新型PROTOS盘纸高速拼接控制系统
2016-03-21刘志超
刘志超
摘 要:着重介绍新型PROTOS盘纸高速拼接控制系统。通过新型PROTOS盘纸拼接控制系统的2个信号源,盘纸高速搭接成功有了双保险,从而大大降低了因脉冲不同步造成的搭接失败,实现设备的连续运转,降低了劳动强度,提高设备的有效作业率。
关键词:PROTOS盘纸高速拼接控制系统;智能控制;减少设备停机
1.引言
现有各烟厂卷烟生产中,PROTOS卷烟机在正常速度运行中,一个盘纸的使用时间为10分钟左右,盘纸消耗完毕后,为了让设备连续运转,设备设计有另一个备用盘纸的拼接功能,搭接过程要求控制系统绝对精准,才能实现设备的连续运转,提高设备的有效作业率。
2. PROTOS拼接方式及存在的问题
2.1 PROTOS盘纸拼接方式
有一个盘纸在运行,另一个盘纸备用,当运行中的盘纸直径足够小时,传感器触发备用盘纸加速,当两个盘纸运行相对速度一致时,启动电磁阀动作,盘纸完成搭接。只要新纸盘已恰当加速,频率/电压转换程序F/U1和F/U2即把RCP和ACP转变成为与各自频率成正比的直流电压。RCP为速度控制器A6提供设定值,而ACP则提供实际的速度值。当这两个值相等,也就是B13与B15传感器产生的脉冲数一定时即表示两条纸带正以相同的速度运行。此时,触发以下操作:①起动Y13将两条纸带拼接在一起,同时接纸胶带架松开并退出工作位置;②计数器CTR1和CTR2开动; ③在CTR2数到25个RCP(相当于62.5厘米长烟纸),加速装置电动机M8关停。
2.2 存在的问题
B15是产生RCP脉冲的传感器,它在M8加速电动机的上方,此处拆卸维护极其不便,容易积油泥和烟灰,导致B15产生的脉冲数不精准,从而和B13产生的脉冲数不匹配,导致搭接失败。搭接失败后挡车工需要重新穿纸,耽误生产时间。搭接信号失效后,意味着挡车工需要每10分钟穿一回盘纸,耽误生产时间降低有效作业率,增加劳动强度。
3.新型PROTOS盘纸高速拼接控制系统
3.1 控制环节
选用德国原装进口Lenze9300系列伺服控制系统为核心。伺服控制系统动态响应快、程序循环时间短,结合旋转变压器反馈确保伺服电机的高精度运行。程序模块化可自由编程,通过设置电子齿轮比可实现比例同步。可作为独立轴代替机械连接的同步运行。
3.2 装置的组成结构及速度信号源的采集
此系统由拉纸辊、编码器、伺服控制器、伺服电机组成。加速盘纸与烟条速度达到速度同步,反应速度的信号源起到了决定性作用。有2个信号源可选:①在烟条速度的同步轮上加装进口增量型编码器,输入至数频输入端X9,精度高,用作主信號;②烟条脉冲经过PLC转换的0-10V,输入至模拟量输入端X5/1、2,精度低,用作备用信号(编码器损坏时可以临时转换为模拟量信号为指令速度,改为降速接纸。待编码器故障解除后再转为编码器信号为指令速度高,重新设定高速接纸,这样不至于影响设备的正常生产)。控制原理流程图如图1所示。
3.3 接线原理
Q1控制伺服器的电源,伺服电机直接由伺服控制,伺服器的X7端直接连接至编码器(如图2所示)。
4 电器控制流程
胶带架到位,E4输入端高电平1,控制器输出2秒固定120rpm的速度,自动送纸开始,引纸长度约500毫米。改造后的控制器有自动引纸功能,为了避免与原系统功能的冲突必须关闭触摸屏自动引纸功能。加速信号输出时,E5端得高电平1,电机开始加速,同时X12/2发出反馈脉冲(代替原机ACP)给PLC,当电机速度与主机速度一致时,并延迟0.2秒,A2发出拼接信号,控制压接阀动作。当有指令速度转换时有编码器与烟条速度0-10V两个速度信号,E2=0低电平编码器信号有效,E2=1高电平烟条速度0-10V信号有效。电气控制图如图3所示。
5.结论
加速盘纸与烟条速度达到速度同步两个盘纸高速搭接成功,反应速度的信号源起到了决定性作用。新型PROTOS盘纸拼接控制系统有2个信号源可选,盘纸高速搭接成功有了双保险,从而大大降低了因脉冲不同步造成的搭接失败,实现设备的连续运转,降低了劳动强度,提高设备的有效作业率。
参考文献
[1] 叶斌.电力电子应用技术[M]. 清华大学出版社, 2006
[2] 阮毅,陈维钧.运动控制系统[M]. 清华大学出版社, 2006
[3] 刘志刚.电力电子学[M]. 北京交通大学出版社, 2004