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低温甲醇洗系统尾气中氢含量高的原因分析及对策

2016-08-26李永强

氮肥与合成气 2016年7期
关键词:壳程闪蒸液位

李永强 张 鹏

(河南心连心化肥有限公司河南新乡453731)



低温甲醇洗系统尾气中氢含量高的原因分析及对策

李永强张鹏

(河南心连心化肥有限公司河南新乡453731)

河南心连心化肥有限公司四分公司低温甲醇洗系统采用七塔工艺,尾气放空量20 000 m3/h(标态)。运行初期,尾气中氢含量与设计值相差较大,日积月累会造成极大资源浪费。

1 现状调查

从原始开车起,低温甲醇洗系统尾气中氢含量一直未达到设计值,并且与设计值偏差较大。经计算,尾气排放的氢气折合成合成氨为0.8~1.0 t/d。影响低温甲醇洗系统尾气成分的主要气体分析结果如表1所示。

表1 影响低温甲醇洗系统尾气成分的主要气体分析结果

由表1可知,CO2闪蒸罐(V1608)出口气中氢含量实际值比设计值大很多,可判定尾气中氢含量高的直接原因是V1608出口气中氢含量高。

2 原因分析

针对尾气中氢含量高的问题展开讨论,归纳、总结出原因分析树状示意如图1所示。主要末端因素如下:①含硫甲醇闪蒸罐(V1602)、无硫甲醇闪蒸罐(V1603)压力控制得过高,闪蒸不完全;②V1602和V1603液位控制得过高,闪蒸不完全;③原料气分离罐(V1601)液位显示假液位;④原料气冷却器(E1601)壳程排污阀没有关闭;⑤E1601壳程排污阀内漏。归纳、汇总造成尾气中氢含量高的末端因素进行要因确认,运用数据分析、现场调查、现场验证等方法对所有末端因素进行认真分析,要因确认计划如表2所示。

图1 原因分析树状示意

表2 要因确认计划

2.1末端因素一

末端因素一即V1602和V1603压力控制得过高,闪蒸不完全。确认过程:据V1602和V1603压力控制数据统计,其压力在1.58~1.65 MPa,而工艺指标为1.55~1.70 MPa。

结论:V1602和V1603压力控制在工艺指标内且较为稳定,对其他工艺未造成影响,其为非要因。

2.2末端因素二

末端因素二即V1602和V1603液位控制得过高,闪蒸不完全。确认过程:据V1602和V1603液位控制数据统计,其液位在950~1 140 mm,而工艺指标为900~1 300 mm。

结论:V1602和V1603液位控制在工艺指标内且较为稳定,其为非要因。

2.3末端因素三

末端因素三即V1601液位显示假液位。确认过程:针对V1601现场和微机液位进行比对。

结论:V1601微机液位和现场液位显示基本一致,且在工艺指标范围内,其为非要因。

2.4末端因素四

末端因素四即E1601壳程排污阀未关闭。确认过程:关闭E1601壳程排污阀,对关闭该排污阀前、后的尾气进行分析对比,其结果如表3所示。

表3 E1601壳程排污阀对尾气中φ(H2)的影响 %

结论:关闭E1601壳程排污阀后,尾气中氢含量明显降低。因此,判定E1601壳程排污阀未关闭为要因。

2.5末端因素五

末端因素五即E1601壳程排污阀内漏。进一步分析,在正常情况下,关闭E1601壳程排污阀,E1601壳程液体应进入V1601,液位应有所上升,但实际液位与关闭前无明显变化,确定可能为E1601壳程排污阀内漏,导致变换气进入V1601液相管线内,然后进入V1608,再经闪蒸后进入T1603,导致尾气中氢含量高。

为了进一步确认排污阀内漏导致尾气中氢含量偏高,采取了将V1608气相切至火炬的措施,以确定原因。分析对比了2014年1月V1608出口φ(H2)(表1)与2014年3月V1608气相切火炬前、后尾气中φ(H2)(表4)。

表4 V1608气相切火炬前、后尾气中φ(H2)对比 %

结论:V1608气相切火炬后尾气中氢含量降低比较明显,且比单独关闭排污阀效果显著。因此,判定E1601壳程排污阀内漏为要因。

3 解决措施

2014年3月,利用停车机会对E1601壳程排污阀门进行更换,更换阀门后尾气中φ(H2)在0.115%~0.184%。

巩固完善措施:①每月对操作人员进行不少于2次的培训,以弥补经验不足的缺陷;②每周对尾气进行检测,监控尾气中氢含量变化;③及时对设备进行维护。

4 结语

针对甲醇洗尾气中氢含量高的原因进行分析并整改,经计算,尾气中降低的氢含量折合为合成氨可增加0.8~1.0 t/d,按氨价2 000元/t、年运行时间300 d计,则每年可节约费用约48万元;低温甲醇洗系统尾气中φ(H2)由4.0%左右降至0.2%以下,经济效益显著。

2015- 10- 02)

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