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溢流型球磨机改造为格子型球磨机的应用实践

2016-12-02许有国冯俊飞

现代矿业 2016年10期
关键词:球磨机钢球磨机

许有国 冯俊飞

(巴彦淖尔西部铜业有限公司)



溢流型球磨机改造为格子型球磨机的应用实践

许有国 冯俊飞

(巴彦淖尔西部铜业有限公司)

某选矿厂一段磨矿选用MQY3254型溢流型球磨机,在实际使用过程中存在排矿慢、能耗高、磨矿效果不理想且容易过粉碎等缺点。为解决该问题,通过在磨机排矿端安装带有箅孔的扇形格子板,将溢流型球磨机改造为格子型球磨机。改造后,磨机实现了强迫式排矿,降低了矿浆液面,加快了排矿速度,钢球消耗量降低,磨矿效果更好。在磨矿产品细度和磨机运转率基本不变的条件下,磨机平均日产量提高了22.86%,台时处理量提高了18.45%。该溢流型球磨机的成功改造,达到了节能降耗、增产增效的目的,可供其他类似选厂参考。

溢流型球磨机 格子型球磨机 格子板

选矿厂磨矿作业紧随破碎之后,是继续对矿石进行粉碎加工的环节,磨矿经济技术指标的好坏直接影响着选别指标的优劣。因此,改善磨矿工艺条件、提高作业效率对选厂工艺指标的提高具有积极意义,也是选矿工艺技术发展的重要方向[1]。巴彦淖尔西部铜业有限公司第一选矿厂一段磨矿选用MQY3254型φ3 200 mm×5 400 mm溢流型球磨机,生产能力65 t/h,有效容积39.50 m3,筒体转速18.50 r/min,最大装球量73 t,钢球充填率30%左右。实际运行时,该溢流型球磨机存在排矿慢、钢球消耗大、生产效率低的问题,影响选厂正常生产。因此,将其改造为格子型球磨机。

1 存在问题

溢流型球磨机排矿端中空轴直径大于给矿端,给矿端与排矿端的矿浆液面形成一定高度差,造成矿浆自流到排矿端,最后经排矿口溢流出去[2-3]。溢流型球磨机结构见图1。

在实际使用过程中,该球磨机存在以下问题:

(1)已磨细的矿浆由浆面高差自流至排矿口,排矿速度较慢。高密度的矿粒若不能随磨细的矿浆及时排出,容易沉淀在球磨机内,再磨易导致过粉碎,增加设备无功运行系数和磨机能耗。

(2)虽然在排矿端中空轴颈内敷设有反向螺纹套筒,但随着矿浆对螺纹的冲刷及矿砂的堆积,较小球径的钢球很容易随矿浆排出,增加磨机钢球的消耗。

图1 溢流型球磨机结构示意

(3)随着球磨机筒体转速的升高,钢球会随筒体内壁作圆周运动,上升到一定高度后,以一定的初速度沿抛物线向下抛落。由于球磨机依靠矿浆自流排矿,筒体内的矿浆不能及时排出,始终保持较高的矿浆液面。钢球坠落过程受较高液面矿浆的阻力较大,产生的冲击力大大降低,降低磨矿效果。

2 改进措施

格子型球磨机与溢流型球磨机的给矿端及筒体等结构均相同,不同之处在于格子型球磨机排矿端安装有扇形格子板,强制排矿,且排矿浆液面低。格子板上按照一定形式排列布置有箅孔,不仅可阻止未磨矿至要求细度的粗矿粒和钢球被排出,还可以及时排出合格矿粒。同时,将箅孔加工成梯形断面,防止磨矿时箅孔被矿粒堵塞。格子型球磨机结构见图2。

图2 格子型球磨机结构示意

将溢流型球磨机改造为格子型球磨机后,可有效改善过去溢流型球磨机的诸多问题。复核球磨机排矿端尺寸后,将扇形格子板加装至原溢流型球磨机的排矿端,使其达到格子型球磨机的工艺技术指标。

由于格子型球磨机内矿浆液面高度低,再加上格子板的“隔离”作用,一方面可采用较高的钢球充填率,并可加入适量球径较小的钢球,另一方面相对较低的矿浆液面使钢球有较大的下落高度,对矿料产生的冲击作用较强,磨矿效果更好。

3 应用实践

扇形格子板箅孔的梯形断面和扇形室均可起到提升作用,已磨至要求细度的矿粒能及时排出,避免了过粉碎现象的发生,提高了磨矿生产效率。改造前后,磨机生产指标对比见表1。

表1 改造前后生产技术指标对比

表1表明,改造后,磨机台时处理量提高18.45%,磨矿产品细度和运转率变化很小。

4 结 语

目前选矿厂一段磨矿多选用格子型球磨机进行粗磨,二段磨矿多选用溢流型球磨机进行细磨。安装带有梯形断面的箅孔扇形格子板,将一段磨矿MQY3254型溢流型球磨机改造为格子型球磨机后,不但降低了磨矿能耗和钢球消耗,提高了处理能力,过粉碎现象也得到改善,而且实现了全厂采用同一种规格、型号的球磨机,方便备件的准备和相互更换,有利于磨矿设备的管理。

[1] 段旭琴,胡永平.选矿概论[M].北京:化学工业出版社,2011.

[2] 王东言,刘 涛.溢流型球磨机改造为格子型球磨机的生产实践[J].现代矿业,2013(12):167.

[3] 徐锦海,周仁杰,刘 凯,等.模糊控制系统在磨矿工艺中的应用[J].矿业工程,2012(3):21-22.

2016-08-22)

许有国(1965—),男,工程师, 015000 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区。

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