南京浦口某软土基坑险情分析与处理
2015-12-21赵升峰马世强黄广龙周文苑
赵升峰,马世强,黄广龙,章 新,周文苑
(1.南京市测绘勘察研究院有限公司,江苏 南京210019;2.南京工业大学 交通学院,江苏 南京210009)
近年来,随着我国城市建设的发展和大型地下工程的不断涌现,深基坑工程日益增多,随之也出现了不少支护工程的事故[1-3]。如,黄广龙等[4]介绍了软土地区深基坑由于基坑土方开挖期间,由于基坑深度增加,但施工前没有按照设计要求进行基坑开挖前的加固,以致基坑出现险情的实例。冯诚等[5]通过对两个基坑事故实例进行分析,发现原因虽不尽相同但均为深层滑移破坏,并提出了针对性处置措施。孙剑平等[6]针对某悬臂支护基坑事故的原因分析,指出悬臂支护在位移控制方面存在的弊病。闫玲等[7]结合天津市某基坑工程事故实例,分析了该基坑事故的原因,并提出有效的处理措施。邓永山等[8]介绍了武汉市软土地区某基坑开挖支护事故,并对进一步的加固处理进行了说明。范超愚[9]对某大厦深基坑滑坡的原因进行了详细分析,并介绍了它的施工处理方案。任俊[10]对基坑的失效机理进行了分析,并研究了大量基坑支护工程的事故。陈启辉等[11]针对某悬臂支护基坑事故的设计和施工过程等进行分析,指出该基坑在控制位移上存在的问题。贺瑞霞等[12]介绍了河南平顶山市一基坑由于施工违规造成边坡出现裂缝、渗水、失稳等情况。张中普等[13]介绍了一设计不完善导致支撑在薄弱点出现了破坏的基坑工程。
上述学者分析,基坑事故可能由现场管理、勘察、设计、施工等多重原因引起,因此,对基坑事故进行全面总结分析是必要的。本文通过南京市浦口区旭日上城B地块基坑工程事故实例,分析了事故发生的原因,提出了有效的处理措施,希望对该地区的软土基坑实施提供经验参考。
1 工程概况及地质条件
1.1 基坑项目概况
旭日上城B地块位于浦口区大桥北路东侧,柳州东路南侧。基坑边北侧距离柳州东路道路边仅3.9m。项目主要由高层住宅楼及配套设施用房组成。场地北侧高层住宅楼携整体一层地下室。基坑面积约32 900 m2,周长约836m,基坑挖深约4.6m。
1.2 基坑工程地质概况
工程位于浦口区柳州路南侧,场地属长江漫滩地貌单元。场地地势总体较为平坦。勘探期间,地面高程为6.5m~8.5m。基坑开挖影响范围土层如下:
①杂填土,松散,浅部为混凝土块,下部以粉质黏土混碎石等建筑垃圾为主。②1层粉质黏土,可塑为主,稍有光泽,韧性、干强度低,切面稍光滑。不均质,整体分布。②2层淤泥质粉质黏土,流塑,水平层理发育,局部夹薄层粉土及粉砂,单层厚度0.2 cm~2.0cm,局部大于20.0cm。无摇振反应,稍有光泽,干强度中低,韧性中低。整体分布,厚度欠均匀。②3层粉土,湿~很湿,稍密为主,具水平层理,常呈互层状,局部夹粉质黏土、粉砂,摇振反应迅速,干强度低,韧性低。不均质,普遍分布。②4粉质黏土夹粉土,软~流塑,局部含淤泥质,稍有光滑,干强度、韧性中低,局部呈互层状。不均质,普遍分布。②5粉砂夹粉土,饱和,中密,具微层理。物理力学参数详见表1。
表1 土体物理力学参数
1.3 水文地质概况
地下水为孔隙潜水及微承压水。潜水主要赋存于②4层以上土体中,受降水入渗及侧向补给,以蒸发及侧向排泄为主,水位受季节性变化影响明显。勘探期间多降水,测得潜水初见水位埋深为1.50m~1.80 m,稳定水位埋深1.20m~1.50m。据区域水文地质资料表明,该地区潜水水位年变幅在1.0m左右。
微承压水赋存于②5层以深的砂性土体中,接受上部孔隙潜水越流补给及侧向补给,以径流排泄为主,微承压水与潜水水力联系密切。
2 基坑工程实例
2.1 支护结构设计
根据工程地质条件、开挖深度、周边环境情况,本着保护环境、技术先进、安全可靠、经济合理,方便施工的基本原则,选用技术经验成熟可靠的支护方式,达到基坑开挖过程的安全稳定要求,同时控制基坑变形。
