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水煤浆导热油锅炉高负荷测试与运行总结

2018-07-31荣耀辉栗青兰

中氮肥 2018年4期
关键词:导热油水煤浆高负荷

荣耀辉,栗青兰

(安阳龙宇投资管理有限公司,河南安阳 455133)

安阳龙宇投资管理有限公司300 kt/a聚酯(PE)切片生产装置,采用中石油昆仑公司先进的四釜聚酯技术和美国UOP公司的固相聚合技术,以精对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(EG)为主要原料生产瓶级聚酯切片,其配套供热装置为4台水煤浆导热油锅炉,满负荷运行时锅炉三开一备。

此4台水煤浆锅炉采用导热油为传热介质,导热油又称有机热载体或热介质油,作为中间传热介质在工业换热过程中的应用已有50 a以上的历史。一般以煤、水煤浆、天然气为燃料的锅炉,以导热油为介质,利用热油循环油泵强制介质液相循环,将热能输送给用热设备后再返回加热炉重新加热,可在低压力下获得高工作温度。

导热油锅炉目前广泛应用于化工、石油、制药、轻工、建材、食品等需要高温的工业领域。导热油锅炉是基于强制循环的设计思维而开发的直流式特种锅炉,封闭循环供热;液相输送热能,热损失小,节能效果显著,环保效益好;采用盘管式结构,受热面充足,具有较高的热效率;在较低的压力下运行,可获取450℃以下的工作温度,具有低压高温的特点。

1 水煤浆导热油锅炉的运行状况

此4台导热油锅炉(简称热媒炉),以水煤浆为燃料,以导热油为热载体,利用热媒循环泵强制液相循环将热能输送给用热设备,之后返回重新加热,形成一个闭路循环。热媒炉型号YJL-14540MJ,额定热功率为14 540 kW,其结构型式为立管式方盘管加蛇形对流管束,炉膛部分为方形双盘管,对流管束由上、下两个回程组成,烟气上、下流动,炉膛下部为燃烧室。

自投运以来,热媒炉运行负荷一直在70%左右,提升负荷时难度较大,且炉膛内出现结焦,致使热媒炉倒炉频繁,无法实现长周期、高负荷运行,综合能耗高,无法实现双炉的高负荷运行。

2 高负荷测试的目的及期望达到的目标

高负荷测试的目的:通过热媒炉双炉高负荷运行测试,充分暴露问题,掌握系统、设备等的运行能力,以便有针对性地进行处理,为装置下一步的安、稳、长、满、优运行奠定基础,同时也为下一步瓶颈问题的解决制定技改措施。

期望达到的目标:实现双炉高负荷运行,聚酯装置产能达900 t/d以上;双炉高负荷运行时,实现长周期、稳定生产;综合能耗相对有所下降,实现降本增效。

3 双炉高负荷测试经过

11月18日白班开始,采用炉况较好的2#热媒炉及4#热媒炉进行为期半月的双炉高负荷运行测试,期间4台热媒炉频繁倒炉,对暴露出的如炉膛内部结焦、鼓风机振动、捞渣机卡死、脱硫塔管线结晶堵塞等问题进行了处理,最终实现了2#热媒炉、4#热媒炉双炉高负荷运行,试验周期为29 h,2#热媒炉负荷达90%,4#热媒炉负荷达96%。

公司300 kt/a聚酯装置按950 t/d负荷组织生产,装置负荷达到106%,聚酯装置热媒炉主要运行参数见表1,双炉高负荷运行期间烟气的分析数据见表2,双炉高负荷运行期间的产量及消耗见表3。

表1 聚酯装置热媒炉主要运行参数

表2 双炉高负荷运行期间烟气的分析数据mg/m3

表3 双炉高负荷运行期间的产量及消耗

4 双炉高负荷运行能耗分析

双炉高负荷运行期间,聚酯装置负荷为2×475 t/d,2#热媒炉平均热负荷 11.07×106kcal(负荷90%),4#热媒炉平均热负荷11.88×106kcal(负荷96%),4#热媒炉的瞬时热负荷甚至达到12.8×106kcal(负荷102.4%),双炉高负荷运行基本满足了聚酯装置的热量需求。热媒炉的设计负荷为12.5×106kcal,2#热媒炉、4#热媒炉均创造了高负荷纪录。

4.1 水煤浆消耗分析

双炉高负荷运行时,系统热损失和烟气带走的热量在一定程度上会降低,水煤浆单耗(吨产品消耗)降低。据高负荷运行期间的生产数据计算,水煤浆单耗为151.26 kg,与后期3台热媒炉3 d水煤浆单耗平均值153.8 kg相比,水煤浆单耗有所降低(下降约2.54 kg)。

