全钢载重子午线轮胎全溴化丁基橡胶气密层胶的性能研究
2016-07-31汪阳升刘军华唐清华
汪阳升,邓 涌,刘军华,杨 阳,唐清华
[双钱集团(重庆)轮胎有限公司,重庆 400900]
随着交通路况条件的改善和轮胎技术的不断发展,无内胎轮胎需求量增大,客车用全钢载重子午线轮胎翻新次数一般要求达到2~3次,使用寿命达到2~3年,因此其气密层胶的性能非常重要。
传统气密层胶的主体材料采用溴化丁基橡 胶(BIIR)与天然橡胶(NR)并用,其优点是胶料加工性能好、不易焦烧、自粘性好、接头不易脱开。为提高气密层胶的气密性和耐热老化性能,延长轮胎的使用寿命,本工作全钢载重子午线轮胎气密层胶主体材料全部采用BIIR,研究与BIIR/NR气密层胶相比,BIIR气密层胶的物理性能和加工性能变化。
1 实验
1.1 主要原材料
BIIR,牌号2302,浙江信汇合成新材料有限公司产品;NR,牌号GSR9710,云南高深集团有限公司产品;炭黑N660,曲靖众一精细化工有限公司产品。
1.2 主要设备与仪器
XM-370型密炼机,大连橡胶塑料机械股份有限公司产品;GK-255型密炼机,益阳橡胶塑料机械集团有限公司产品;M2000型门尼粘度仪、C2000E型无转子硫化仪和T2000E型电子拉力试验机,北京友深电子仪器有限公司产品。
1.3 配方
配方如表1所示。
表1 配方 份
1.4 混炼工艺
BIIR/NR胶料混炼分2段进行。一段混炼在XM-370型密炼机中进行,混炼工艺为:NR和 BIIR(40 r·min-1,30 s)→炭黑和小料(30 s)→环烷油→排胶(30 r·min-1,141℃)。二段混炼在GK-255型密炼机中进行,混炼工艺为:一段混炼胶(25 r·min-1,40 s)→硫黄、促进剂和氧化锌(40 s)→提压砣,压压砣→提压砣,压压砣→排胶(20 r·min-1,104 ℃)。
BIIR胶料采用与BIIR/NR胶料相同的2段混炼工艺时,一段排胶后发现部分BIIR和树脂未分散,因此将混炼工艺改为3段混炼工艺。一段、二段混炼在XM-370型密炼机中进行。一段混炼工艺为:BIIR(40 r·min-1,30 s)→60份炭黑和小料(34 s)→环烷油→排胶(30 r·min-1,137 ℃)。二段混炼工艺为:一段混炼胶(40 r·min-1,20 s)→5份炭黑(30 s)→提压砣,压压砣→排 胶(20 r·min-1,135 ℃)。三段混炼在GK-255型密炼机中进行,混炼工艺为:二段混炼胶、硫黄、促进剂和氧化锌(25 r·min-1,40 s)→提压砣,压压 砣(40 s)→提压砣,压压砣→排胶(20 r·min-1,104 ℃)。
1.5 性能测试
胶料性能测试按照相应国家标准进行。
2 结果与讨论
2.1 物理性能
胶料物理性能如表2所示。从表2可以看出,与BIIR/NR胶料相比,BIIR胶料的门尼粘度低,焦烧时间缩短,拉断伸长率较高,耐热老化性能较好。
表2 BIIR/NR胶料与全BIIR胶料性能对比
2.2 加工性能
BIIR胶料分别采用了2段混炼工艺和3段混炼工艺,混炼工艺性能如表3所示。从表3可以看出,采用2段混炼工艺的BIIR胶料分散性差,采用3段混炼工艺的BIIR胶料分散均匀、表面光滑,混炼胶质量提升,最终排胶温度低。
表3 BIIR胶料混炼工艺性能
压延半成品表面如图1所示,成型接头贴合质量如图2所示。从图1和图2可以看出:BIIR胶料采用2段混炼工艺,压延半成品表面毛糙,即使在接头处粘贴胶片,成型仍然接头弹开,自粘性差;采用3段混炼工艺的压延半成品表面光滑,成型接头无弹开现象,自粘性显著提高。
图1 BIIR胶料压延半成品外观对比
图2 BIIR半成品成型接头的贴合质量
2.3 气密性
按照GB/T 1038—2000《塑料薄膜和薄片气体透过性测试方法 压差法》测试胶料的气密性,试验结果如表4所示。
从表4可以看出,按透气系数计算,BIIR胶料的气密性比BIIR/NR胶料提高25.6%。因此BIIR气密层厚度可以适当减小,以满足轮胎轻量化和降低成本的要求。
表4 胶料气密性试验结果
3 结语
全钢载重子午线轮胎气密层胶的主体材料全部采用BIIR,气密层的耐热老化性能和气密性明显提高,可大大减少氧和臭氧渗入胎体,延长轮胎使用寿命。