提高烟草超级回潮机出口水分Cpk的研究
2016-03-16张冬芹
张冬芹
红云红河烟草(集团)有限责任公司新疆卷烟厂
提高烟草超级回潮机出口水分Cpk的研究
张冬芹
红云红河烟草(集团)有限责任公司新疆卷烟厂
烟草行业超级回潮机(简称RCC)是卷烟生产厂制丝车间叶丝线的重要设备,主要工艺任务是将切丝后的叶丝进行增温增湿处理,为下一道工序提供合格的烟丝。在生产过程中,要求来料烟丝的水分、温度和流量稳定,因此RCC出口水分Cpk是一项重要考核指标。本文围绕RCC的出口水分波动大这一问题展开技术攻关,对可能原因进行原因分析、制定措施、实施和验证,稳定了RCC出口烟丝的水分,使出口水分波动问题得以成功解决。
超级回潮;出口水分;Cpk
超级回潮机是烟草行业中制丝设备的重要组成部分,通过在线烟丝水分增温增湿,达到工艺目的。来自切丝机的20%左右的烟丝由定量输送设备送入滚筒式叶丝超级回潮机,经过回潮机增温增湿后,烟丝的含水量被提高到25%-30%,出口温度70℃左右,使其满足烘丝设备膨胀功能的工艺要求。
根据皮带秤烟丝流量、回潮筒入口水分、出口设定水分可计算出理论加水量:
入口流量×(1―入口水分)=出口流量×(1―出口水分)
则:理论加水量=出口流量―入口流量=入口流量×((1―入口水分)/(1―出口水分)―1)
卷烟工艺考核标准中要求回潮筒出口水分Cpk≥1.33,因此,挖掘RCC出口水分不稳定的突出环节,针对性地改进完善部分设备,来提升RCC出口水分过程能力指数,对于工厂降低单耗和提高烟丝质量具有十分重要的意义[1]。
1 影响RCC出口水分Cpk的主要原因分析
通过对XJ卷烟厂制丝车间进行抽样统计分析,超级回潮Cpk值为0.88,在车间所有工序点中最低,说明当前RCC出口水分过程能力不满足车间Cpk≥1.33的工艺要求。为此,工厂成立专项课题攻关小组,通过对部分设备的改进完善,进行大量的测试摸索,提高RCC出口水分Cpk。根据影响出口水分稳定性的可能原因,项目组成员应用头脑风暴法进行了原因汇总,总结了以下8个末端因子,并采用调查分析和现场验证的手段来逐一确认各因素的影响程度。
(1) RCC出口水分仪测量不准:对RCC出口水分仪随机取样,然后进行质检室烘箱校准,对比结果看出在线水分仪测量准确。(2)来料水分不稳:用Xbar-R控制图对RCC入口水分指标进行动态监控,来料水分均值20.039%,没有超过20±1%的范围,证明RCC来料水分受控。(3)RCC排潮风门开度不合适:使用单因子方差检验,P值大于0.05,证明RCC排潮风门开度是影响RCC出水分Cpk的非显著原因。(4)皮带秤流量控制精度差:现场选择皮带秤操作屏上的瞬时流量和累积量取样功能,根据取样的流量和累积量数据,计算皮带秤控制误差为≤1%,在车间工艺要求合格范围。(5)皮带秤料头供料不稳:在高管料头阶段,分别截取皮带秤料头流量趋势图和RCC出口水分趋势图,观察皮带秤料头供料不稳是否引起RCC出口水分波动。皮带秤料头流量从0上升到正常的设定流量6000kg/h,需要40秒,此项为重要原因。(6)储丝柜料满光电管位置不合适:经现场观察,半柜料满行车换向时,储丝柜内中段料位太薄,出现凹槽现象。主要是由于半柜料满换向光电管位置偏低,烟丝进料高度不够就换向布料。造成出料过程中,引起皮带秤流量波动。(7)行车换向时布料不均匀:经现场观察,储丝柜内烟丝出现中间高、两边低的现象,在前半柜料满换向后半柜布料的时候,行车来回运行3次,而行车皮带不运行,造成烟丝滞留在行车上;换向下料时,柜内烟丝料位高低不平,导致电子称流量波动。(8)分配车下料口下料不均匀:发现分配车振槽上烟丝只是位于振槽上中间部位,两边是空的,落入行车上的烟丝成一条直线,没有均匀平铺开。
2 实施四大对策提高RCC出口水分Cpk
2.1针对皮带秤料头供料不稳的问题
增加了皮带秤料头预填充堆栈程序,使皮带秤料头流量稳定。新增皮带秤料头堆栈程序后,通过三天对皮带秤料头流量趋势图的观察,发现料头流量趋势图正常,达到设定流量时间由以前的40秒减少到10秒以内,证明我们新增的程序是行之有效的。
2.2针对储丝柜料满光电管位置不合适的问题
改变料满光电管位置,将光电管提高位置,向上移20cm,料满光电管位置改变后,储丝柜内烟丝料位正常,从而保证了底带出料流量稳定。
2.3针对行车换向时布料不均匀的问题
完善行车半柜换向布料程序,新增行车半柜换向布料程序后,通过三天对行车半柜换料过程的观察,行车布料均匀,柜内烟丝无凸凹不平现象,行车上无堵料现象发生。
2.4针对分配车下料口下料不均匀的问题
为使烟丝均匀平铺在分配车上,设计加装了“八”字形导流装置,在分配车上加装“八”字形导流装置后,烟丝均匀平铺在分配车上,从而保证了烟丝均匀布到行车上。
3 效果验证
通过以上四条对策的组织实施后,对实施效果进行了跟踪检查。在RCC出口水分稳态下时,每天记录一组水分仪显示数据,每组25个数据,4天共记录4组数据,统计其Cpk情况,用MINITAB进行正态检验,P值>0.05,数据服从正态分布,RCC出口水分过程能力Cpk达到了1.39,圆满完成了目标值。
本次攻关后,RCC出口水分稳定,Cpk有了明显的提高,达到了预期的目标,提升了叶丝的加工质量。并且制定了巩固措施,要求跟班修理工定期检查和观察“八”字形导流装置,保证加装部件的完好与可靠,使改进措施持续有效;更新改造后的PLC控制程序,并做好程序备份;完善车间27台皮带秤料头控制程序,都做预填充处理,全面完善了设备功能,将“八”字形导流装置,已经应用到车间的2个叶片暂储柜、A线叶丝暂储柜的分配车上,均取得了明显成效。
4 结语
本文通过展开充分的原因分析和大量的测试摸索,分析卷烟企业烟丝超级回潮机出口水分波动性大、导致Cpk偏低的各种影响因素,找到了提高出口水分Cpk的解决措施,进行了程序优化和设备改进,达到了滚筒式超级回潮机出口水分Cpk≥1.33的工艺要求。此项目并在集团、自治区和厂级发布中获奖,达到了为企业提高烟丝质量,提高资源利用率和企业经济效益的目的。
[1] 于文艳,王忠燕.烟草行业烟丝超级回潮筒湿团问题的解决措施[J].科技创新.2013年03期.
张冬芹,女,1985年出生,机械硕士研究生,红云红河烟草(集团)有限责任公司新疆卷烟厂设备管理员。