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常规堵漏方法在塔河油田托普台区块易漏层位的堵漏运用

2016-02-24张海军

西部探矿工程 2016年7期
关键词:起钻塔格排量

张海军,彭 勇

(中石化西南石油工程有限公司重庆钻井分公司新疆指挥部,新疆轮台841600)

常规堵漏方法在塔河油田托普台区块易漏层位的堵漏运用

张海军*,彭勇

(中石化西南石油工程有限公司重庆钻井分公司新疆指挥部,新疆轮台841600)

钻井过程中的井漏是井筒内钻井液或其他介质(固井水泥浆等)漏入地层孔隙、裂缝等空间的现象。井漏是钻井工程中常见的井下复杂情况,多数钻井过程都有不同程度的漏失。严重的井漏会导致井内液柱压力下降,引起井壁失稳、诱发地层流体涌入井筒发生溢流、井喷等复杂情况,影响正常钻井。井漏的原因通常是井筒内液柱压力大于地层压力、地层孔隙大、渗透性好、存在溶洞、裂隙等。钻井措施不当也会引发井漏,如开泵过猛、下钻速度过快引起压力激动压漏地层。塔河油田托普台区块普遍存在二叠系、柯坪塔格组,以上地层多发井漏,给钻井生产带来风险及损失,但为了揭开下部油气层,又不得不钻穿二叠系及柯坪塔格组,所以规避井漏给钻井带来的风险是该区块钻井期间的重点,也是难点。

塔河油田;托普台;二叠系;柯坪塔格组;井漏;堵漏;固井

1 井漏的危害及堵漏的意义

新疆塔河油田托普台区块普遍存在二叠系、柯坪塔格组地层多发井漏,给钻井生产带来风险及损失,但为了揭开下部油气层,又必须钻穿二叠系、柯坪塔格组地层,所以规避井漏给钻井带来的风险是该区块钻井期间的重点,也是难点。

井漏对钻井施工造成极大的危害,主要表现在以下几个方面:(1)增加泥浆成本。堵漏要消耗大量的泥浆材料,说一口井大部分泥浆材料都漏掉了,一点也不过分。(2)耽误施工进度。井漏到无法继续时,必须停下来进行堵漏,少则几个小时,多则几天甚至几个月。(3)诱发井下事故。常规桥浆堵漏泥浆失水大、固相含量高,如果润滑性跟不上,就有可能发生钻具与井壁粘附卡钻。(4)造成井塌、井喷事故。井漏使井内液面下降,液柱压力降低,使得液柱压力不能平衡较高地层压力,发生井喷,导致井塌甚至卡钻,如果处理不当,还会导致部分井段或全井段报废,造成巨大的经济损失。(5)影响地质资料的准确性。井漏后,取不到随钻砂样,对地层就无法准确鉴别。(6)损害目的层。大量泥浆进入产层,泥浆加重剂重晶石会对油气层造成严重损害。为了安全高效的进行钻井施工及油气的开采,发生井漏后往往会采取堵漏的方式来保证井内安全。

2 常规堵漏方法在托普台区块的运用

以TP325井和TP337X井为实例,分别对该区块易发井漏层位进行堵漏施工详解。

2.1实例一:TP325井二叠系堵漏

TP325井于2012年8月13日13:00下Ø127mm光钻杆,后进行二叠系堵漏施工作业,做地层承压验堵,满足工程施工要求不低于8MPa(8.3MPa降至7.9MPa),于8月14日21:00起Ø127mm光钻杆完,共耗时56h(折合2.33d)。

2.1.1基本数据

(1)二叠系井段:4598~4851m,段长253m。岩性:深灰、灰绿色英安岩下部夹少量黑色玄武岩,横向、纵向裂缝较发育,易漏、易破碎、易垮塌。承压堵漏井段4569.17~4862.65m,段长293.48m。

(2)上层套管有关数据:Ø244.5mm套管,管鞋下深4569.17m,套管内径222.52mm。

(3)地破试验:三开钻进至井深4576.01m,做地破试验,泥浆泵打压至17MPa,地层破裂,破裂压力17MPa,渗漏压力14.5MPa,泥浆密度1.30g/cm3,地层破裂当量泥浆密度1.68g/cm3。

(4)堵漏钻柱结构:铣齿接头+Ø127mm光钻杆。

(5)井眼数据:套管内容积3.88m3/100m,套管环空容积2.61m3/100m,Ø127mm钻杆内容积0.916m3/ 100m,4862.65m钻杆内容积 44.54m3,裸眼容积3.84m3/100m(井径扩大率5%),裸眼容积11.28m3。