4.2 电耗分析

由表3可以看出:双炉高负荷运行期间,热媒站用电单耗为20.19 kW·h,较测试前上半月的20.59 kW·h低0.4 kW·h;空压机用电单耗为48.02 kW·h,较测试前上半月的50.11 kW·h低2.09 kW·h。这是由于双炉高负荷运行期间,减少了1台热媒炉附属的引风机、鼓风机等辅助设备的开启台数,直接降低了用电量;同时,减少了发送罐用风和水煤浆喷嘴雾化空气用量,间接降低了空压机负荷。

4.3 烟气指标分析

由于水煤浆质量指标直接影响烟气指标,为避免因水煤浆批次不同而对烟气指标造成影响,烟气分析数据只取临近日期的数据。由表2可以看出:双炉高负荷运行期间,烟气中的颗粒物平均含量为22 mg/m3,略低于高负荷试验前5个班的平均值25.4 mg/m3;SO2含量平均为179.4 mg/m3,大大低于前 5个班的平均值 298.2 mg/m3;由于双炉高负荷运行,热媒炉前炉膛温度升高,平均为1 045℃,较3台热媒炉运行时的960℃高了85℃,炉温的升高有利于氮氧化物的生成,因此双炉高负荷运行期间烟气中的NOX含量明显升高。

4.4 添加除焦剂成本分析

双炉高负荷运行期间,每班定期在炉膛内添加除焦剂,以预防和减轻炉膛内结焦,一定程度上增加了生产成本。除焦剂价格8 000元/t,除焦剂添加量为150 kg/d,日增运行成本1 200元,吨产品增加成本约1.3元。

5 双炉高负荷运行暴露出的问题及处理措施

5.1 暴露出的问题

(1)本次双炉高负荷运行周期仅为29 h,运行周期较短,经分析,制约双炉高负荷、长周期运行的主要因素有:引风机出口易结晶堵塞,热媒炉公共烟道部分长时间投用未清理,其内部结垢严重而造成引风机引风量不足,高负荷运行期间引风机频率为47~50 Hz(额定频率为50 Hz);双炉高负荷运行期间,炉膛负压只能维持在-5~-14 kPa之间,如果脱硫结晶物长时间不能处理,炉膛负压会降至-1 kPa甚至0,只能通过降负荷来维持炉膛负压。

(2)高负荷运行时,炉膛内部有不同程度的结焦现象,焦块掉落易堵塞下渣口,造成下渣不畅;大块结焦掉落至除渣机后,易造成除渣机故障,频繁维修除渣机。

(3)高负荷运行时,除渣机出渣量由原先的13车/班增至23车/班,这在很大程度上增加了人员的劳动强度;同时,炉渣颜色变黑以及渣量增加均反映出水煤浆未充分燃烧,间接反映出鼓风量和喷浆量不匹配、引风机引风量不足以及炉体、烟道漏风的问题。

(4)双炉高负荷运行期间,由于引风机余量太小,不能拉高炉内负压,而没有足够的负压就不能有效地对炉膛吹灰,导致炉内结焦现象加剧。

5.2 处理措施

(1)加强沉灰池污水压泥频次,减少脱硫水中的结晶物;安排人员对停炉的公共烟道部分进行隔离清理;采取措施对脱硫废水中的高盐分结晶物定期予以去除。

(2)本次双炉高负荷试验,由于运行周期较短,炉内结焦情况不是太明显,为预防双炉高负荷、长周期运行时的结焦问题,应视结焦情况增加除焦剂的用量,以缓解结焦现象。

(3)技术人员及热媒炉操作人员要悉心摸索与总结,寻求最佳的喷浆量和鼓风比,使热媒炉的燃烧效率达到最优。

(4)在热媒炉停炉检修期间,对炉膛、烟道、预热器、引风机、脱硫塔、脱水桶等进行全面清理;同时对炉体、烟道等进行密封性检查及处理,以减少漏风量。

6 结束语

通过双炉(2#热媒炉、4#热媒炉)高负荷测试,我们确认双炉是可以满足聚酯装置设计产能供热需求的,且电、水煤浆等主要原辅料单耗有下降趋势。但在双炉高负荷运行期间,烟气中氮氧化物含量上升,需进一步探讨及优化热媒炉的运行参数,确保烟气达标排放;而且,双炉高负荷运行期间,由于引风机至烟道管线易被脱硫结晶物堵塞,系统阻力增大,导致引风机能力不足,以及前后炉膛结焦等问题,未能实现双炉高负荷、长周期、稳定运行,这也为我们下一步的重点攻关指明了方向。

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