扬子石化全方位优化实现新突破
2016-04-07张延顺
□ 张延顺
扬子石化全方位优化实现新突破
□ 张延顺
□ 扬子石化芳烃厂硫黄回收装置人员在优化工艺参数。李树鹏 摄
搭建全流程优化模型,确立“日测算、旬报告、月回顾”的优化模式,进行多方案效益测算,实现生产经营局部优、系统优、整体优。
2015年以来,扬子石化深入推进炼化一体化优化,切实落实各项增效措施,炼化绩效逐步好转,优化运行实现新突破:48项经济技术指标达到或超过历史最好成绩,吨乙烯原料成本与镇海炼化的差距明显缩小,汽油、航煤产量比上年增长49%和135%,柴汽比降到1.02,炼化一体化优势得到有效发挥。
全流程优化“重点突出”
全流程优化只有起点,没有终点。2015年11月,扬子石化加大市场跟踪力度,积极与代理公司沟通协调,在11月份凝析油低价窗口期抢抓7.1万吨低价玻利维亚凝析油,在实现降本的同时,又改善了原油加工品质。类似优化,在扬子石化2015年生产经营中屡见不鲜。
该公司以优化为抓手,对生产流程进行梳理,对产品结构进行调整,对产品物流进行优化。以学习乙烯车间优化大师“小炉王”胡天生为契机,在全公司掀起优化热潮,对20个全流程优化重点项目持续跟踪项目实施。生产经营和技术部门搭建全流程优化模型,确立“日测算、旬报告、月回顾”的优化模式,进行多方案效益测算,实现生产经营局部优、系统优、整体优。
原料采购优化“抓大不放小”
扬子石化邀请总部炼油事业部、经研院专家去企业进行现场诊断咨询,成立生产经营优化领导小组和推进小组,加大优化工作力度,努力挖掘增效潜力。
该公司适时调整优化原油采购,建立原油采购和加工领导小组、工作小组,制定原油采购策略,根据原油市场走势分析,统筹考虑各方意见,形成集体决策和团队协作,使原油采购能够兼顾上下游市场、生产运行及加工适应性要求,保证装置安稳优运行。
公司根据装置设防值和生产的适宜性,推进原油资源的适度劣质化,针对炼油改造全面投产后的原油加工模式及油种结构进行持续优化。2015年二季度暂停ESPO等低性价比低硫轻质油采购,降低阿曼油采购、加工量,提高巴士拉轻油、卡斯蒂利亚等高性价比原油采购,降低原油采购加工成本;三季度进一步降低阿曼油采购,采用一轻一重(高硫重质油+凝析油)的加工采购模式满足经济性和适应性的需要,首次加工了巴士拉重油和南美凝析油。
捕捉机会油,控制原油合理库存。加强与代理公司的沟通衔接,争取热点资源的采购。优化原油采购的量价匹配、挂靠油种、代理商选择及库存控制指标,提高原油采购水平。调整原油计价方式,规避市场风险。
在大宗原料采购优化上,扬子石化还着力在重整料和天然气上“做文章”。在多方争取互供重整料基础上,多渠道组织资源,有效缓解重整料资源不足矛盾,满足生产需求。积极协调天然气降价,降低生产成本。
□ 扬子石化烯烃厂乙二醇装置职工查看加热炉的运行情况。陶炎 摄
资源优化利用“扬长避短”
扬子石化及时将“宜烯则烯、宜芳则芳、宜油则油”的思路调整为“宜油则油、宜烯则烯、宜芳则芳”,深化“分子炼油”理念,大力优化油品结构和资源利用。
增产增销效益产品。2015年汽油产量189万吨,柴汽比由2014年的1.11下降到1.02。保持航煤加氢高负荷经济运行;大力推进航煤出口,2015年出口及来料加工航煤约占航煤总量的60%。提高催化柴油加工量,增产车柴。发挥柴油加氢能力优势,调整催化柴油流向,解决自产催化柴油平衡问题。2月起打通国5柴油组分油送安庆石化流程,3月开始接入安庆催化柴油。
优化乙烯裂解原料结构,降低成本,多产目标产品。用足自产饱和液化气,同时外购饱和液化气作为裂解原料;增产尾油用作裂解原料,压减柴油产量;将优质吸附石脑油全部进裂解。2015年乙烯产量再次突破82万吨。
装置运行及产品结构优化“锦上添花”
扬子石化抓住烯烃产品效益较好时机,稳定乙烯及下游装置高负荷运行。在开满开稳乙烯装置基础上,择机外购乙烯,满足下游装置高负荷生产。根据市场及效益情况,调整乙烯资源流向;塑料装置保持高负荷生产,根据市场及兄弟企业运行状况,及时调整塑料牌号,争取效益最大化。
积极应对芳烃市场下行情况,调整装置运行负荷和工艺路线。将芳烃型重整调整为芳烃与炼油兼顾,控制歧化装置按最低负荷运行,调整歧化原料中碳七、碳九比例,增加芳烃物料用于调合汽油的比例。
(作者单位:扬子石化)