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大斜度井、水平井回填侧钻水泥塞

2016-05-14肖扬赵东辉田军政

关键词:水平井

肖扬 赵东辉 田军政

摘 要:大斜度井、水平井注回填侧钻水泥塞时,有两点特别值得关注:①井斜较大,水平段较长,钻具紧贴井眼低边,井内流体沿井眼高边上返,钻井液的井眼清洁能力有限,使部分岩屑始终留在井眼低边,因此,注水泥塞时水泥浆沿井眼和钻杆环空上返时,容易被污染和造成很长的混浆段,从而凝固的水泥塞胶结强度较低,无法满足侧钻要求。②由于施工时井眼内压差大,钻具与井壁之间摩擦阻力大等原因,极易造成压差卡钻(泥饼粘附卡钻)。根据LD32-2某大斜度井回填侧钻水泥塞施工经验,在施工时通过处理好钻井液,优化施工方案和水泥浆配方,活动钻具,强扭矩解卡和各工序紧密配合等技术措施,可减少或避免上述两种风险,提高施工质量。

关键词:大斜度井;水平井;回填侧钻水泥塞;胶结强度;压差卡钻

中图分类号: TU23.5 文献标识码: A 文章编号: 1673-1069(2016)19-181-2

0 引言

LD32-2大斜度井位于渤海东部低凸起北端,四周被渤中、渤东、辽中生油凹陷环绕,是渤海最有利的油气富集区之一,具有良好的油气富集成藏的石油地质条件。该井属于领眼井,目的是为了钻遇上部油层内部泥岩隔夹层,调整优化油藏开发方案。定向井数据为:第一造斜点211m,造斜段长840m,稳斜角64.63°,终点方位71.95°稳斜段长720m;第二造斜点1771m,造斜终点1885m,造斜段长114m,终点井斜角77.24°终点方位61.98°

LD32-2-A22HP1井实际井身结构是:20"隔水导管下深106m。?444.5mm钻头一开钻至井深427m,下入?339.7mm表层套管425.64m。?311.15mm钻头二开钻至井深2495m后,根据甲方要求,对原井眼进行回填侧钻。

1 在大斜度井段打水泥塞过程中遇到的问题

按照钻井设计,钻穿所有生产层,测井分析油藏数据后,打水泥塞回填至1900m进行侧钻,回填段为1900m~2495m,侧钻点为1900m。

1.1 第一次打回填侧钻水泥塞过程

1.1.1 第一个水泥塞回填段为2490m~2230m,水泥塞段长260m

①下光钻杆到井深2490m,循环调整泥浆性能;②固井泵通水试压2000PSI;③泵注冲洗液10.34m3 ;④泵注隔离混合水0.8m3;⑤泵注水泥浆28.27m3;⑥泵注尾水1.59m3;⑦顶替泥浆17.5m3;⑧起钻至2170m,循环出多余水泥浆。

1.1.2 第二个水泥塞回填段为2150m~1880m,水泥塞段长270m

①下光钻杆至井深2150m,循环调整泥浆性能;②固井泵通水试压2000PSI;③泵注冲洗液10.34m3;④泵注隔离混合水0.8m3;⑤泵注水泥浆28.74m3;⑥泵注尾水1.59m3;⑦顶替泥浆14.35m3;⑧起钻至1840m,循环出多余水泥浆。

在施工过程中,采取不间断上下活动钻具,泵注冲洗液时上提最大悬重80吨,但是在顶替泥浆时上提最大悬重为100吨。

1.1.3 原因分析

①水泥浆密度远大于钻井液密度,打水泥塞结束后井眼液柱压力远大于地层压力,与地层形成较大的压差,这是造成压差卡钻的首要原因。

②在大斜度井、水平井中,下部井段的钻具在井内处于井眼的低边,钻具与井眼之间的摩擦阻力比直井较大,井筒泥浆液柱压力较大,形成的压差越大,钻具就越贴紧井壁,起钻摩擦阻力就越大,这是造成压差卡钻的又一个原因。

③打水泥塞结束后,由于井内钻具有一段静止时间,钻具一旦静止,环绕在钻具四周的压力失去平衡,早已形成的压差就作用在钻具上,滤饼和钻具产生弥合形成很大的摩擦阻力;而且,根据水泥浆的特性,水泥浆从流动到静止状态,其剪切应力迅速增大,也增大了钻具与水泥浆的摩擦阻力。造成起钻困难,如不及时克服则形成压差卡钻。

