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燃机煤气环管脏污对燃烧系统影响及清洗工艺的分析

2016-08-08胡有福

大科技 2016年7期
关键词:脏污分散度燃机

胡有福

(柳州市新和刚电力有限责任公司 广西柳州市 545002)

燃机煤气环管脏污对燃烧系统影响及清洗工艺的分析

胡有福

(柳州市新和刚电力有限责任公司 广西柳州市 545002)

燃机煤气环管脏污对燃烧系统具有破坏性的影响,直接关系到燃机的运行安全,在本文中,笔者结合实践经验,深入分析了燃机煤气环管脏污对燃烧系统的影响及清洗工艺,以供参考。

脏污;燃烧系统;清洗

1 前言

公司运行的两台燃机(1#为PG5361P型,2#为PG6551B型),经深圳南港公司设计改造后,均以烧焦炉煤气为主,高压煤气母管引至气体阀站,经组合阀调节控制后送至轮机间煤气环管,煤气环管经10支煤气支管接入燃气喷嘴,送入10个火焰筒进行燃烧。煤气环管采用5寸不锈钢管环形布置于压气机外壳处,支管采用硬管焊接法兰连接(1#燃机)或不锈钢软管焊接法兰连接(2#燃机),因轮机间空间狭窄,脏污后极难拆卸检修清理,只能待机组大修时轮机间吊顶盖方可进行拆卸检修清洗。

2 存在的问题

煤气环管大修清洗后,燃机持续运行7、8个月时间时,检查发现煤气环管内侧壁焦化结垢物,虽环管底部加装有排污罐,只能收集小部份焦垢物,环管底部,进气口对面侧,均检查对比发现结焦垢较厚,脏污焦垢物积多时极易出现以下故障,制约运行安全及运行效益。

(1)环管脏污后,引起环管内气压及流速,燃烧分散度数据异常,明显存在高、低温区,限制机组运行负荷,极不经济。经对比数据,发现高温区出现在环管的进气口侧,而低温区出现在环管底部或进气口对面侧位置,与环管脏污堵塞处位置基本对应。

(2)环管脏污阻流时,造成经10支煤气支管进入燃烧室气量不均匀,相邻燃烧室燃烧过程存在压差,引起高温火焰长期串燃在联焰管处,直接烧坏联焰管、火焰筒等热通道部件(1#燃机发现多起联焰管、火焰筒烧损故障)。

(3)环管脏污,冷态启机后,在切气运行时,松脱的块粒状焦垢物极易堵塞喷嘴总成的旋流器气孔;同样,脏污状态长期运行时,带入的焦化物粘在喷嘴总成的燃气通道内壁处,停机后处于该处的焦化物易流挂固化封堵燃气通道气孔。启机切气运行时,因某个喷嘴堵塞严重,造成单点温度超低,分散度数值偏大,很低负荷即达分散度允许值,机组无法提升负荷。

(4)因燃烧分散度偏高,说明引入一喷、一动的高温燃气温度不均匀,严重影响热通道部件运行寿命及运行安全,当监测分散度数据超过允许值、及其它燃烧故障条件检测到、机组将以燃烧故障启动遮断跳停保护程序,跳停机组。

(5)环管脏污周期与机组大修周期不同,环管脏污一般在运行8个月后就存在,而机组大修时间间隔一般为2.5年,机组一个大修周期内约有2/3时间是在脏污状态下运行,因此,需考虑平时的小修周期内如何进行环管脏污物检查及清理。

3 处理措施

机组小修状态,环管整体拆卸清理实施开展不了,因而考虑隔离环管进行化学溶液循环冲洗,具体管路隔离及联接见图1。

(1)化学清洗液选择固立脱,按1:10稀释配液;

(2)清洗工艺流程:

