16NL型凝结泵电机水平振动大的处理
2016-10-21高振奎
高振奎
摘 要:文章针对华电龙口公司#5机凝结泵出现的电机水平振动大故障,分析了振动产生的原因、相对应的措施、实验过程、临时处理方案直至最终问题的解决。
关键词:立式凝结泵;水平振动;共振;破坏;改变
1 问题的产生
华电龙口公司#5机组为N220型超高压汽轮机组,配备两台16NL型凝结泵,一运一备。在2013年5月一次设备定期切换后,#1凝结泵出现了电机水平振动大的故障,经多次检查调整甚至更换电机,均未彻底解决,严重影响到机组安全运行。
2 16NL型凝结泵介绍
如图1所示,该泵是双壳筒式立式离心泵。泵体采用上部推力轴承配合径向轴瓦和下部橡胶瓦作为转子支撑,电机转子采用推力轴承;轴封采用外接密封水的浮环式密封。整泵座于混凝土基座上,修后保证泵体水平≤0.02mm/m。设计流量550m3/h,扬程180m,介质为凝结水,正常水温32~43℃,6KV三相四极电机。
图1
3 故障现象
#1凝结泵在切换运行后,发现沿出入口方向(X向)水平振动大,自电机与泵结合处向上至电机顶部,振动逐渐增大,最大达225μm,而Y向水平振动则不大(12~22μm),基础台板处更小,且振动值随负荷、水位、电机转频无规则变化。
4 造成水平振动的主要因素及分析
在故障出现后,我们进行了检查试运,针对现场实际做了对应的推理分析,如下:
(1)泵内或入口管内有空气,空气门开度不够。如果泵内积聚空气不能及时排出,泵在运转过程中会发生较为剧烈的振动,有时伴随较大的噪音,电流也会随之摆动。考虑到是设备切换后产生的故障,首先检查了空气门和密封水门开度,经过多次调整与对比,振动未见明显降低。
(2)低水位、小流量运行。凝结泵在工频状态下,低水位与小流量运行时由于入口流量不稳、不足或出口憋压,泵会发生剧烈振动和噪音,现场处理时,检查出口门开度无异常,联系运行人员提高凝汽器水位,振动明显减轻,但最大值仍>110μm。
(3)转子不对中。立式凝结泵在大修后要校水平,确保转子在运转中旋转中心与重心尽量保持一致。并调整电机转子与泵转子中心对中,确保凝结泵整个转子轴系在运行状态下不因此产生扭曲、反扭及交变应力,而造成相邻部件的振动。
(4)转子不平衡,联轴器及其连接螺栓缺陷。泵在长时间运行后,因汽蚀以及自然磨损的原因,叶轮等部件会产生质量不均造成转子不平衡,引发振动。另外,联轴器联接螺栓弹性圈在磨损后,也会产生质量不均,造成振动。我们还对电机的风叶是否会因积灰不均造成质量不平衡进行了检查。
(5)轴承故障。最直接的表征就是发热和振动。我们对电机轴承进行了的红外图分析,最高温度49.3℃,最低48.5℃,在允许范围内,超声检查也无异常发现。
(6)支撑部件裂纹、基础不牢。支撑部件裂纹,基础松动、软脚,支撑系统的刚度发生变化,将会引发不可逆振动。
5 检修调整过程及采取的措施
(1)对空气系統进行调整发现改善不明显后,又对调整了凝汽器水位,保持较高水位运行,振动值立即下降,振动得到明显改善,各部位均在标准内(最大36μm),要求保持高水位运行。
(2)通过高水位运行的调整后,连续运行一夜(约10小时)无异常,第二天上午9时凝结泵又开始出现振动,各种调整无效。
(3)停运,检查转子对中无异常;更换联轴器螺栓弹性圈,试运振动无改善。空试电机,振动110μm,进一步检查电机轴承和电机风叶无异常发现;将电机吊离后放于地面,空试振动16μm,怀疑泵体水平出现问题,复查水平在标准范围内,解体上导轴承及推力轴承部件,发现上导轴承间隙超标0.03mm,更换,复装后保持较高水位试运,振动得到改善,但运行2小时左右振动数值上升,最大
175μm。
(4)继续分析,切换凝结泵运行状态,对工频、变频各工况进行抄表记录分析。得出:
a.工频较高水位运行振动数值较小,额定转速下,振动不大,能控制在30μm以下,但机组负荷变化下运行人员操作频繁、调节困难,易发汽蚀现象,增加厂用电;
b.变频运行,初始振动稳定,随转速升高振动逐渐增大,在1170-1330r/min时振动数值明显增大,最大可达198μm,转速继续升高或降低则振动值都下降。
(5)进一步分析认为:振动是共振引起的。在变频运行状态下,在1170-1330r/min时,整个支撑系统(基础、泵、电机、管道等)的固有频率与变频运行时转频相同或成倍数关系,引发共振,因泵X向支撑刚度较弱,Y向支撑刚度强,于是造成了电机X向振动大、Y向振动较小的现象。
(6)制定对策:破坏及改变共振区。
6 采取的措施
通过最后的试验及分析,我们做出以下调整:
(1)调整好空气门开度,并保持凝汽器较高水位运行;
(2)对出入口管道进行外力加固,对电机上部沿X向进行支撑;改变整个支撑系统的固有频率,使其与变频经常运行工况下的转频错开,以消除共振。
经过以上处理后,在多点运行实验,振动没有了“共振”特征,振动数值在各种负荷下均小于50μm,符合标准要求。
7 结束语
采取上述措施后,凝结泵一直运行稳定,但考虑到不是正常的运行状态,在10月份的小修中,我们将凝结泵进行了解体大修,发现首级叶轮、导叶等部件汽蚀、磨损严重,更换磨损和间隙超标的部件后,又对凝结泵基础进行了重新加固,对各管路进行了检查,消除了管道应力,开机后至今运行正常,彻底解决了存在的问题,确保了机组的安全运行。