(6)钻进泥浆性能:密度1.34g/cm3,粘度45s。

2.1.2TP325井二叠系堵漏前概况

在二叠系钻井过程中,钻进至4728.94~4735.38m钻速变快并发生渗漏,最高漏速11.7m3/h,平均漏速5.08m3/h,持续时间3h,随后采取降低排量钻进,控制泥浆漏失量;井深4857.80~4858.10m钻进过程中多次发生渗漏,井深4891~4892m钻进时漏失3.2m3;钻井过程中有少量地层剥蚀掉块,二叠系钻进及起钻共漏失18.45m3。钻穿二叠系20m以后,直接起钻为做地层承压试验。

2.1.3TP325井二叠系堵漏施工

二叠系钻进期间发生漏失,漏失泥浆量不多,揭开漏层时的漏失速度也不大,说明地层存在裂缝,裂缝发育较好,但是裂缝不大。因此现场优先考虑桥浆堵漏作业,提高地层承压能力:采用中小颗粒为主、大颗粒为辅,浓度30%左右的堵漏浆封堵二叠系地层,进行承压堵漏。

(1)堵漏浆配方:密度1.34g/cm3基浆40 m3+润滑剂1桶+3%核桃壳(细)×1.0t+2%核桃壳(中粗)×0.8t +1%核桃壳(粗)×0.5t+3%SQD-98(细)×1.2t+2% SQD-98(中粗)×0.8t+1%SQD-98(粗)×0.5t+2%果壳(细)×1.0t+2%CXD×1.0t+2%蛭石(细0.25~0.71mm)×1.0t+0.5%锯末(细)×0.25t+2%PB-1×1.0t+ 4%QS-2×2.0t+3%土粉×1.0t+8%3H×3.0t。共加入14.05t堵漏材料,配置浓度30%堵漏泥浆。

(2)堵漏施工过程:下Ø127mm光钻杆到底,首先开泵通水确保钻具水眼畅通,然后泵入堵漏浆24.6m3,顶替井浆42m3,替浆后钻具内预留堵漏浆2m3,再将套管起钻至套管内,关井从环空打压憋压挤堵。本次憋压挤堵共泵入井浆12.7m3,泄压前立压8.0MPa,泄压回吐泥浆0.8m3,共挤入堵漏泥浆12.1m3,挤堵效果很好。开井静止候堵2h后循环泥浆,下钻至井底循环筛出井筒内剩余堵漏浆。

2.1.4TP325井二叠系堵漏小结

本井承压堵漏一大特点:地层裂缝发育较好,但裂缝不大,地层吃入量较大,地层共吃入堵漏浆17.91m3。从堵漏结果来看,地层承压能力提高到8MPa,井底当量泥浆密度提高到1.51g/cm3。本次堵漏配方合适,堵漏效果很好,满足后续钻井施工要求。堵漏中几个关键点:(1)堵漏施工过程中,间断泵入井浆,将环空内堵漏浆压入地层,地层能缓慢吃入堵漏浆而压力缓慢上升,力求让地层尽可能多的吃入堵漏浆,但是注意控制好排量,在地层突然发生破裂(即压力由升到降),这时应立即停泵,防止瞬间泵入量过大,人为造成地层裂缝延伸、增大,影响堵漏效果。(2)中间挤注时,间隔一段时间。每次泵入堵漏浆停泵后,压力均比之前高,说明吃入难度在增加,堵漏浆封堵裂缝产生效果,达到承压堵漏的要求。(3)由于堵漏浆配方中含有3H,在憋压堵漏后,开井静停2h,一方面是等待堵漏材料膨胀,另一方面是等待地层缝隙自行闭合,这一步骤是必须要做的,然后筛出堵漏浆,做地层承压试验一次成功。

2.2实例二:TP337X井柯坪塔格组堵漏

TP337X井钻遇柯坪塔格组复杂地层,多次发生井漏,严重影响钻井生产,如何快速有效地堵漏成功,是本井取得巨大效益的前提。

2.2.1基本数据

(1)井眼尺寸:Ø215.9mm。

(2)上层套管有关数据:Ø244.5mm套管,管鞋下深:4811.94m。

(3)井浆性能:密度1.36g/cm3,粘度62s。

(4)地质情况:柯坪塔格组地层岩性为灰色细粒砂岩,深灰,绿灰色泥岩,根据现场情况,综合分析判断漏失层位是塔塔埃尔塔格组与柯坪塔格组地层的砂岩。

2.2.2TP337X井柯坪塔格组井漏情况

(1)2013年12月28日15:00下常规钻具至井深5918m(距井底0.3m)开泵循环,15:51井口突然失返,漏失泥浆5.6m3,起钻简化钻具下入光钻杆堵漏;

