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矿井抗底鼓、可伸缩风门门钩技术改造与应用

2016-01-07宋轲

中小企业管理与科技·中旬刊 2015年12期
关键词:技术改造

宋轲

摘 要:平煤股份八矿现处于水平过渡时期,矿井采深不断加大,矿压、巷道底鼓等问题日益凸显,矿井所构筑永久通风设施多次被压坏,尤其是永久风门构筑后不到半年,因底鼓挤压风门造成开关困难,严重影响着矿井通风系统稳定和矿井安全生产。针对以上技术难题,我们深入现场经过多次技术改造,通过研究试验,取得了良好的效果,文章介绍了风门防底鼓工艺改造的具体实施方案。

关键词:抗底鼓;可伸缩;门钩;技术改造

1 矿井概况

平煤股份八矿位于平顶山市区东部,行政区域隶属于平顶山市卫东区。矿井东西走向长12.5km,南北倾斜宽3.36km,面积42.41km2,井田内主要可采煤层有己16-17、己15、戊9-10、丁5-6四层。四层主采煤层总厚度为11.62m。该矿设计生产能力300万t/年,矿井一、二水平采用大巷、采區上下山开拓方式,走向长壁全部垮落采煤法,一水平标高-430m,二水平标高-693m,分东西两翼同时开发。截至2014年年底,可采储量18556.1万t,剩余服务年限36年。

2 矿井通风设施概况

目前,平煤股份八矿共有两个水平同时开采,处于水平过渡时期,矿井采深已达960m,矿压不断增大,通风系统及生产布局也发生着重大变化,一水平矿井通风路线不断加长,老采区、新采区通风设施数量大幅度增多,通风设施管理难度日益加大。现在八矿一水平有:丁一、丁四、戊四、己三、己三扩大、己四采区、己五采区。二水平有:戊一、己一采区。新、老采区共有永久风门72组164道,可查永久密闭76道、永久挡风墙60道,永久风桥5处。

3 通风设施存在问题

随着矿井逐步向深部延伸开采,矿井巷道压力不断增加,大部分巷道变形速度快,巷道底鼓、侧压严重。由于矿山压力日益凸显,所构筑矿井通风设施最短的在1个月内就出现墙体压裂、墙体变形等问题,尤其是矿井永久风门,因底鼓问题挤压风门门扇,造成风门三天两头不能开关,使用单位不断反映风门使用困难等问题,矿井通风部门多次安排维修人员对风门进行维修。以八矿二水平戊二回风上平台和丁5.6-14210机巷设备道风门为例,由于底板压力增大,底板鼓起,风门擦道,经常出现风门不自关、关不严,漏风严重,且维护相当困难。半年内经过了6次重建,19次维修,多次重建和维修不仅浪费了大量的人力、物力,而且给安全生产带来了很大隐患。

为了使通风设施完好,保证通风系统稳定运行,必须对通风设施进行技术、工艺改造,使风门门扇能够实现上下调节,减少不必要的人工维修投入,缩减工人劳动强度。

4 矿井现有永久风门技术工艺

平煤股份八矿现有永久风门使用木质材料制作,规格有1.9×2.2m2,1.7×1.8m2等,根据矿井现有巷道设计规格,该矿大部分风门规格为1.9×2.2m2。每道风门分正反门扇,正门厚度40mm,反门厚度60mm,门扇均刷漆,门带上下装置铁质槽钢。正反门扇使用单层板掏槽错缝,槽深10mm。正、反风门使用200mm2方木做门框,门框腿子朝开启方向倾斜一定角度,正、反门框下扎120mm,外扎60mm。安装门扇时调好门轴中心定位钻孔,穿好门轴,挂上风门,调整门轴及固定螺丝,直到风门开关自如。

现有风门门钩为一头穿门门轴,长约250mm,直径18mm,安装风门时先在门框上钻20mm钻孔,然后将门轴长端穿向门框,加螺丝进行固定。门钩另一头长约60mm,直径12mm,安装时门轴朝上,挂门时将门扇上面的套管套在门钩短端,然后接缝处涂油,即可实现风门开关自如,灵活轻便。

5 矿井永久风门工艺改造技术

为了使风门在底鼓的环境下服务的年限更久,我们对风门门钩进行了技术改造。传统风门门钩设计不能使风门门扇进行上下调节,我们经过多次现场观察和研究,认为可以在风门门钩上面下功夫,即将传统的固定模式门钩改造为调节模式门钩,实现门扇上下活动。

新式门钩的制作工艺是:采用80(宽)×300(长)×15(厚)mm3钢板为底座,在钢板的正中间钻一个直径20mm的钻孔,用于固定于门框上直径为18mm的门轴上,钢板四周钻四个小孔,可以钉在门框上,防止受力不均四处游动。然后在钢板的上下焊接两块80×20×60mm3的挡板,上下挡板间距180mm,距离挡板外沿10mm处上下各钻一个孔径为20mm的钻孔,用于穿直径为18mm的可移动门轴。门钩在门框上固定牢固后,即可进行门扇安装。改造后的门钩安装后,门钩中间有120mm可上下活动的富裕空间,如果巷道出现底鼓,可以在移动门轴低端加螺丝衬垫进行风门门扇向上移动,以实现风门门扇上下升降和伸缩调节。

6 应用效果和推广使用情况

通过门钩工艺技术改造,从而实现了风门门扇能够上下就行调节,克服了因底板鼓起造成风门蹭道、关不严现象,使风门的耐久性有了较大提髙,延长了服务年限,减少了风门因承受巷道底鼓的压力进行维修的力度,减少了通风设施的维护量,有效地控制了维修、拆建风门投入的人力、物力,同时增强了通风设施的抗灾能力。

该永久风门门钩技术改造后,应用于己15-22060风巷设备道永久风门处,取得了良好的效果,我们下一步将在全矿井推广使用。

7 技术创新点

新研制的矿井风门门钩,制作工艺简单,可收集、利用废弃钢板、圆钢等材料进行制作,既节约材料费又利用了废弃材料;并且该产品投入使用后,应用效果十分明显,风门如果出现巷道底鼓造成的蹭道、开关困难问题时,不再需要人工锯门板或重新打眼启门以解决问题,直接可以利用门钩的升降、伸缩技术对风门风门进行上调,既节省了劳动力和工时利用,又确保了永久风门经久耐用、牢固可靠,值得广泛推广。

8 经济(社会)效益分析和结论

8.1 经济效益分析

经过改造后的门钩减少了维修风门费用,降低了维修成本,缩减了工时利用,预计每年可节约风门维修成本10万元。

8.2 社会效益分析

经过技术改造的永久风门,不仅可以增加风门的使用年限,还提高了风门的抗灾能力,其技术成果可在具有相同条件下的煤矿单位推广使用,社会效益显著。

9 结论

大采深多煤层开采,特别是巷道压力较大地点建造通风设施,不能采用传统的技术模式,必须在新环境下采用新的技术方案,技术随环境的改变而改变,以能够实现通风设施的稳定性和可靠性,不仅节省了大量的人力、物力,而且提高了通风设施的使用寿命,也增强了矿井的抗灾能力,保证了矿井的安全生产。

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