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空燃比相关故障五例

2016-05-05绍兴鲁建华

汽车维修技师 2016年11期
关键词:混合气漏气节气门

绍兴/鲁建华

空燃比相关故障五例

绍兴/鲁建华

案例一

故障现象:一辆2010年途观1.8T车型,车主反映行驶中尾气排放灯亮。

故障诊断:诊断仪对系统进行检测,发动机控制单元存储故障,如图1所示。

读取数据流显示,如图2所示。

清除故障码后马上读取数据流显示,如图3所示。

系统存储故障码P2187燃油测量系统怠速转速时系统过稀,这意味着在非怠速工况空燃比处于正常范围,也就意味着,随着节气门开度的增大,实际进气量增加,影响减小。我们考虑混合气稀可能是油压不足、喷油器故障、进气系统泄漏、空气流量传感器故障等。如果是燃油方面故障,比如油压不足、喷油器故障等,那么在转速提高后影响将增大,也就是说,在非怠速工况也应该会存储混合气稀故障,而该车只有怠速时混合气稀故障。另外根据数据流第32组也可以看出,1区为怠速时的氧学习值显示4.12%,说明混合气稀;2区为非怠速时的氧学习值显示-6.25%,说明混合气浓。进一步说明该故障非燃油系统所致。

图1 故障码1

图2 数据流1

图3 数据流2

清除故障码后,学习值归零,我们可以看到第33组1区氧调节值达到21.48%,说明当前混合气很稀,控制单元进行加浓控制。

那么从进气系统泄漏的角度分析,对于带涡轮增压的进气系统,泄漏点可以大致分为三个部分:

(1)增压前漏气,也就是空气流量传感器到增压器之间漏气。相当于有另一个通道进气,总的进气量不变,但G70的检测值小于实际值。这使得依据G70喷油后氧传感器反馈混合气偏稀。

(2)增压后漏气,也就是增压器到节气门之间漏气。增压后的压力大于大气压力,使得部分计量的空气没有实际进入汽缸而导致实际值小于检测值,导致混合气偏浓。这种情况的混合气浓与燃油压力高/喷油器故障等导致的混合气浓的区别是,这种情况下,读取数据流可以看到进气量偏大。

(3)节气门后方漏气。可以这么理解:如果增压前到节气门后通路,相当于节气门开度增大,进气量增大。而节气门后方漏气则相当于进气量增大,但该增大的量未被G70检测到,所以节气门后方漏气会造成混合气稀。曲轴箱通风的油气分离器损坏、炭罐管路损坏等导致的漏气都是这种情况。

该车为混合气稀,所以增压后漏气可以排除。而空气流量传感器到增压器之间的管路很容易分辨,目测就可基本排除,那么重点考虑节气门后方漏气。而节气门后方漏气可能原因:

(1)曲轴箱通风的油气分离器损坏。

(2)炭罐管路损坏。

(3)进气歧管损坏。

尝试将曲轴箱通风管路堵塞,读取数据流显示,如图4所示。

图4 数据流3

可以看到第33组1区氧调节数据在正常范围,同时看到第3组3区节气门开度显示5.1%,说明由于曲轴箱通风故障导致节气门后方漏气,控制单元做出了如下反应:一是减小喷油量,二是减小节气门开度。

故障排除:更换曲轴箱通风系统的油气分离器,清洗节气门。

进行上述处理后,读取数据如图5所示。

图5 数据流4

运行十多分钟后显示,如图6所示。

图6 数据流5

确认故障排除。

案例二

故障现象:新帕萨特2.0T车型,偶发怠速不稳,启动困难,加速时尾气冒黑烟。

故障诊断:诊断仪进行检测,发动机系统存储故障,如图7所示。

图7 故障码2

读取数据流如图8所示。

图8 数据流6

清除故障码后读取数据流,如图9所示。

图9 数据流7

几秒钟后,数据流显示如图10所示。

图10 数据流8

从上述数据可以看出,清除故障码后,32组氧学习值归零,33组1区反映实时的空燃比显示-26.17%,说明混合气过浓,氧调节值已到极限,然后在几秒钟后,控制单元学习该状态,32组1区显示负的百分比值,即控制单元做出的减少喷油量的控制,相应的33组1区数据实时变化。