(2)2014年1月9日5:30下钻到底恢复钻进,16:30钻进至井深5927.67m,18:27划眼循环处理井下掉块时发生井漏(立压19.5MPa,排量22L/s),18:35立压下降(19.5MPa↘19.1MPa),出口槽流量减小(45.5%↘29.8%),漏失泥浆4.4m3,18:45降排量至10L/s观察,出口返浆较小,漏失泥浆4.7m3。

2.2.3TP337X井柯坪塔格组堵漏施工

2.2.3.1第一次堵漏施工

2013年12月28日15:51下钻至5918m循环,井口突然失返,漏失泥浆5.6m3,起钻简化钻具下入光钻杆进行堵漏。柯坪塔格组循环发生漏失说明环空泥浆失水增稠,循环阻力增大压漏地层,属开启性井漏,地层自身承压能力低,漏层裂缝发育,但裂缝不大。因此现场优先考虑桥浆堵漏:选用中小颗粒堵漏材料为主(封堵)、大颗粒堵漏材料为辅(架桥),浓度30%左右的堵漏浆封堵柯坪塔格组地层,进行承压堵漏。

(1)堵漏钻柱结构:Ø 127mm DP×3432.15m (9.16L/m)+Ø139.7mmDP×2359.05m(11.04L/m)+ Ø127mmHWDP×121m(9.26L/m)。

(2)堵漏浆配方:密度1.35g/cm3井浆60 m3+3%细核桃壳×2.0t+2%中细核桃壳×3.0t+5%中细SQD-98× 3.0t+4%CXD×2.5t+3%蛭石(细)×2.0t+4%PB-1× 5.0t+3%云母×2.0t+5%3H×2.0t,堵漏浆浓度29%。

(3)堵漏施工过程:下钻至井深5917m,注入浓度29%的堵漏浆40m3,返浆0.5m3后出口失返,初始排量10L/s,立压0MPa,注入17m3后,提排量至13L/s,立压升至5.6MPa,后下降至2.5MPa;替井浆50m3,井口未返浆,初始排量13L/s,立压2.5MPa,注入28m3后提排量至18L/s,立压8MPa,后缓慢降至4.5MPa。起钻至套管内静停堵漏2h,循环验漏时发生井漏失返,第一次堵漏失效。考虑到泵注堵漏泥浆后起钻至井深4705m时灌浆2.3m3,环空灌满;分析认为静停堵漏2h的时间太短暂,堵漏材料未充分膨胀、地层裂缝也未开始闭合,继续静停侯堵10h后,1月2日下光钻杆至井深4700m、5300m、5650m、5918m分段循均无漏失。

(4)地层承压试验:起钻至井深4760m,做地层承压试验,井深5918m,套管鞋井深4811.94m,关井泥浆泵打压至8.2MPa,稳压30min,无压降,泥浆密度1.36g/cm3,套管鞋处当量密度1.54g/cm3,井底当量密度1.50g/cm3,堵漏成功。

2.2.3.2第二次堵漏施工

2014年1月5日13:51钻进至井深5923.98m,钻时加快,出口流量突然变小,发生井漏;立压由20MPa降至19.7MPa,泵冲上涨6冲,排量由27.7L/s升高至29.8L/s,钻压由16t很快降至12t,随后采取将排量钻进,以充分揭开漏层;14:00钻进至井深5924.04m,再次发生井漏,出口返浆量非常小,漏失密度1.36g/cm3泥浆19.4 m3,14:05降排量观察,排量由29.8L/s降至13.8L/s,漏失1.36g/cm3泥浆3.4m3,出口返浆量较小,15:00因井漏地层剥落掉块,起钻阻力太大,带泵起钻甩出7根单根,出口返浆量较小,漏失1.36g/cm3泥浆2.7m3,18:00起钻至井深4700m(吊灌泥浆9.1m3),20:00静止观察(补浆0.2m3),22:00循环观察液面(排量由13.8L/s升至27.6L/s发生漏失,后又降至13.8L/s,漏失1.36g/cm3泥浆8m3),24:00起钻至井深4100m(吊灌泥浆6.9m3),共计漏失1.36g/cm3的泥浆49.7m3。

