分出6份,每份500g,采用XMQ-67型240×90锥形球磨机分别磨至不同的细度,磨矿时间分别为2分、3分、4分、5分、6分及7分。磨矿产品烘干后,各自缩分出50g,用200目筛子湿筛,筛上部分烘干称重,计算出-200目含量分别为62.26%、76.92%、85.88%、92.54%、95.34%、95.92%。
表4 不同磨矿细度下干选精矿磁选管试验结果
表5 磁场强度试验结果
对不同磨矿细度的一磁精矿试样分别缩分取样10g,在相同条件下进行磁选管试验。磁选管为XCS- 73型Ø50mm的磁选管,磁场强度为1000奥斯特(79.577kA/m)。流程如图3所示,试验结果见表6。
根据结果可知,随着磨矿细度的增加,精矿品位上升,但精矿产率和回收率下降。为获得品位为60%左右的精矿,确定第二段磨细度-200目占85%。
2.4第二段磨矿磁场强度试验
图3 一磁粗精矿不同磨矿细度下磁选管试验流程
表6 一磁粗精矿不同磨矿细度下磁选管试验结果
为检验磁场强度对磁选选别指标的影响程度,从磨矿细度为-200目占85%的一磁粗精矿磨矿产物中缩取若干份相同试样,用磁选管在不同磁场强度下进行磁选。试验流程见图4,试验结果见表7。
图4 磁场强度试验流程
表7 磁场强度试验结果
从实验结果看,随磁场强度的加大,精矿产率略有升高,品位略有降低,回收率略有增加。总体来看,在试验范围内磁场强度对选别效果影响不大。
2.5流程试验
各段试验已在前文分段叙述,现总结于图5。试验指标见表8。
图5 试验流程图
表8 流程试验结果
最终尾矿(包括干选尾矿)产率为62.71%,品位为7.05%。
2.6精矿多元素分析
精矿多元素分析结果见表9。
由分析结果知S、P含量不超标;
判断精矿为酸性。
表9 精矿多元素分析验结果
3 结论
试验结果表明:原矿破碎至-15mm经干选后,干选精矿在第一段磨矿细度为-200目占35%,经一次磁选后,精矿再经第二段磨矿,磨矿细度为-200目占85%,再经2次磁选后可获得产率为37.29%,品位为60.54%,回收率为83.62%的铁精矿。当磨矿细度达-200目占95%以上时,可获得品位为62%以上的铁精矿。
[1]U.S.Geological Survey.Mineral Commodity Summaries.Janu⁃ary.2010.
[2]GSA.PIRSA Minerals.Government of South Australia(GSA), Primary Industries and Minerals SA,2009.
[3]IBIS World Industry Report.Iron Ore Mining in Australia: B1311.IBIS World Pty Ltd;2009:50-51.
[4]张敏.云南禄劝细粒超贫赤铁—磁铁矿选矿工艺研究[D].昆明理工大学,2013.
[5]张宏伟.东南亚某铁矿选矿工艺的试验研究[D].昆明理工大学,2009.
[6]姚志明,宋传兵.某超贫磁铁矿选矿工艺流程优化[J].云南冶金,2014(6):17-21.
[7]张永坤,魏建民,景巍.司家营矿区磁铁矿选矿工艺流程探讨[J].现代矿业,2011(11):75-76.
P62
A
1004-5716(2016)11-0152-05
2016-01-11
2016-01-11
李昌存(1965-),男(汉族),河北丰南人,教授,现从事学校行政管理工作。