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高速铁路化学改良土路基填筑施工技术探讨

2016-07-18康吉良

大科技 2016年11期
关键词:挖方基床侧限

康吉良

(中铁二局集团第六工程有限公司 四川成都 610061)

高速铁路化学改良土路基填筑施工技术探讨

康吉良

(中铁二局集团第六工程有限公司 四川成都 610061)

当前,高铁设计路基本体及基床底层填料大部份采用水泥改良土,改良原料一般情况下利用路堑挖方改良,根据挖方岩土特性经试验室内试验,确定各种岩土的水泥掺量。但是,因为多种因素影响,长期稳定性存在不确定性风险,现场施工组织难度大,连续施工困难,施工进度缓慢,无法满足施组进度。在多条铁路线上,均以AB组填料代替改良土施工。改良土施工技术及适应地域值得深入探讨。

路基填料;铁路;改良土;施工技术;探讨

1 标段概况

1.1 工程概况

成渝客运专线CYSG-5标起讫里程为DK240+154.2~DK289+100,正线长度48.946km。标段路基长度18.29km;设计路基本体及基床底层采用水泥改良土,基床表层及过渡段采用级配碎石。路基本体水泥掺量为4%,基床底层水泥掺量为6%,改良土总量为122.8万方。采用路堑挖方软岩破碎加工作为改良土源料。路堑挖方地质情况复杂,多为泥岩夹砂岩互层状分布,岩石随钙质含量的变化而呈现岩石强度及抗风化能力的明显差异,由此形成岩层风化带空间分布上的无规律性,呈透镜状无成层性分布。

1.2 自然条件及气候条件

标段地处重庆地区,常年降水量在882~1035mm,主要集中在4月~10月,占全年降水量81~84%,日照年平均数为1000~1400h,是全国最少的地区之一。

2 改良土填筑试验段施工情况

2.1 试验段选址

根据建设单位安排在璧山县璧山车站DK272+170~DK272+270段路堑挖方段作为改良土试验段场地,该段地基承载力检测采用动力触探法,实测承载力为220~260kPa,满足地基设计要求。该段长度为100m,宽度13.6m。改良土试验3层,其中路基本体1层,基床底层2层,试验段填筑总方量1200m3。

试验段料源由DK270+640~DK273+500段路堑挖方中选取风化不均的泥岩、泥岩夹砂岩等破碎而成。改良土拌合采用设在DK273+000线路右侧经验收合格的级配碎石拌和站进行改良土拌合。

2.2 试验段施工情况

(1)2011年10月1日~2011年10月25日,先后完成了改良土料源选定、填料天然含水率、液塑限、配比、最优含水率、7d无侧限饱和抗压强度等相关室内土工试验,获取了改良土室内试验参数。

(2)2011年10月25日~2011年11月19日,完成改良土试验段第一层填筑,路基本体试验,水泥掺量4%,现场检测压实系数分别为0.87、0.90 、0.88、0.89、0.90、0.91,6 个检测点压实系数均不合格,7d 饱和无侧限抗压强度值范围为310~322kPa,全部合格。经分析,压实度不合格的主要原因填筑过程中遇到零星小雨、造成是含水率偏大,压实系数不满足要求。2011年11月28日,我部针对该层进行了返工处理。

(3)2011年12月3日,完成试验段第一层(路基本体)填筑施工及检测。现场从第三遍碾压结束开始检测,碾压8遍后,实测压实系数分别为0.92 、0.92、0.93、0.92、0.92、0.94,6 个测点压实系数均满足验标要求;7d饱和无侧限抗压强度为309~323kPa,满足验标要求。

(4)2011年12月11日,完成试验段第二层(基床底层)填筑施工及检测。现场从第三遍碾压结束开始检测,碾压8遍后,实测压实系数分别为 0.95、0.95、0.97、0.95、0.96、0.95,6 个测点压实系数均满足验标要求;7d饱和无侧限抗压强度为382~394kPa,满足验标要求。