根据数据说明混合气确实偏浓,与故障码吻合。

执行107组基础设定,显示系统不正常,如图11所示。

图11 基础设定

分析混合气浓的可能原因:

(1)检测的进气量大于实际进气量(进气系统或空气流量传感器故障)。

(2)燃油压力高。

(3)喷油器故障。

(4)高压油泵故障。

由于怠速工况和非怠速工况混合气都偏浓,并且我们可以看到32组2区非怠速工况氧学习值比32组1区怠速工况氧学习值更大,意味着随着负荷的增大,影响在增大。如果是由于进气系统故障导致混合气过浓,那么在负荷增大(节气门开度增大,进气量增加)后,影响将减小,说明故障是非进气系统导致。重点检查燃油系统。可能原因:燃油压力过高,喷油器故障等。读取怠速时燃油高压数据在4000kPa左右,正常。拧下加机油口盖,能闻到一股汽油味。更换燃油高压泵,读取数据依然显示混合气偏浓,但氧调节数据已经比更换之前下降,加速时尾气已不再冒黑烟,但加速后地上会有一摊黑色水迹,分析应该是原来留在排气管内的,试车行驶约10km后,尾气恢复正常,读取数据也恢复正常。

执行107组基础设定,显示系统正常,如图12所示。

图12 执行107组操作

案例三

故障现象:一辆帕萨特B5,配备1.8T发动机。车主反映早上启动后怠速不稳,需要踩几脚大油门才能稳住。

故障诊断:发动机控制单元存储故障,如图13所示。

图13 故障码3

读取数据流,如图14所示。

图14 数据流9

清除故障码后数据显示,如图15所示。

图15 数据流10

从33组1区可以看出混合气确实很稀,并且已经到了极限。从第3组看节气门开度和进气量没有明显异常。

执行107组基础设定后显示,如图16所示。

图16 设定

故障存储,如图17所示。

图17 故障码4

尝试急加油门,进气量数据可以瞬间达到80~90g/s,说明进气量包括排气系统都没有问题。混合气稀本质上讲就是油多了或气少了。那么从该车上看,问题可能出在燃油系统。路试约10min后读取数据流第32组:1区显示2.6%,2区显示3.9%,这说明怠速和部分负荷时混合气都偏稀,也就意味着随着负荷的增大,影响增加。如果是少量漏气,那么随着节气门开度的增大,正常进气量增加,则漏气的影响将减小。而燃油系统故障的影响则会由于负荷增大而增大。

燃油系统导致混合气稀也可以从两个方面考虑:①喷油器故障(比如堵塞),导致实际喷油量不足;②燃油泵或燃油滤芯等故障,导致供油量不足。

连接燃油压力表,启动着车,观察燃油压力只有约200kPa,急加油门油压下降到200kPa以下,显然燃油压力是不足的。正常车辆压力约3kPa,如图18所示。

排除喷油器故障,考虑燃油泵或燃油滤芯。更换燃油滤芯后压力没有变化,更换燃油泵后故障排除。

图18 油压测量

案例四

故障现象:一辆斯柯达明锐配备CPJ发动机和手动变速器车型,尾气排放灯点亮。

故障诊断:用诊断仪对系统进行检测,发动机控制单元存储故障如图19所示。

图19 故障码5

读取数据流,如图20所示。

图20 数据流11

通过30组1区可以看到前氧传感器数据未进入工作状态。

31组1区显示前氧传感器未进入工作状态。

31组2区显示后氧传感器数据异常。

正常情况下,进入工作状态后,30组1区最后两位为11,倒数第三位在0和1之间变动。31组1区在0.1~0.9V之间跳变,31组2区在0.45V上下小幅变动。

启动着车拔下插头测量前氧传感器加热线路电压,13~14V,正常,测量前氧传感器工作电路电压0.401V,略小于正常值(正常约为0.45V),测量前氧传感器加热电阻约17Ω,正常,测量前氧传感器阻值无穷大,不正常,测量同类型正常车阻值约145MΩ。

更换正常车前氧传感器故障依旧。

考虑后氧传感器数据异常,拔下后氧传感器插头,发现后氧传感器插头进水,针脚已氧化。但在拔下后氧传感器插头的情况下后氧传感器数据依然显示1.08V左右,正常情况下拔下插头应显示0.44V左右,测量后氧传感器加热线路电压13~14V,正常,测量后氧传感器工作电路电压0.774V,不正常。