①机组停机自然冷机10h后,对环管氮气清吹扫干净,待拆支管。

②拆卸下10支煤气支管(拆前做好安装位置及序号标记),对环管进气口法兰进行堵板安装,在进、回水小法兰处对环管进行堵板隔离。

③按图管线示意图安装清洗泵、排污管、加热器等设备,并进行气密性检查,尤其是在轮机间处法兰接口,软管接头处不能存在泄漏。

④清洗过程:先引热水启泵对环管进行加热,加入自来水控制水温在60℃以下,热水在环管内循环以使整个金属环管升温至50℃——开启底部排污阀排掉冲刷脱落的块状焦垢物——排干净后,关闭底部排污阀,重新加入热水及化学溶剂,按大于(1:10)比例配液——化学溶液循环溶解清洗约36h,其间每循环4h停1h,对温度控制在60℃左右,采取补充热水及开加热器措施,当发现溶液脏污物浓度较高时可从底部排污水并收集处理,另行加注热水及固立脱溶剂——清洗36h后,停泵,对环管内污水收集处理,完成后加注清水进行循环,同时稍开底部排污阀排污水,循环至水清为止,清洗结束。

⑤拆管及人工清除:清洗结束,从底部排污阀排尽清水后,先拆上部堵板,人工引清洗机水对环管内壁进行冲刷水冲洗(水压0.3~0.4MPa),清除粘附的残留焦块物。

⑥清水冲洗干净后,拆环管上的进气堵板、隔离堵板,更换新的金属垫子重新回装好,操作氮气对环管清吹5次。

⑦外观检查好,回装清洗后的煤气支管,注意对环管侧的金属垫子放正安装;对喷嘴总成重新回装好。

4 环管清洗联接示意图(如图1)

图1 环管清洗联接示意图

5 环管清洗后效果

公司两台燃机在2015年度相继开展了环管清洗检修施工,在1#燃机环管清洗中(8月27日),发现环管底部相对较脏,整个环管通径底部焦化沉淀物堵塞约1/3。1#燃机燃烧分散度在清洗完后,整个低温区有较好改善,较好的控制燃烧分散度,负荷提升不受影响;对于2#燃机,清洗时环管脏污程度相对较轻,清洗后相对低温区虽有所改善,但因存在局部的高、低温区(原因不明,待查),在某个负荷节点较快拉升分散度,严重制约负荷的提升。

在相近运行环境、相同负荷条件下对1#燃机燃烧工况进行数据对比:

清洗后燃烧分散度数据:15.1MW,分散度19.7(如图2)。

清洗前燃烧分散度数据:14.9MW,分散度41.6(如图3)。

6 改进措施

通过此次环管清洗,1#燃机燃烧分散度得以较好解决,2#燃机因存在其它未明原因影响,存在局部高、低温点,分散度处于高位;总结此次施工清洗实情,待改进措施有以下几点:

(1)对2#燃机需多个部位检查,如喷嘴总成、煤气支管、联焰管等开展详查,找出局部高、低温点的原因,尽快解决分散度偏高问题。

(2)两台燃机环管建议一年实施化学清洗一次,相关的材料附件清洗整理入库备用。

(3)对于弯头过多的煤气支管择机改造,降低气流阻力及焦化物结垢量;针对底部焦垢物运行在线收集罐,进气口过小,易堵塞影响运行状态收集效果,择机改用1寸管(现1/2寸),增加在线运行收集量。

图2 清洗后燃烧分散度数据

(4)建议在环管底部安装一组法兰,使一段约700mm长的环管变为可拆式,时间短的检修可拆开进行物理清理。

图3 清洗前燃烧分散度数据

[1]徐纲,房爱兵,雷宇,俞镔,刘庆国,聂超群,黄伟光.燃气轮机中热值合成气燃烧室改造技术——现场调试与考核[J].工程热物理学报,2007(06).

[2]刘聪.不同进气环境下微型燃气轮机燃烧及污染物排放特性研究[D].中国矿业大学,2015.

TK17

A

1004-7344(2016)07-0236-02

2016-2-9

胡有福(1974-),助理工程师,中专,从事燃气-蒸汽联合循环发电厂运行、检修技术管理工作。

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