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真空碳酸钾脱硫工艺技术的实践与改进

2016-05-30陈再标

科技风 2016年14期
关键词:吸收再生

陈再标

摘 要:分析韶钢焦化厂真空碳酸钾脱硫工艺的影响因素,并对存在的问题作出应对措施,在稳定脱硫溶液(H2S-CO2-K2CO3溶液体系)方面作出努力,使脱硫效果有了明显提高。

关键词:真空碳酸钾;吸收;脱硫液;再生

韶钢焦化厂焦炉煤气脱硫净化技术是采用真空碳酸钾(H2S-CO2-K2CO3溶液体系)脱硫工艺,该法用于气体选择性脱除H2S多,原料气在填料吸收塔内用贫碳酸钾水溶液吸收,吸收时只有少量CO2被同时脱除,而H2S几乎全部被吸收的特点。设计要求是脱硫塔后煤气中H2S含量在200mg/m3 以下。

1 真空碳酸钾脱硫工艺介绍

真空碳酸钾(H2S-CO2-K2CO3溶液体系)脱硫工艺时基于吸收——解析的原理,即用碳酸钾溶液吸收焦炉煤气中的H2S和HCN,吸收H2S,HCN和CO2的溶液循环到再生塔,反应生成KHS溶液经再生析出酸性气体。

1.1 吸收过程

洗苯后煤气经过油捕雾器后进入脱硫塔,与28℃脱硫贫液在花环填料上逆流接触,煤气中的H2S、HCN和CO2等酸性气体被吸收;其主要反应如下:

K2CO3+H2S→KHCO3+KHS,K2CO3+2HCN

→2KCN+CO2+H2O,K2CO3+CO2+H2O→2KHCO3

脱硫塔上段以NaOH溶液循环喷洒,进一步降低煤气中的H2S。

1.2 解析过程

吸收了酸性气体的脱硫液称为富液,在富液槽中与连续补充的KOH反应后与再生塔底来的热贫液换热,进入再生塔。真空低温下(约20Kpa,60℃),在拉鲁环填料上富液与再生塔底上升的贫液蒸汽(由再沸器蒸汽间接加热贫液产生)接触,解析得到H2S、HCN等酸性气体:

KHS+KHCO3→H2S+K2CO3,KCN+KHCO3

→HCN+K2CO3,2KHCO3→CO2+K2CO3+H2O

再生塔出口酸性气体经冷凝冷却至25~33℃、气液分离后,由液环式真空泵送往湿法制酸装置;酸汽冷凝液由气液分离器自流至真空冷凝液槽,大部分送至富液槽循环使用,小部分作为废液外排以降低副盐浓度。

1.3 特点

1)用真空解析法再生,操作温度仅为50-60℃,再加上操作系统中氧含量较少,故副反应的速度极慢,生成的废液也非常少。

2)整个系统在低温低压下操作,对设备材质的要求也随之降低。

3)脱硫系统生成的硫氰酸盐,通过解析塔分解为碳酸盐和酸性气体,碳酸盐溶液返回到吸收系统循环使用,以降低碱的消耗。

4)有效利用余热。因解析系统为低温操作,所以吸收液再生用热源可由荒煤气提供。

5)脱硫剂只采用KOH,使用脱硫装置的操作简单,成本低廉,脱硫后煤气含H2S在200mg/m3 以下。

2 存在的问题与分析

脱硫再生系统在使用过程中,受煤气夹带洗油、脱硫再生系统设备损耗(Fe3+)及再生负压系统漏气等三个源头因素的影响,脱硫液中的副盐和其他杂质日益累积,脱硫液变质严重,导致脱硫效率差,使得煤气含H2S在380mg/m3 以上。

2.1脱硫液夹带洗油被污染

脱硫液夹带洗油循环一段时间后油类物质累积增多,脱硫液颜色从淡红棕色逐渐变深,最终呈酱黑色。

脱硫传质阻力由气相主体、气膜、界面、液膜和液相主体的阻力叠加而成,但主要集中在气膜和液膜层。煤气中含有洗油等杂质,洗油含有憎水的苯基等非极性基团,与水不互溶,在脱硫液内部形成O/W或W/O的乳状液,会在液膜表面形成一层阻滞膜影响传质的顺利进行,增加了煤气中的H2S被脱硫液吸收的阻力,影响传质过程。

阻碍煤气内H2S等酸性气体与脱硫液接触,使化学吸收反应速度大大降低,降低脱硫效率。

2.2 脱硫液夹带铁锈变质

脱硫再生设备材基本上是以碳钢为主,由于在工程施工建设期间设备及管道等没有对其进行内部除锈处理,以致脱硫液与设备及管道内部铁锈发生反应生成赤血盐K4Fe(CN)6等盐类(Fe2++6CN-+4K+→K4Fe(CN)6),造成脱硫液变质。

2.3 再生系统负压管道穿漏

再生塔不严,空气从大气中进入到负压系统与脱硫液接触反应:

2KHS+2O2→K2S2O3+H2O,KHS+HCN+1/2O2

→KCNS+H2O

使得脱硫液中有大量的副盐生成,说明了整个系统中存在着漏气之处,使脱硫液变质生成大量的KSCN和K2S2O3等副盐含量持续升高。

3 改进措施

3.1 改进洗油质量,增设水洗塔

洗苯工序改为油品更好的一级洗油,同时将洗苯温度从32~35℃降至 26~28℃,降低洗苯操作温度,加强洗苯塔后油捕雾器操作,减少煤气夹带洗油量,特别是洗油中的轻质组分。

在脱硫工序和洗苯工序之间增加水洗塔,用干净水对煤气洗涤、降温,控制塔后温度24~26℃,同时进一步减少煤气中的油类物质夹带。

3.2稳定脱硫液质量

排空已被严重污染不能再生循环使用的脱硫液,同时对脱硫系统管道、设备进行清洗,清洗完成后重新配置脱硫液,并每天对脱硫液进行排油排污置换操作,减缓脱硫液老化变质,避免KSCN、K4Fe(CN)6等副盐含量富集,维持脱硫液质量的稳定,是的脱硫液的效率持续高效。

3.3 修复负压系统泄漏

对负压的再生系统进行查漏、补漏,防止从环境内吸入空气,降低脱硫液氧化速度、抑制副盐生成,保持酸气洁净,系统再次投用后经过对脱硫液中K2S2O3的连续跟踪分析,在脱硫液中含量平均为4.5g/l,再无出现K2S2O3快速上升的问题。

4 结果与讨论

经过改进,消除煤气洗油夹带、脱硫再生系统设备腐蚀(含Fe3+)及酸气负压系统漏气对脱硫液的影响后,本焦化厂的脱硫液质量有明显改善,脱硫液呈淡黄色,表面偶尔有油镜,没有结晶或其他明显沉淀物,煤气脱硫效果有大幅度的攀升。塔后煤气含硫平均能降至175mg/m3,脱硫效率达96%。

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