更换后氧传感器,对后氧传感器插头进行处理后,后氧传感器数据正常显示,拔下插头测量电压约0.45V,然而前氧传感器数据依然不正常。根据之前的测量,拔下前氧传感器插头所测得的数据约0.401V,略小于正常值,拆掉流水槽盖板,拆下发动机控制单元,确认发动机控制单元插头已进水氧化。对针脚进行处理后,前氧传感器数据恢复正常。然而通过较长时间的数据流观察,发现后氧传感器数据在一段时间后变为0.00V,不变。

行驶几十千米后,尾气排放灯再次亮起,发动机控制单元存储故障,如图21所示。

图21 故障码6

该车数据流如图22所示。

图22 数据流12

相关电路图如图23所示。

进一步检查,对后氧传感器G130插头进行测量,正常情况下,4号脚约0.45V电压,3号脚接地,然而该车测量结果却相反,3号脚为0.45V电压,4号脚为接地电压。经过与发动机控制单元侧针脚测量线路阻值,进一步确认为3号和4号脚调错。原来是修理工在处理后氧传感器插头时将3号脚和4号脚换错,导致产生故障,重新正确接线后,故障彻底排除。

运行一段时间后数据流如图24所示。

图24 数据流13

通过对正常数据流和故障数据流的观察可知:正常情况下,在车辆刚启动时,前后氧传感器都处于不工作状态,30组数据都显示0,31组数据都显示0.44V,运行一会后,前氧传感器开始工作,电压在0.1~0.9V之间跳变。再运行一会后,后氧传感器也投入工作,电压逐渐上升,约在0.6~0.7V。

图23 氧传感器控制电路

该车在故障未排除前,启动着车时后氧传感器还没有工作,所以电压与正常车辆相同也为0.44V,当后氧传感器开始工作后,由于针脚接错后,电压逐渐变小,直至为零。

案例五

故障现象:尾气冒黑烟。

故障诊断:发动机控制单元存储故障,如图25所示。

读取相关数据流,如图26所示。

可以看到33组1区氧调节值已经加浓到了极限,而33组2区依然显示混合气稀。

然而,实际的现象是尾气冒黑烟,应该是混合气很浓,为什么氧传感器数据显示混合气稀,并且是到了调节值的极限?

执行107组基本设置,显示系统不正常,存储故障码P0171汽缸列1,燃油测量系统过稀。

图25 故障码7

图26 数据流14

说明控制单元通过氧传感器的反馈认为混合气过稀,已经加浓到了极限,与实际情况不符,显然是反馈信号上出现了问题或者控制单元本身存在问题。

尝试清除故障码使系统复位,读取数据流,如图27所示。

图27 数据流15

可以看到数据很快变化到稀的极限,喷油脉宽达到3ms,如图28所示。

可能原因有前氧传感器损坏、线路问题、发动机控制单元损坏。

图28 数据流16

拔下前氧传感器插头,使空燃比处于开环控制状态,加速踏板踩到底约1min(此时发动机转速限制在3800r/min),用以清除燃烧不良的积炭以及排气管等剩余废气,可以看到尾气不再冒黑烟。说明控制单元没有问题,线路本身不存在短路、断路情况,可能原因是前氧传感器损坏或线路有接错。如果是前氧传感器故障,一般只会是不工作或调节偏差大,而不至于是混合气越浓反馈的反而越稀,感觉就是信号反向,考虑可能是线路接反。相关电路如图29所示。

前氧传感器G39相关针脚:

◆1号脚:泵电流

◆2号脚:接地线

◆5号脚:加压电流补偿导线

◆6号脚:参考电压

拔下发动机控制单元插头和前氧传感器插头,对各线路进行测量,确认5号脚和6号脚接反,按照正确的方式接回后,故障排除。

故障总结:前氧线路接反→氧调节反馈错误→控制到加浓极限→混合气过浓。由于短时间内控制到加浓极限后,氧调节依然反馈混合气过稀,使得发动机控制单元认为进气系统存在问题,所以存储故障:P2279进气系统中的少量气流。

图29 氧传感器电路

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