④水泥浆的失水比钻井液大,尤其在砂岩地层、高压条件下失水就更大,水泥颗粒之间容易搭桥形成网状结构,增大起钻的摩阻。

1.1.4 解决方案

①水泥浆在环空中上返时,从打水泥塞开始上下活动钻具3~5m、至到顶替钻井液结束,可防止因钻具在井内静止时间过长引起的粘附卡钻,也可提高水平井段水泥塞的质量。②同时,在条件许可的情况下抓紧各工序之间的配合,加快起钻速度,缩短钻具在井内的静止时间,可减少因压差卡钻的风险。③可在水泥中适当加入漂珠等减阻材料,减小钻具与地层之间的摩擦阻力,适当降低水泥浆密度。④如果需要打水泥塞回填的井段较长,根据现场起钻速度,合理确定水泥塞段长,以减小施工风险。

下钻至1880m(设计水泥塞顶),未探到水泥塞面,继续下钻到1900m(设计侧钻点),现场判断水泥胶结强度不够,汇报陆地,决定继续候凝,候凝7小时后,下钻探塞至1922m,滑动控时钻进至1960m,因水泥石胶结强度不够,侧钻失败。

1.1.5 失败原因分析

①前置液在井眼内段长仅有105m(裸眼附加40%),没有将钻井液和水泥浆有效隔离开,导致水泥浆在井眼与钻杆环空上返时混浆太多,造成水泥塞无法起强度。

② 侧钻点在1900m,设计侧钻点以上水泥塞段长仅有50m,最后探塞时,探到塞顶为1950m左右,而且水泥胶结强度较差。

1.2 第二次打回填侧钻水泥塞过程

1.2.1 第一个水泥塞回填段为1960m~1660m,水泥塞段长300m

①下光钻杆到井深1960m,循环调整泥浆性能;②泵注隔离液25m3;③固井泵通水试压2000PSI;④泵注冲洗液17.07m3;⑤泵注隔离混合水0.8m3;⑥泵注水泥浆34.22m3;⑦泵注尾水1.59m3;⑧顶替泥浆12.37m3;⑨起钻至1460m,循环出多余水泥浆。

下钻探水泥塞面至1608m,侧钻钻进至1635m,振动筛处返出较多泥岩岩屑及少量水泥碎屑,通过造斜数据判断侧钻成功。

1.2.2 成功原因分析

①优化水泥塞施工方案,使前置液在井眼内段长达到402m(裸眼附加40%),将钻井液和水泥浆隔离开,有效的阻止了水泥浆在井眼与钻杆环空上返时的混浆,提高了水泥浆对泥浆的驱替效率,最终水泥塞强度较好,满足侧钻要求。②侧钻点在1760m,设计侧钻点以上水泥塞段长100m,确保侧钻点处是纯水泥浆,水泥石有较好的胶结强度。最后探塞时,探到塞顶为1608m右,而且水泥胶结强度较好,满足侧钻要求。

2 总结

对于大斜度井、水平井、大位移井来说,由于井斜较大,水平段较长,钻具紧贴井眼低边,井内流体沿井眼高边上返,泥浆的井眼清洁效率有限,使部分岩屑始终留在井眼低边。在这种情况下,水泥浆沿井眼和钻杆环空上返时,容易被污染和造成很长的混浆段,因此,为了减少混浆段,使水泥浆有良好的胶结强度,以满足侧钻施工要求,具体注意事项如下:

①前置液在井眼内段长至少400m,其中隔离液和冲洗液各200m,将钻井液和水泥浆进行有效隔离,以减少混浆段。②侧钻水泥塞设计段长高出侧钻点以上至少100m,尽量将混浆段留在侧钻点以上,确保侧钻点附近是水泥浆,并有较好的胶结强度,以满足侧钻施工要求。③连续水泥塞作业时,应保证第1个水泥塞清洗结束后,上起钻具至少30m,才能进行第2个水泥塞作业。

参 考 文 献

[1] 董星亮,王永松,王同友,等.固井技术[J].海洋钻井手册,2009,12(1):408-453.

[2] 牛新明,张克坚,丁土东,等.川东北地区高压防气窜固井技术[J].石油钻探技术,2008,36(3):10-15.

[3] 丁士东,周仕明,陈雷川.东北地区高温高压高含硫气井配套固井技术[J].天然气工业,2009,29(2):58-60.

[4] 严焱诚,肖国益,薛丽娜.川西地区须家河组气藏深井固井的难点及对策[J].天然气工业,2009,29(12):38-40.

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