综上分析,基坑安全等级确定为二级,基坑重要性系数取为1.0[14],柳州东路侧基坑支护采用直径1 000mm间距1 200mm的悬臂钻孔灌注桩结合外侧直径700mm间距500mm的双轴水泥土搅拌桩止水帷幕的支护型式;其余侧采用1∶2放坡开挖的型式,基坑支护型式详见图1。
图1 基坑支护结构剖面示意图
2.2 基坑险情介绍
沿柳州路基坑边长约115.0m,支护结构按照基坑深4.6m设计,后期主体结构进行了调整,使得基坑加深1.0m。开挖时支护结构已按原设计施工完毕,因此,设计和监理要求土方开挖采取分段施工,每30.0m为一段。基坑开挖到底后,立即浇筑混凝土垫层,待垫层强度达到设计强度后,方可进行下一段开挖。每施工完两段,必须及时浇筑基础底板,待基础底板浇筑并具有一定强度后,方可进行第三段开挖施工。
土方单位按照设计和监理的要求,分段开挖了约35m两段,基坑安全,变形正常,监测数据最大变形值在报警值范围内。此时,仅仅施工了第一个分段的基础垫层,且基础底板尚未施工,但是土方单位上报业主,请求加快开挖进度,一次性把柳州路侧土方全部开挖,不进行分段开挖。
经业主同意,土方施工单位进行了第三次开挖。就在开挖的当晚凌晨1∶00,现场技术人员反映基坑北侧柳州路产生了较大变形,并以20mm/h速度迅速发展,坡顶地面出现裂缝,地面排水沟开裂,裂缝内充满积水。大约在凌晨4∶00,基坑发生支护桩前倾位移,柳州路人行道下沉,这意味着基坑支护体系将出现倾覆破坏。坑外道路下雨水管道接口破坏,大量雨水流入基坑。基坑险情实景见图2。
3 原因分析及处理措施
3.1 险情原因分析
针对基坑险情,结合现场实际情况,按照2种开挖深度,采用弹性地基梁法进行基坑支护桩的内力及位移计算对比,同时进行了基坑整体稳定性、倾覆稳定性验算对比。计算土条宽度0.5m,其方法采用瑞典条分法,应力状态取总应力法,超载取25 kPa。两种挖深条件下,支护桩所受土压力、支护桩桩身内力、基坑变形及地面沉降变化详见图3,稳定性计算结果详见表2。
图2 基坑险情现场实景图
图3 原设计与超挖后计算结果对比
图3(a)反映了计算的土压力,其中向开挖侧土压力为负值,反向为正值。基坑挖深4.6m时土压力为-75.80kN~130.08kN;基坑挖深5.6m时土压力为-126.22kN~243.50kN。最大正土压力值增大了86.16%,最大负土压力值增大了66.52%。
图3(b)反映了2种挖深条件下支护桩位移变化情况,挖深4.6m时最大位移22.77mm;挖深5.6m最大位移43.03mm,位移增大了88.98%,且最大位移超过了报警值43.43%。
图3(c)反映了2种挖深条件下支护桩弯矩的变化情况,挖深4.6m时最大弯矩为440.79kN·m;挖深5.6m时支护桩弯矩明显增大到627.99 kN·m,增大了42.46%。
图3(d)反映了2种挖深条件下支护桩剪力的变化情况,其中向基坑开挖侧的剪力为负值,反向为正值。由于超挖1.0m,导致支护桩剪力明显增大,挖深5.6m时剪力为-180.64kN~213.13kN,挖深4.6m时剪力为-128.81kN~132.36kN,最大负剪力增大40.24%,最大正剪力增大61.02%。
图3(e)反映了2种挖深情况下,基坑周边地面沉降情况,其中挖深4.6m时最大沉降值为13.0 mm;挖深5.6m时最大沉降为26.0mm,沉降量增加一倍。
由图3可看出,在基坑开挖之前,没有按照设计的要求对基坑进行加固与处理,致使超挖后,支护结构变形以及内力均发生增大,现场沿基坑边缘柳州路出现地面下沉,支护桩发生倾覆。
表2 稳定性系数对比分析表
从表2中可看出,基坑挖深4.6m时,各项安全系数都能满足规范[14]的要求,但是基坑超挖1.0m后支护结构的抗倾覆稳定性安全系数为1.162,小于规范值1.2,不满足要求,而且开挖前没有采取补救措施,控制基坑变形。基坑产生了超挖,但支护桩桩长无法增加,嵌固深度减小21.69%,且基坑底部土层为淤泥质软土,引起坑底土体的抗力不足。
3.2 事故处理与加固
