APP下载

蔗渣锅炉应用低氮燃烧前置处理技术的使用效果

2016-12-08谢绍锐周日金郑明星何华柱庞小兰黄雄军周锡文陈焕球

广西糖业 2016年3期
关键词:蔗渣烟尘湿法

谢绍锐,周日金,郑明星,何华柱,庞小兰,庞 斌,黄雄军,周锡文,陈焕球

(广西永鑫华糖集团有限公司,广西 南宁 530022)

蔗渣锅炉应用低氮燃烧前置处理技术的使用效果

谢绍锐,周日金,郑明星,何华柱,庞小兰,庞 斌,黄雄军,周锡文,陈焕球

(广西永鑫华糖集团有限公司,广西 南宁 530022)

文章对低氮燃烧前置处理技术方案及设备配置进行了描述,通过对蔗渣锅炉运行工况的分析,说明控制燃料蔗渣的颗粒度在3mm左右,降低蔗渣水分,综合优化锅炉运行操作,减少氮氧化物的生成,降低锅炉烟尘浓度,初步实现了蔗渣锅炉烟气烟尘和氮氧化物的双达标排放。

破碎;颗粒度;配风;湿法除尘

0 引 言

2015年广西合浦西场永鑫糖业有限公司在“新增一台85t/h生物质锅炉”的项目中,贯彻蔗渣锅炉烟气双达标(烟尘、NOX)排放的“前置处理”理念[1],组织实施了低氮燃烧前置处理技术方案,配合使用改进型的湿法高效除尘器,于当年12月17日投入生产运行,设备运行稳定,烟气排放的烟尘、氮氧化物指标均达到国家标准[2]要求。

1 技术方案

1.1 锅炉参数

85t/h生物质锅炉参数见表1。

表1 85t/h生物质锅炉参数表

1.2 低氮燃烧前置处理设备方案

保留锅炉原有给料、播料系统设备。

另设计安装低氮燃烧前置处理设备:将压榨出来的蔗渣经除髓机一次除髓后的蔗髓再次进行二次除髓,分筛出来的髓粉落入排料阀,粗渣进入破碎机进行破碎,这两组细蔗粉汇合后,经高压排料风机鼓进安装在锅炉前墙的旋流式燃烧器,进入炉膛燃烧。具体工艺流程见图1。

图1 工艺流程图

设计破碎后蔗渣颗粒最大为3mm左右,水份下降5%以上,入炉蔗渣水份约在41~43%。

低氮燃烧前置处理设备配置,见表2。

表2 低氮燃烧前置处理设备配置表

1.3 锅炉配风

1.3.1 风机配置

在投用蔗渣二次分筛破碎时,应停用原有给料、播料系统设备,甚至停运二次风机。

因烟气回用时产生大量水蒸气冷凝,在锅炉主风管上安装了热风管接入破碎机,安装风门能隔断热风与烟气。在实际运行中,多直接投入一次热风,停用烟气风机。具体的锅炉风机配置参数见表3。

表3 锅炉风机配置参数表

1.3.2 二次风分配

表4 锅炉二次风分配表

1.4 改进型的高效湿法除尘器

除尘方式:普通大管式旋风除尘+立式文丘里+麻石水膜除尘+空心管喷淋除尘+除雾脱水。设备投用后,经旋风分离出的飞灰占总量的50%以上;烟气进入文丘里喉部,速度达到50m/s,使喷淋水能有效雾化,与烟气粘结混合;烟气在进入水膜除尘前,在环形烟道和主塔内进行大水量喷淋,防止了烟尘逃逸。因喷淋产生的水雾,夹带的小部分烟尘颗粒,在最后的除雾器中阻挡下来。经榨季生产,取得了良好的除尘效果,且运行维护简单。高效湿法除尘器示意图,见图2所示。

技术参数:全系统阻力<2500Pa,总漏风率<7%,烟气量186100Nm3/h(150℃时,28.8万m3/h),锅炉出口烟速11m/s。

水质要求:ss≤30mg/L,Q=360t/h。

2 运行工况

低氮燃烧前置处理系统(蔗渣二次分离破碎系统)设备于2015年12月17日调试投运,期间对设备功率匹配、配风等进行了多次调整。

因机械故障、打包蔗髓回流不稳定等多种原因,锅炉运行中大多时间只投用2套破碎机设备,停用1台原有喂料设备(原喷渣风未关闭);单台破碎机处理量控制在1.5~2t/h。具体运行工况如下。