2.3 试验检测结果及工艺参数

(1)改良土试验段填筑相关检测指标符合《高速铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10751-2010)关于改良土填料及填筑相关要求。通过现场检测数据显示:压实系数:路基本体掺入4%水泥的改良土,压实系数可达到0.92~0.94,满足基床以下路堤压实系数≥0.92的要求;基床底层掺入6%水泥的改良土,压实系数可达到0.95~0.97,满足基床底层压实系数≥0.95的要求。无侧限抗压强度:掺4%水泥改良土,7d饱和无侧限抗压强度为309~320kPa,满足基床以下路堤≥250kPa要求;掺6%水泥改良土,7d饱和无侧限抗压强度为384~395kPa,满足基床底层≥350kPa要求。

(2)通过改良土填筑试验段施工,取得了单个施工作业面机械设备配置、人员配置以及松铺系数、碾压遍数、碾压方法等各项施工工艺参数。

3 改良土试验段施工存在的问题

3.1 改良土质量存在风险

由于路堑挖方软岩物理力学性能差异大、风化程度不均、均匀性差,原料的破碎、制备、掺料、拌和等工艺复杂,过程控制难度较大,改良土的质量难以控制。另由于软岩组成复杂,经破碎后掺水泥进行化学改良,该试验段而言,其压实系数和无侧限抗压强度满足了相关要求,就试验过程中出现返工和没有大面积推广使用过的情况来看,其长期稳定性存在不确定等不利因素。因此,采用软岩破碎掺水泥进行化学改良填筑路基,质量控制存在风险。

3.2 气候影响引起改良土含水率控制困难,破碎、拌和效率低

重庆地区气候以阴雨天为主,降雨量大,在位于璧山县境内试验段施工期间(2011年10月1日~12月8日,璧山县气象局提供),历时69d,雨天有39d,占日历天数的56.5%;阴、多云或晴天仅30d,并被雨天分成9 个时段,天数分别为 5d,3d,1d,2d,1d,1d,3d,11d 和 3d,每个时段的头2d为晾晒期,因此实际可进行破碎、制备、拌和填筑施工的有效天数仅为12d,占历时天数的17.4%,由此引起:

(1)雨过2d后,出现料源局部没有晾干情况,含水率不易控制,出现“弹簧土”或压不实现象,且在试验段施工过程中,碾压完成后出现大量纵、横向裂缝,裂缝宽度3~5mm,深达4~5cm,局部整层裂透,对填筑质量影响大。

(2)由于含水量过大,在辊式破碎机破碎及拌合过程中,出现粘堵现象,必须人工辅助,导致单条生产线生产效率仅400~500m3/d,按试验期间17.4%的实际施工天数计算,每条生产线的月生产能力仅为2175m3。生产效率极低,难以满足施工进度要求。

(3)施工组织难度大

2011年为重庆地区大旱之年,璧山县气象局提供的全年气象资料(到12月8日),按每一个可施工的阴、多云、或晴天连续时段减去头2d晾晒期为实际能有效施工天数计算,在342日历天数中,有136d可实际施工,占日历天数的40%,则单条生产线的平均月生产能力为5000m3。

根据施工组织安排,首架梁通道上路基填筑应在2011年10月底前完成(有6个月堆载预压期),次架梁通道上路基填筑应在2012年4月底前完成,扣除前3个月的地基处理,首架通道上改良土施工时间为7个月,后架梁通道上施工时间为13个月,平均为10个月。

4 结论

根据改良土试验段的实际施工情况,长期稳定性存在不确定性等风险,现场施工组织难度大,连续施工困难,施工进度缓慢,无法满足施组进度。为确保工程质量,杜绝病害,维持良好的生态环境,建议今后在该类土质环境下,用A、B组填料代替水泥改良土设计。

U213.1

A

1004-7344(2016)11-0128-01

2016-3-25

康吉良(1976-),男,四川资中人,助理工程师,本科,从事工程管理工作。

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