2015年度轧花工作“保长度、降短纤”工作总结
2016-02-02孙天成
■孙天成
〔第八师121团加工四厂,新疆石河子832000〕
2015年度轧花工作“保长度、降短纤”工作总结
■孙天成
〔第八师121团加工四厂,新疆石河子832000〕
皮棉的纤维长度不仅与籽棉的品种、成熟度等因素有关,而且与加工生产有重要关系。如今皮棉销售是买方市场,纤维长度、短纤率成为皮棉内在质量的重要指标,怎样在籽棉质量达标的前提下,通过籽棉加工使皮棉达到纤维长度长、短纤率低、轧工质量好的产品,从而实现籽棉效益最大化目的,成了棉花加工行业中每位干部职工应该考虑的问题。
2015年度的棉花加工中,我们厂认真执行和落实师提出的“保长度、降短纤、绝三丝、提品质”的要求,特别是在保长度、降短纤方面,根据籽棉质量采取了选择工艺流程,调整设备间隙、控制加工速度、控制皮棉回潮等方法,生产12000余t皮棉,纤维长度在28mm以上的占91%,纤维长度在29mm以上的占37%。
一、选择工艺流程
(一)手摘棉全部采用单籽清、单皮清的工艺;
(二)机采棉含杂率在12%以下,开启籽棉预清设备,关闭二次皮清设备;
(三)机采棉含杂率在13%左右,开启籽棉预清设备,关闭3/5的二次皮清设备;
(四)机采棉籽棉含杂率在14%~15%时,开启籽棉预清设备,关闭2/5的二次皮清设备。
二、调整设备间隙
(一)籽棉清理设备的排杂间隙,按照理论间隙范围中的中间值来调整;
(二)皮清机按1.3mm来调整排杂刀与刺辊的间隙。
金狮2000型皮清机的排杂间隙在1.0mm~1.2mm时,皮棉含杂率为1.7,纤维长度的损伤较大,27mm以下占比例较大;当间隙在1.5mm时,皮棉含杂率为3.0左右,皮棉杂质大,外观难看;当间隙调到1.3mm,并把2根~6根排杂刀扶棉板全部拆掉,皮棉含杂率为2.0,纤维长度28mm以上所占比例超过60%,达到预期的目的。
天鹅400型皮清机在排杂刀间隙1.3mm时,皮棉含杂率在2.0%~2.2%之间,索丝含杂稍高,皮棉外观较好看,纤维顺,棉结、索丝、疵点较少,不过由于一道皮清机大刺辊嵌籽较多,也影响了排杂量。
三、控制轧花速度
通过速度与质量的比对,把邯郸“128”轧花机喂花变频速度上限锁在16,山东“126”型轧花机喂花变频速度上限锁在25,此时轧花机中箱的棉籽卷稍硬,密度正好,既减少了棉纤维的损伤,又保持适当的加工速度,不但缩短加工周期,而且缓解了加工量大的压力。
在控制加工速度的同时,增加外排杂量,降低籽棉卷密度,有利于实现“保长度、降短纤”的目的。没有降低锯筒转速是因为锯筒转速降低10%,锯齿在中箱的线速度也会相应下降,虽然减少了棉纤维的损伤,但相应的中箱棉籽卷的密度、硬度依然很大,对棉纤维的损伤程度不会改变。
四、控制皮棉回潮率
生产中要求皮棉回潮率控制在6%左右,回潮率高于6%加工质量差,影响皮棉级别;回潮率低于6%,皮棉纤维韧性差、易断裂。应严格要求生产班组把回潮率控制在6%左右,车间领导、棉检员、测水员、班长共同监督,一旦皮棉回潮率过低就立即降低锅炉温度或停炉。9-10月份还采取了车间地面洒水的方法以增加车间内空气湿度。另外,在天气较好时会提前安排一个班次揭垛,让待开轧的籽棉垛自然吸湿提高棉纤维的韧性。生产中要求皮棉检验员每天4次测皮棉的纤维长度和含杂率,发现异常及时查找原因采取措施。
在生产中不应走极端,不能单纯为了保长度、降短纤,将其他质量指标弃之不顾,而是应该兼顾颜色级、轧工质量和生产速度。
现实情况迫使我们改变传统观念,尽快适应市场需求。2015年121团加工四厂采取了一些“保长度、降短纤”的方法并积累了一定的经验,相信2016年会把棉花加工工作做得更好。☆