(1)发生倾覆后,针对现场基坑险情,土方单位立即通知业主、监理单位。相关单位立即安排坑内所有人员有序撤离,并经过各方现场讨论,决定立即在倾覆部位进行回填。具体情况详见图4倾覆后回填实景图。
图4 倾覆位置回填实景图
(2)险情发生的第二天早上7∶00所有参建单位到场,决定在坡顶设置警戒线,北边柳州路设置彩钢板,并设专人疏导行人、车辆远离坑边。要求监测人员加大监测密度,时刻关注变化趋势。
(3)设计师要求在基坑壁漏水处进行排查,找到雨水管道口进行封堵。由于雨水管管径约800 mm,无法用砂石直接封堵,因此,采取棉被先进行封口,棉被封好后,采取快干水泥在棉被缝隙进行封堵,直至没有水漏出来。与此同时,要求用大功率污水泵进行基坑内积水排除,避免基坑长时间被水浸泡。在封堵水源的同时,还对桩间空隙进行封堵,并在基坑外面漏水部位进行注浆加固。
(4)在发生倾覆的位置设置一道H型钢斜坡撑进行加固,具体型式见图5。
图5 倾覆位置加固处理图
施工时,先浇筑地库中心部位的底板,同时将斜坡撑底板支座的预埋钢板一起放置。每隔4.0m设一根H400×400×13×21的型钢斜坡撑,斜坡撑长12.0m。设置好H型钢斜坡撑后,再进行地面修复。由于基坑位移、倾覆,致使原来地下室结构外墙无法施工,因此,把结构外墙向里平移1 000mm。后期土方分段开挖,基础底板亦分段浇筑,根据挖土施工总流程,底板先后竣工顺序,进行拆除H型钢斜坡撑。拆除过程尽量采用吊装机械设备进行施工,条件容许的情况下,采用小型汽车吊下基坑内进行拆除,最后在坑边采用汽车吊驳运走。
4 结 论
(1)基坑工程是一项颇为复杂的岩土工程,造成基坑事故与险情的原因是多方面的。基坑开挖工程应加强管理,按照科学的方法进行施工。
(2)业主不应一味地追求经济,不顾及安全,违反设计图纸对工程的工序要求,更不该进行超挖;施工单位不应存在侥幸心理,偷工减料,不按设计要求施工。
(3)软土地区采用悬臂式基坑支护,一旦发生超挖现象,都将引起基坑支护结构变形和内力增大,基坑稳定性不满足实际要求,倘若没有及时采取各类措施,减小基坑变形,将会导致严重后果发生。
[1]杨 宇,王 奎,刘佑祥,等.某深厚软土基坑事故分析及抢险加固设计案例[J].岩土工程学报,2014,36(S1):175-179.
[2]薛丽影,杨文生,李荣年,等.深基坑工程事故原因的分析与探讨[J].岩土工程学报,2013,35(S1):468-473.
[3]丰土根,熊中华,余 波,等.坑中坑开挖对悬臂式支护结构侧移的影响分析[J].岩土工程学报,2013,35(11):2053-2059.
[4]黄广龙,张 枫,卫 敏,等.某软土深基坑险情分析与处理[J].岩土力学,2009,30(6):1735-1740.
[5]冯 诚,冯申辉.深厚软土地区浅基坑事故的预防与处理实例[J].岩土工程学报,2012,34(增刊):711-714.
[6]孙剑平,陈启辉,张 鑫,等.基坑悬臂支护事故原因分析与加固措施[J].工业建筑,2001,31(4):69-71.
[7]闫 玲,高凤栋,霍 镜,等.天津某基坑工程事故原因分析及处理措施[J].施工技术,2014,43(12):108-111.
[8]邓永山,胡毅军,周家谟.武汉某商业社区基坑事故分析与处理[J].土工基础,2008,22(3):47-49.
[9]范超愚.某大厦深基坑事故分析与处理[J].土工基础,2009,23(2):22-24.
[10]任 俊.对若干基坑事故的分析与探讨[D].荆州:长江大学,2011.
[11]陈启辉,孙剑平,郭秋英.某基坑事故原因分析及加固处理[J].建筑结构,2006,36(11):107-108.
[12]贺瑞霞.某深基坑事故分析及处理技术[J].建筑技术,2010,41(12):1127-1128.
[13]张中普,姚笑青.某深基坑事故分析及技术处理[J].施工技术,2005,34(12):72-73.
[14]中华人民共和国住房和城乡建设部.JGJ120-2012.建筑基坑支护技术规程[S].北京:中国建筑工业出版社,2012.