2.1 破碎后的蔗髓水分及颗粒度分布

碎破后的蔗髓水分及颗粒度分布表(平均值),见表5。

图2 高效湿法除尘器示意图

表5 碎破后的蔗髓水分及颗粒度分布表(平均值)

从表5可知,对蔗髓进行破碎后,大于等于2.5mm的颗粒从31.5%下降到约10%,且均为单条丝状纤维,长度3~6mm不等,水份总体下降约6%。

2.2 锅炉运行工况对比(平均值)碎设备前后的工况对比情况。

表6列出了在锅炉负荷基本相当,并控制炉膛出口烟气含氧量在1%~3%时,使用蔗渣二次分筛破

表6 使用蔗渣二次分筛破碎设备前后的工况对比表

从表6可知,经对锅炉运行参数对比:炉膛温度提高了42℃;出炉膛出口烟温降低了40℃;排烟温度基本相当。为维持锅炉负压工况及含氧量,且对蔗渣干燥后的水蒸汽也进入了炉膛内,引风机开度基本不变,但鼓风机开度下调12%,二次风机及各二次风保持全开,说明系统存在较大漏风。

烟尘浓度降低,观察锅炉燃烧情况,落在炉排面燃烧的蔗渣极少,炉膛变得更加明亮,冲灰水含碳量减少,更加灰白,如图3所示。

图3 除尘器出口冲灰水顔色较浅

表7 合浦环保监测站2016年1月27日检测废气结果报告(摘录)

2.3 烟气监测结果

锅炉在初步应用低氮燃烧前置处理技术后,经环保部门多次检测,锅炉排放烟尘为26.3mg/m3,NOx为84mg/m3,详见表7。

3 锅炉运行管理主要措施

第一,加强蔗渣打包生产管理,保证蔗渣二次分离破碎系统运行正常,处理量满足锅炉运行。

第二,控制炉膛出口烟气含氧量在1%~3%,保持炉膛负压在-30Pa左右。

第三,二次风量占总风量50%以上。

第四,二次风为多点分段送风,控制燃烧室温度低于1000℃。

第五,保持高料位,保持锁气式喂料器良好密闭性,减少系统漏风。

第六,保证冲灰水的沉淀澄清,保证水质和水量。

4 结 论

经广西合浦西场永鑫糖业有限公司在2015/ 2016年榨季实施“一台85t/h生物质锅炉应用低氮燃烧前置处理技术”的初步应用,达到了国家排烟标准的要求,证实了通过对蔗渣进行二次分筛破碎,降低蔗渣颗粒度及水份,改进蔗渣锅炉“室燃+层燃”的燃烧方式,综合使用锅炉低氮燃烧技术,可以控制燃烧过程氮氧化物的生成,利用生物质燃料对氮氧化物特定的还原性质,可使蔗渣锅炉烟气中的氮氧化物控制在排放标准范围内;同时,进一步提高了锅炉燃烧效率,降低了锅炉烟尘浓度,经过高效的湿法除尘后,保证了烟尘排放达标。

本项目中蔗渣二次分筛破碎系统设备总投资约150万元,高效湿法除尘器投资约150万元,相对应用于燃煤锅炉的SCR、SNCR脱硝技术及布袋或湿法静电除尘器,设备投资减少约一半,设备运行维护费用减少100~150万元。

[1] 何华柱等.蔗渣锅炉低氮燃烧及烟气环保双达标排放技术探讨,广西糖业,2015年(4).

[2]《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011.

[3] 周伟,李戈.电厂锅炉低NOx燃烧的探讨,浙江电力2002年第3期.

[4] 常弘哲,张永康,沈际群.燃料与燃烧[M].上海交通大学出版社,1993.

[5] 北京巴布科克·威尔科克斯有限公司,低NOx燃烧技术[M].2002.

[6] 吴少华,刘辉等.采用超细煤粉再燃技术降低氢氮化物排放[J].中国电力,2003(2).

TS249.9

B

2095-820X(2016)03-06

2016-06-05

猜你喜欢

蔗渣烟尘湿法
炼钢厂废钢切割烟尘治理措施
蔗渣锅炉烟气双达标治理的实践
浅谈焊接烟尘防控治理及置换通风的应用
湿法PU/PVDF共混膜的制备及其性能研究
单晶硅各向异性湿法刻蚀的形貌控制
中蒙医解毒化湿法治疗布鲁氏菌病
基于烟气烟尘分析的烟化炉冶炼终点判断
蔗渣纤维素在离子液体中的溶解与再生
蔗渣炉蔗渣压筒对锅炉运行的影响
燃煤电厂烟尘达标排放工艺技术探讨