分析第2次井漏情况,初步判断地层破碎、裂缝发育、地层的破裂压力低,承压堵漏施工过程中,地层的吃入量大,决定选用桥浆+3H承压堵漏:加大堵漏泥浆注入量,加大堵漏材料粒度,提高堵漏泥浆浓度;用粗粒材料架桥、中颗粒为辅、纤维堵漏剂和小颗粒为主进行封堵。

(1)堵漏钻柱结构:Ø 127mm DP×3432.15m (9.16L/m)+Ø139.7mm DP×2359.05m(11.04L/m)+ Ø139.7mm HWDP×128m(9.26L/m)。

(2)堵漏浆配方:密度1.35 g/cm3井浆60 m3+2%核桃壳(细)×1.5t+2%核桃壳(粗)×1.5t+5%SQD-98(粗)×3.0t+3%SQD-98(细)×2.0t+8%CXD×5.0t+3%蛭石(细)×2.0t+4%PB-1×2.5t+3%云母×2.0t+6%3H× 3.0t+2%锯末×1.0t+1%棉子壳×1.0t+QS-2×3.0t,总浓度35%左右。

(3)堵漏施工过程:下至井深5800m、5200m处分2次注入堵漏泥浆,分别泵入25.5m3、22.5m3,起钻至4400m关井憋压多次挤注堵漏泥浆,立压从0↗12.4MP,累计挤入6.8m3、憋压候堵30min后泄压,地层回吐泥浆1.2m3。

(4)静停候堵2h再循环验漏无漏失。

(5)地层承压试验:井深5927.67m,套管鞋井深4811.94m,泥浆泵打压至8.4MPa,稳压30min,无压降,泥浆密度1.36g/cm3,套管鞋处当量密度1.54g/cm3,井底当量密度1.50g/cm3,堵漏成功。

2.2.4TP337X柯坪塔格组堵漏小结

柯坪塔格组地层破碎,裂缝发育,在揭开新地层后会继续发生漏失,地层吃入量比较大,但是裂缝不大。从堵漏效果看,本井柯坪塔格组堵漏已满足施工要求。堵漏中几个关键点:

(1)挤堵施工过程中,间断泵入井浆,将环空内堵漏浆压入地层,地层能缓慢吃入堵漏浆、压力缓慢上升,力求让地层尽可能多的吃入堵漏浆,但是注意控制好排量,防止泵入量过大,造成地层裂缝延伸、增大,影响堵漏效果。

(2)中间挤注时,间隔一段时间。每次泵入堵漏浆停泵后,压力均比之前高,说明吃入难度在增加,堵漏浆在地层中产生效果,达到承压堵漏的要求。

(3)揭开新漏层后,可采取适当降低钻进排量,尽量多揭开漏层再进行堵漏施工,缩短堵漏次数节约堵漏时间。

2.3固井施工前,进行堵漏

针对TP337X井前期柯坪塔格组发生多次井漏这一情况,分析判断下套管时发生井漏可能性非常大,为了能够顺利完成该井三开套管作业,进行全裸眼封堵提高井筒承压能力。

2014年1月31日下光钻杆至井底,期间配制浓度22%堵漏浆100m3,打堵漏浆92m3,封堵全裸眼井段4811.94~6796m,段长1984.06m,起钻至井深4400m,分多次共挤注1.8m3后承压至11.4MPa,稳压40min,压降0.5MPa,泄压回吐1.3m3承压成功。最终在下套管过程中未发生漏失,且在固井过程中也未发生漏失,最终该井油层套管固井质量评优,为后续油气开采提供良好井筒条件。

3 经验及建议

(1)堵漏作业,首先应该找准漏层,分析井漏情况,选择合理的堵漏泥浆配方,进行针对性堵漏;

(2)对破碎性地层多点井漏应进行全井封堵;

(3)堵漏施工要确保钻具安全,简化钻具避开复杂井段。堵漏环节时间节点掌握紧凑,杜绝诱发其他井下事故;

(4)为提高地层承压能力,保证后续安全施工提供合格油气开采井筒,建议进行地层承压能力实验。

TE2

B

1004-5716(2016)07-0081-04

2015-07-18

2015-07-30

张海军(1974-),男(汉族),重庆人,工程师,现从事钻井工程技术及管理工作。

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